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前几天用压力机冷校直了一根T611B镗杆。效果很好。和大家分享一下吧。 ; F' k# v9 O, a/ B某加工厂一台汉川1992年出厂的T611B卧式镗床,在未搬运之前一直在使用中。其精度及性能还勉强满足加工要求。但前不久移机稳装时,不慎机床跌落将镗杆担弯。 ' |- | H) K! E/ N: R4 g1 l经现场检测其镗杆尾端跳动达0.80mm。镗杆严重弯曲,且移动困难,以致机床无法正常使用。 " _0 {1 x7 v$ m, ^1 q鉴于机床使用已久,运动导轨磨损,就建议用户将上下滑座粘贴耐磨塑料导轨,镗杆做校直后再精细调整,以满足加工要求。 3 f9 W, ]1 Y: a% x; ]2 V* ], o厂方同意此方案,因为更换主轴组费用太高了。 8 q, v! H* Z- v8 i7 y* _ X上下滑座导轨经贴塑,合研产刮,重新装配。并通过整机性能精度的调整,其主要精度验收均在机床出厂标准以内。 7 k8 ?- ~7 X; I3 m; j现主要说一下主轴校直: / _. q) e4 r9 d. J9 [! E7 e$ A% ^由于主轴与套筒的间隙很小,又主轴弯曲太大,用了油压千斤将主轴顶出。 7 \- P3 [4 X& u原打算用热校直(火焰校直),苦于周边没有人拥有此技术。; ?9 H9 B7 g) A* L2 t; @( c" [2 t 即在厂方的一台3175KN的油压机上进行冷校直,在主轴的两端用两块Φ110+0.20mm的少半圆弧,长度200mm做支撑。用百分表打在主轴弯曲部位,(及跳动最大处)且高点在压力机的中心部位。& \8 `# Y1 U4 g7 T' E' b 在压力机的压排上加一个Φ110+0.20mm长度100mm的少半圆弧块作为压膜,目的使接触面大一点,不至于咯伤主轴,并与主轴跳动高点对准。 ) V* _- j& k8 W' R# g2 q8 ^5 F" t启动压力机,百分表打在高点附近,慢慢加压,观察百分表数值,在压过主轴的弹性变形后,接着继续加压,使主轴产生塑性变形时,保压一段时间,然后释放压力,查看百分表与先前的数值之差,即是初步校直的结果。再重新打表找出高点。 % w( K3 S& B/ b$ \2 g/ e, ~. n1 Z重复上述过程,一次只能几个丝的校,且不可一次压的太多。6 @, e. a8 J) t W$ e& y+ y 经过十几次的压制、打表找高点的循环。最后结果是整根主轴的跳动最大为0.03mm。且无裂纹。 0 V. [8 m2 X8 Y5 ^( l回装主轴,并调整套筒轴承螺母及尾筒滑块,按机床检验标准,主轴在抻出300mm时远端跳动为0.03mm,近端跳动为0.01mm,且主轴移动轻快。. q& N' M. z+ ^* K# s5 w 加工实验,镗一个100mmm左右长180mm左右的钢件孔其圆度、锥度均为0.01mm,光洁度▽6以上。足以满足用户的加工要求。 9 \# _7 o& K# {对以上的机床修理的结果,我们与用户都相当的满意。 |
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