本帖最后由 英德康 于 2010-9-26 21:48 编辑 0 R+ U& t- q$ l! t! {. \' k7 u; O, }& E 采用遥控系统实现机车落车双机同步作业:随着机车制造业装配技术的的更新发展,要求组装车间的起重行车也在向自动化,多功能化方面发展。长期以来,由于管理观念中传统的地操、室操方式所限,起重行车操作系统处于十分落后的状态。随之而来的起重伤害,危险因素也愈来愈多。据冶金,铁路、港口及建筑等生产部门的统计资料表明,近年来起重伤害事故比较严重,约占全国产业部门事故的70%,而且呈上升趋势。* B5 ~$ g+ o' e; i8 t$ @2 G , G. m* Y2 }" u/ V- } 铁道部四川资阳机车厂是铁路机车制造系统最大的企业之一。该厂共有各类起重机械258台,其中桥式起重机144台,单梁吊38台。从1983年至1996年共发生起重伤害事故45起,占各类事故的7.55%,且有8件是重伤。起重机械由于危险因素多,事故率大,国家将其作业列入特种作业管理。起重作业不仅隐患多,危险大、而且工人劳动条件差。起重机操作人员饱尝高温、寒冷,粉尘,烟雾的侵害。恶劣的作业环境,加上高空作业使司机视野受到严重影响,司机常常因指挥手势不清产生误动作。 7 R* v7 g9 S8 R' Q1 R % `" `; s, D6 V" O0 s' i3 `该厂总装车间的机车落车作业一直是天车司机们头疼的事。移动台位时,需要两台50T天车抬车,司机若操作不同步,就会造成吊起的机车不平或摆幅较大,轻则撞伤心盘安装面或定位销,重则引发事故。此外,在机车内安装柴油机和电气控制柜时,司机视线受到影响,必须由车内人员指挥车外人员,再由车外人员指挥天车司机,稍有不慎就会造成意外。- m- x8 C$ R/ E( k5 L
3 `1 H$ r' w) c; I. F工厂管理人员对起重作业的安全忧虑甚久,九六年决定引进德国HBC公司的具备联机操作功能的两套工业遥控系统用于总装车间厂两台50T起重天车,改室操为地面遥控操作。该遥控系统功能齐全,灵敏度高、抗干扰强,极为可靠。两台天车既能独立遥控使用,又能实现单人遥控两台天车同步作业。改造后其特点如下:0 Y4 q% r# ?* h) W; T2 A
2 ~# H! Q4 e. U0 g6 U$ s携带发射器轻巧方便,司机地面操作可免除每天舷梯上下之苦- S9 _, u; p/ c& v1 s5 ~ 由于采用交流接触器取代凸轮控制器,避免了因触点不良发生故障的因素 ! K& ^# x, I* v% o& l+ B操作者可在地面行走自如,可在物体旁起吊,既消除了高空操作的视角误差又可对被吊物体的重量、钢丝绳大小作出正确判断,提高了安全可靠性 & F" f: F K1 V& o4 d, r在机车落车和移位时,两台天车落车同步作业避免了斜拉、摆动、碰撞,提高了落车的质量和工效,减少了指挥人员 3 w8 u4 u/ F9 ^( O' Q% d操作者在地面操作,避免了高温、高寒,扮尘,烟雾的侵害,保证了职工的安全健康。 |