步进电机之所以出现画面上所示的抖动现象,完全是厂家给步进电机配套用的
驱动板造成的。为了以不变应万变,厂家的步进电机驱动板,大都采用两种方式:
一、用外部脉冲频率向驱动板发出速度信号,频率快,转速快。
二、驱动板设几档固定转速,由外部编码选定。
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很显然,第一种方式本来是可以做到采用匀减速,达到使机械手不抖动的。
但在实际工作中,这种方式又不现实,因为,上位机不可能分出精力专门侍候
步进电机,所以只能采取第二种方式。
第二种方式只有几个固定速度,则,不能做到匀减速,尤如公交车以一给定
速度进站,到位踩死刹车,乘客不晃才怪哪!-----不光是晃,还有巨大的噪声,
想想公路上常听到的急刹车的声音就知道了。
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本来在一般的控制中,有点晃动也无所谓,可我们偏偏遇到一个高速旋转物体精确
定位的项目。我们买了很多厂家的驱动板,都没能解决问题,逼得我们不得不自己
设计步进电机驱动板。此项目用时两年,光步进电机驱动板就做了将近二十个版本。
补充:
对于第一种方案,其实用外部脉冲频率来的效果会更好点(编程也容易,至少在PLC方面是这样)
但经我实践下来,曾发生过两种脉冲点被现象(出厂大约有30多台,三菱1S型的,坏了2台各1个点)
后来我只能把它们换在另一个点上了.
后来在程序上做进一步改进后,再没有发生类似故障
闭门造车是高手,相信在这方面也做了很多工作
大家要更多观注的所说的啊 |