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出现断续切削,经常崩刃!

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1#
发表于 2010-12-15 10:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        遇到一个问题,在圆柱体上打6mm的孔,孔是通孔孔深大约100mm,孔的角度与圆柱的中心轴线成40度左右,只能从一侧打通。1 I7 {7 A- u& I! Q$ x/ z
       目前使用的方法先用铣刀铣一个浅孔再用硬质合金钻头钻通,问题在出口的时候,因为出口钻削的时候出现断续切削,经常崩刃。请问大家有没有这方面的经验?
5 D3 y. s% T5 }0 r% y$ z1 }" {4 m(枪钻就不用考虑了,机床的水压太低。)/ q& q# w& F+ N
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2#
发表于 2010-12-15 10:23:49 | 只看该作者
要出的时候降低进给。
2 y5 E# n8 K1 c4 ~在出口处加工沉头孔
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3#
 楼主| 发表于 2010-12-15 10:29:36 | 只看该作者
出口也降速了,沉头孔工艺不允许。
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4#
发表于 2011-1-4 22:42:50 | 只看该作者
钻头改用高速钢的可能会好点
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5#
发表于 2011-1-6 14:40:37 | 只看该作者
1)∮6mm*L100属于深孔钻加工、圆柱斜角切入钻孔,面临的问题是:
4 i$ o3 w) K4 v/ d! q      a 倾斜切入 。lz  "铣刀铣一个浅孔"解决了
$ ?8 ?- g0 o# l6 }      b 实际上是否我们反思考虑一下,出口处也用反向"铣刀铣一个浅孔"呢?
, H/ r( b5 D, _3 a2 T* k% Q2)换刀具也可以试试?(4楼 海砂  所说的)
2 p2 L2 Z4 L/ q3)如果批量不大、∮6mm孔精度要求不高的话、可以考虑换工艺:1 Y" I" b* g/ r1 n4 R, {0 @
     用电火花----∮6mm的电极直接进行穿孔加工,100mm要10~15分钟。6 M" }; b6 ~& ?) `. d7 h
7 c3 Y" ?/ k. Q' C: V4 D
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6#
发表于 2011-1-14 20:48:07 | 只看该作者
钻头改用高速钢的可能会好点!
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7#
发表于 2011-1-16 12:09:41 | 只看该作者
遇到一个问题,在圆柱体上打6mm的孔,孔是通孔孔深大约100mm,孔的角度与圆柱的中心轴线成40度左右,只能从一侧打通。) l: N4 H: o. k
) e3 ]$ \$ `! ~* a7 O* t9 A  [# V3 _1 h1 C
2 q& w8 j; j, z' H
是否意味着,出口处也是倾斜的,也是斜40度的,如果工艺不允许在出口处打沉孔,能否在夹具上进行改进,把出口处的倾斜进行补偿过来,夹具与工件面与面进行平行,这样可能会一些,
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8#
发表于 2011-1-18 12:30:11 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
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9#
发表于 2011-1-27 23:58:27 | 只看该作者
都是高手啊,学习中,设计专用夹具很重要啊`
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10#
发表于 2011-2-15 11:14:18 | 只看该作者
学习中,山外有山,人外有人啊!~2 C! |2 W( s) H
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