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楼主 |
发表于 2011-11-17 19:56:24
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本帖最后由 andyany 于 2011-11-17 19:57 编辑 2 j, c- e' O, A! r9 I: z) w5 p
* h! Q6 k: a( V W- N换了新的供应商后,问题暴露。前任先按原图纸做了65Mn,一致反映弹力不足。后来换了304,弹力是够了,但结构缝隙太大。
. C- F8 p5 f: x8 Z/ ^后来前任走了,工艺和生产开始掰弹簧。后来也掰烦了,丢给我了。5 a" r) e- n: `( a- B( G( T' G
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一看图纸,公差巨大。简单分析了一下,把关键尺寸公差减小到+-0.5,撑起结构缝隙的尺寸减小1mm,心想这下应该可以了。结果打样回来质量先来,仅有两个尺寸超差,试装两套结构,弹力和缝隙都合格。建议放松公差。 W& H" a) j+ k
取了十几个弹簧测了一下,只有三四个弹簧的那两个尺寸超差。于是认为只要合图纸要求,就OK。/ u) S5 V; F9 e! L7 D- G
生产装了两套结构,缝隙明显。汗。
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% k) E' T; \5 ^# H4 D: [& D& `下午和工艺装了一个,缝隙问题消失。生产安装时,弹簧两臂压得厉害,弹簧肯定被压塑性变形了。不要压臂,压钩子就行了。找到办法,很高兴,工艺也很高兴。晚上装了一个,压住钩子,缝隙问题也没有。
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4 ~ l* ^ M5 x第二天工艺准备按新方法指导生产安装,我心想,是不是要再装几套,2套也些少。但偷了个懒,就任工艺弄了。
6 p; X" a- I6 A) w c6 I不一会,工艺来了,连装四五个,缝隙都不行。
4 }$ ~5 V4 i8 ~. k和厂家沟通了一下,没有实质思路。
2 ]7 H' k+ m( J# `弹力使缝隙减小,难道仍是扭臂上的凸起撑起,导致缝隙变大?" Q) ?, j o! c$ q
把有缝隙的结构解体,发现弹簧都发生了塑性变形。安装时,为了操作,扭簧开口很大,很可能超出弹性范围。
- `+ |: T B* ?9 r: S按安装情况,把尺寸合格的弹簧掰开,然后回复自由状态。几十次下来,弹簧都发生了塑性变形。
& {- A) Q- K7 \+ ^# k& c晚上回家路上,想了把圆柱部分加一圈,这样变形部分加长,应力减小。为了使弹力不至于变小,簧丝加到0.9,同时把变形角调小。; b9 d/ P+ r/ ]2 a& V, Q" L9 a3 J! _* _# ~
第二天一堆事,没顾上。+ K; C8 H5 W4 H% R3 ^& z3 O
第三天必须首先处理这件事。和厂家技术人员沟通一下,很热情。
+ j, m+ x3 K1 T. G6 w2 n$ X这时发现,自己才把工况和要求弄清楚了。把不关键的尺寸放开,把测力的方法告诉厂家(之前厂家不知道工况细节和要求,认为力没法测,就也没测),然后让他们弄吧。
8 J( }! ?1 e* n9 y/ F* d E+ O! H厂家说了65Mn和304。65Mn弹性好,但刚度和硬度小,“软”。304做得很多,客户也没反映有什么不好。既然这样,就做304吧。" f" J- z( V3 L: V! W! H& ?
感觉自己确实是半桶水。汗。 |
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