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预紧碟簧在加氢高压换热器上的应用

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发表于 2010-11-14 11:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                                     程学君 李应力 满艳茹 朱洪林, a$ Z" Z8 ?4 P! u' m5 N
                                              (大庆石化公司炼油厂)
$ }2 o+ o  ?5 ?! c6 [. \) V5 Z+ k    摘要:分析了炼油厂加氢裂化装置高压换热器频繁内漏的原因,表明螺栓预紧力不够是导致高压换热器频繁内漏的 主要原因;提出应用预紧碟簧来补偿螺栓预紧力。结果表明,预紧碟簧能够很好地补偿由于系统波动而导致的螺栓预紧 力松弛,从而彻底解决加氢高压换热器的内漏问题。- R' g/ `8 _- ]3 k
   
/ h  s# T  B% W9 h% w    大庆石化公司炼油厂260 kt/年加氢裂化装置是 我国自行设计建造的第一套加氢裂化装置。其高压换 热器为立式中心管式换热器,规格型号为800mm× 15 000mm,管束材质为1Cr18Ni9T,i规格为19mm× 2 mm,管程介质为生成油、氢气,壳程介质为催化柴油、氢气。该换热器在2004年4月和8月先后2 次出现内漏,因此解决好该套装置的换热器内漏问 题,对装置的安全平稳生产具有重大意义。
! N. [2 }$ N/ Z; T$ I) r    1 换热器工作原理, T. O* ]5 A1 q3 q
                    . U! E( A9 t0 J1 q; d
    该换热器为立式中心管式换热器,其结构如图1 所示。. \9 ^2 `0 t# |6 V$ n2 h5 z
    管程介质(生成油、氢气)从三通套管侧面管 程入口进入,在管束内与壳程介质(催化柴油、氢 气)换热后到达管束底部浮头处,然后进入管束中 心的中心管,通过中心管返回到换热器顶部的管程出 口。壳程介质从三通套管侧面的壳程入口进入换热器 壳体与保温套之间的夹套(防止换热器外表面温度 过高)到达换热器底部浮头与保温套处折回,进入 保温套内侧与管程介质进行充分换热后回到换热器顶 部的壳程出口。# I  ^& e7 I5 a/ H! a
    2 内漏原因分析
6 }' }4 {. N, R3 z    对于高压换热器的内漏,主要有以下几种情况:* i* N$ n" i9 H+ O
    (1)管束换热管与固定管板的结合处因为腐蚀 或者焊接质量存在问题发生泄漏。0 h/ u: g4 Q, q8 \
    (2)换热管束当中的某一根或几根因为腐蚀或 者存在其他缺陷而穿孔造成泄漏。
: r. F1 X; C* B- A" b) ~    (3)固定管板存在裂纹造成泄漏。, O. `# N9 }. ^" f6 l9 D
    (4)换热器浮头密封失效而泄漏。
+ H$ L( `2 y3 J3 z& d/ o2 \! J    (5)管板与大盖连接密封失效而泄漏。在换热 器发生2次泄漏之后,将换热器芯子抽出进行试压并 未发现有泄漏之处,即排出了前3种情况的存在,因此造成换热器泄漏的原因是换热器浮头密封失效和管 板与大盖连接密封失效。
  Y) D* |  J4 y! O8 S& r研究表明,密封失效往往与螺栓预紧力、密封面 状态、使用工况、垫片等因素有关。在2次换热器发 生泄漏后均对换热器密封面进行了检查,并未发现密 封面存在问题。浮头和管板与大盖连接处垫片均为齿 形复合垫(规格型号均为678/662 mm×4 mm, 0Cr18Ni9Ti),经检验合格,未发现垫片存在缺陷。 因此,密封发生失效的因素是由于螺栓预紧力不够或 者外界条件发生变化时螺栓没有对所发生的变化及时 给以补偿。
6 \$ B4 |8 x4 L& J/ F& h    经过分析作者认为有以下3个方面造成内漏:
# S4 M# @' M  n8 I    (1)螺栓预紧力不够[1]。为保证密封系统紧密 和安全可靠地长周期运行,垫片表面必须有足够的密 封比压。过小的螺栓预紧力使受压后垫片表面的残余 压紧应力达不到工作密封比压,从而导致密封面泄 漏。
8 y9 ^  Y% ^) o6 f    (2)温度变化。随着原料油(催化柴油)组分 和进料量的变化,反应器出口温度波动,换热器的工 作温度在不断变化。而在高温和温度波动的工况下, 螺栓容易产生热变形,导致垫片松弛,密封面发生泄 漏。* a3 }# s0 N/ z) @% O. C
