本帖最后由 非常 于 2022-4-6 07:18 编辑( d. v! x" {" w5 @1 i
6 @1 B6 V/ d8 [8 `最近两个月陆陆续续在试验采用立式拉床拉圆孔工艺。对于这工艺,这还真是老工艺了。但是我做下来就不行了。 % D6 v5 k9 F* d; _( C, T 出现的问题是“孔位置偏移”,而且是随机的,没有规律。孔位置偏移量最大达到0.11mm(即径向跳动),最小是无变化(做了拉前和拉后30个试样的检测数据),端跳都合格,不超过0.03。预拉内孔都是经过镗孔的,预拉孔尺寸范围控制在H8公差。 9 J' b. h/ H6 j/ Q4 }8 {+ O: t拉削后成品的孔径为25H7。内孔尺寸合格,采用塞规和数显三爪测量。& ]& S3 ~# k" N( o# G) R1 V. Q( g 拉削速度为1.5m/min,切削油冷却。位移偏差大的工件预拉内孔与拉刀导向配合间隙反而小。拉刀为新采购回厂拉刀,拉刀粗切齿跳动0.03,其余0.01以内。拉床垫头也重新制作精磨,端面平行度0.005。/ [, A& u3 Q3 H2 l M# x: p 想了解有谁做过圆拉孔工艺?做的工件“孔位置偏移”量有多大??有没有做过这方面的工艺研究。- m: S: @. [8 y9 D( p1 A+ s5 G3 e 不考虑拉孔后在用内孔定位精加工外圆之类的工艺,外圆有感应淬火要求,先拉孔后再感应淬火,内孔会变形,无法调整。 % B+ H1 O% W* k! |8 M $ P L$ D. U! L1 a& }" d) f) O/ g; r3 F
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