本帖最后由 英德康 于 2010-5-14 23:54 编辑4 ?* u# U& H" j5 w
& F0 T' D* G/ d8 x3 f有空了,聊聊试车过程中的暴露出的问题吧。 6 ?4 B1 ]) j; @* b! z m3 W5 L先从多路阀说起, 以ZL50为例,动臂和铲斗采用手动或液控多路阀控制。原机械控制多路阀在控制动臂升降和铲斗倾翻时,空行程较大。有时手柄摆动角度超过15度了,动臂仍无动作。控制精度,工作效率低是机械多路阀的通病。另外,机械多路阀无安全限制功能,容易引起误动作导致动臂下落,产品出口时厂家须另加电磁溢流阀。6 D+ @4 ?) o; f- M0 Q3 M' x 先导多路阀电液改装简单说三大件,电子手柄,比例减压阀组,ECU控制器。采用电子功率手柄(单轴双向)和电液比例减压阀代替液控减压阀,对原有液控多路阀进行电液比例改造,通过ECU电子控制器调节各执行机构的控制参数,可以减少控制手柄空行程,提高控制精度,提高作业效率。 6 J2 F' X' q- a6 F6 X+ P0 C 2 b; G+ s+ j" M: \山东的装载机物美价廉,零部件配套方便。最近改装的装载机是ZL16, 45KW, 静液压泵马达驱动,开环控制,据说13-4万。上午到厂,工厂领导门口接见,放下包,直奔现场。工人们手脚麻利,管线都已备好,电气液压部件的安装一上午就搞定。下午开始调试参数后开始出厂试车,开始试车时动作都很正常,动臂升降,铲斗倾翻都很正常。当用电子手柄控制动臂下降时操作浮动位时,问题出来了,动臂无浮动位。工人按老方法使劲压手柄,差点把整车顶起来了,好危险。/ e) m! S8 O, ]+ q# j" j, I; l- |4 D# `8 r# B 经压力表检查,比例减压阀最大压力为25bar, 压力无法将滑阀推到浮动位。对于普通三位的液控多路阀,这种减压阀没有问题。但是对于四位的多路阀,滑阀两侧压力不同,应选择调压范围为30BAR的减压阀。更换了阀以后,将最高压力调到29BAR,动臂浮动位工作正常。2 {( j; N# Q' g: f
$ w5 n4 q' A/ \# M电子手柄操作与机械拉杆操作区别很大,除了精度高,操控性强,还有安全。过去在操作动臂下浮动时,工人需将液控手柄推到低才能进入浮动位,进入浮动位之前没有机械档位,下降时很容易进入浮动位,导致动臂自重下坠,很危险。, o: n8 I/ }5 {- q2 x; v: O3 {
5 R! {* Z1 E9 b4 k, I采用电子手柄可以消除这一弊病。欧美装载机常见实例是在电子手柄有一浮动位开关。平时推拉电子手柄时,动臂上升下降,无论如何推拉手柄,均不进入浮动位。只有当电子手柄控制动臂下降动作过程中,同时按下浮动位开关,才能启动浮动位。即便手柄回到中位,浮动位仍然有效。只有当电子手柄启动动臂上升动作时,浮动位才自动解除。 |