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发表于 2011-12-5 09:52:58
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29日。昨晚已经将平衡块给卸下来,早上则过去拍照做记录,并联系厂家对受损的零件做报价。自己则在想要是自己改修受损零件,要找哪家加工厂才可以保证精度。自己抽空去把零件图给测绘好,这样才有图纸可用。/ S8 }& X7 \3 I* X8 F' E1 ]9 m ; D& K f6 Y# ~3 f( L 另一车间在28日也报修一部冲压机的飞轮轴承损坏,今天在等待这部机的报价同时,兄弟们就拨时间去维修更换轴承。换这轴承已经有多次经验,俺就没去搭理它。到下午3点多,兄弟们回报已经处理好了。" P1 N u* ~. _7 N: f4 ]8 P' T
/ J+ | U1 g( G7 V# b30日,再催冲床厂的报价单咋还没有看见。经过昨晚回家思考后已经决定要自己改修,并也把加工的工艺确定下来,再等报价单的同时则赶紧将零件图给画出来,并和加工部面协调加工流程,紧急采购材料回来。等看见报价单后已经是中午了,看了后笑一笑,喝!接近两万大洋的零件费,还不是全部受损的零件耶,估计全部受损零件都更换的话可能要三万大洋左右咯。 5 ?* Z, o" M$ T$ c% O, b. G$ z8 E * h" s7 J* u/ _; g把图纸给兄弟们,简单说明了加工工艺和重点,要他跟进加工。现在就只有等零件咯。 6 |* B& s. m' t' c4 N " ]) l5 r7 q' @5 A1日。上班时铸件已经加工好了,就等新制的那两件。没多久就看见那两件也拿过来。先试配检查加工的尺寸,确认OK后就开始复原组配。一切都确认过后便拉去车间准备装机。由于有变更部分尺寸,所以交代试机时要特别的注意干涉的情况。装回去也不是轻松的活,四根导柱要和铜套配,而整个平衡块组成有460公斤左右,又是现地拆修,并且车间是没有行车的,仅能用叉车叉上,作业的空间是很局促的,搞了近两个钟才套进去。 8 |& ^ i2 ^5 x7 m3 D$ x( t. k/ |. R0 v 试机了,很快就发现干涉部分,呵呵,虽然是在预想之中,可是还得苦笑一下。毕竟不是轻松的活。5 I$ V# o5 M9 S, q0 d- K
A y9 b$ m! {* h1 @0 t再拆下来做修改,将干涉部分去除。这次就不用机动叉车来搞,改拉一部电动叉车来装,电动叉车小一些,在有限的空间里反而更好转寰,七手八手的再将平衡块给装了回去。同样在试机时很小心并仔细的检查,是否还有干涉的情形。检查后一切都正常,心里则放下一棵不安的心。, L- x5 a& E1 s }6 C ! v2 E/ ~7 X% _! w- @- K 先开动机器不运转,等十多分后才慢速运转。待加速运转检查性能,确认正常后便接着将机器给复原,之后便请车间主管过来确认并验收,完成相关手续后方能将此冲压机的维修给结案。 " C$ r7 u/ t: D8 J8 D+ L/ _' J6 k! Q5 q& @2 D" Q4 J: S
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