    (3)压力升降。在操作过程中系统压力并不是 恒定不变的,而是在一定的范围内波动,特别是在装 置处于非正常生产的情况下,压力波动幅度相当大, 有可能超出工作压力1~2 MPa,也有可能紧急泄压 到2~3MPa。压力在波动过程中,势必造成螺栓的 不断伸缩,以补偿压力升降导致的密封比压的变化。 在压力不断变化过程中,螺栓的疲劳强度降低,相应 的补偿压力达不到密封要求,最终造成密封失效,换热器内漏。
1 x" R- o0 u3 g6 z    根据当时的操作记录显示,在2004年4月换热 器内漏前由于炼油厂瓦斯系统管网压力的波动造成加 热炉出口温度急剧下降,反应器出口温度相应下降, 最终导致换热器温度下降。在2004年8月换热器内 漏前由于原料带水导致反应器大盖造成泄漏,车间决 定降低原料进料量、降低系统压力后,对反应器大盖 进行处理。由此可见,高压换热器的2次内漏均与操 作波动密切相关。
& W" S8 U; Q8 F3 q. `7 a    3 预紧碟簧的应用) F# q" J  u2 b* u7 Y7 [
    针对造成高压换热器泄漏的原因,采取如下措 施:
6 S; a/ A$ [# {0 z  i+ ]" F, [    (1)螺栓的选择[2]。为减少螺栓应力集中部位,在加工完毕后,对螺栓采取固溶等热处理措施,消除 螺栓内部的残余应力,提高螺栓的抗疲劳强度。
1 j& r9 h" U; b  L% S" s8 h    (2)在回装浮头和大盖时,螺栓一定要均匀、 对称拧紧,并且要有足够的预紧力。4 Y0 A% z, A! \) h* s" S% d% a
    (3)工艺操作平稳,尽可能减少温度和压力上的波动。
$ m  x' ?( P" \8 V' P% y( U& v    (4)在浮头和大盖螺栓两侧安装高温预紧碟簧, 使换热器浮头和大盖在温度、压力的频繁波动下,预紧碟簧有足够的变形来补偿因此而引起的预紧力的改变,防止螺栓和垫片失效。# i( V1 d0 c: N: [. d  Q
    碟簧[3]是采用特殊材质冲制而成的,可以在很小 的变形下提供足够的预紧力载荷,从而有效地减少密 封失效的风险,其外形如图2所示。其中D为外径, d为内径, D0为中性径(中性径是指碟簧截面翻转 点所在圆的直径, D0=(D-d) /ln(D /d)), t为厚度, H0为单片碟簧的自由高度, h0为碟簧压平时变 形量的计算值(H0-t)。
, A" G3 e& E) b9 n" m$ s                  . P, F- i6 I- D1 O9 u* r9 B% o9 g
    当它受到沿周边均匀分布的轴向力F时,内锥 高度H0变小,相应地产生轴向变形λ。这种弹簧具 有变刚度的特性,当D、D0和t一定时,随着内锥高 度H0与簧片厚度t的比值不同,其特性曲线也不相 同,如图3所示。当H0/t≈1·5时,曲线的中间部分 接近于水平,即当H0/t=1·5左右时碟簧所受载荷基 本恒定,也就是说依靠碟簧变形而产生的密封比压不 因外界因素变化而变化。
, x5 c: u- @# y# u3 y+ V! @                     ' a0 w: P4 u6 p8 i% w! {7 P$ B1 O
    当螺栓拧紧时,吸收机械能转化成位能(势能) 储存在碟簧中,当设备由于温度变化、压力变化或 机械振动导致螺栓的预紧力松弛时,释放位能(势 能)转化成机械能,对螺栓的预紧力进行补偿,使 螺栓的预紧力始终保持在垫片密封所需要的预紧力范 围之内。4 Z, |# _0 q/ b
    4 使用效果及注意事项6 R( z: R# T# S/ a- f" y
    在2004年8月的检修过程中,对受温度和压力 变化较大的浮头和大盖螺栓一侧安装高温预紧碟簧。 截至到2007年7月检修,经过一个周期的运转,没 有出现因压力和温度波动等因素造成的高压换热器泄 漏,表明高温预紧碟簧对高压换热器螺栓的温度、压 力补偿效果明显,在防止螺栓和垫片失效方面起到了 积极作用。$ }2 e7 R6 a* [4 c+ F5 J1 R& F
    正确选用预紧碟簧对控制泄漏至关重要,只有 碟簧工作在恒定载荷区域,即有效补偿区域,碟簧 才能真正发挥其补偿作用。如果错误地选用压力过 小的预紧碟簧,在螺栓预紧力松弛30%后,将无法 提供密封所需的最小预紧力,效果等同于没有使用 碟簧。如果错误地选用压力过大的预紧碟簧,将超 过垫片材料的弹性极限产生永久变形,效果比不使 用碟簧还差。
: \- `& R& \5 g- S5 J* g    5 结束语- f; R/ m1 K: l* A# p
    通过对高压换热器内漏原因的分析,找到了造成换热器内漏的原因,并通过安装高温预紧碟簧,解决了换热器的内漏问题,减少因换热器内漏带来的临时停工次数,节省了检修费用,为装置的长周期安全平稳运行提供了有利保障。
" s3 T4 g( c5 @9 O# d
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2#
发表于 2015-11-6 20:58:50 | 只看该作者
采用美标预紧高温碟簧可以解决
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