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求教:加工完后平面度不良

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21#
 楼主| 发表于 2019-10-29 09:07:30 | 只看该作者
|2011ayoon发表于 10-29 09:06激光前先平磨,激光后留精雕余量尽量小
激光前是一整张大板,3000*6000*5.5的
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22#
发表于 2019-10-29 11:47:57 | 只看该作者
久弘(中国) 发表于 2019-10-28 21:23: l. b8 T: l! N: u6 d7 I! W) q
图纸未标注热处理要求
# I4 K8 {, q5 q; n; X
以前遇到过给的毛胚加工不出来的情况,精度始终达不到客户要求,后来要求客户去除毛胚料的内应力,然后再回来加工,尺寸精度刚刚的,没有问题,终极原因还是毛胚有内应力没有释放完毕
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23#
 楼主| 发表于 2019-10-29 11:49:20 | 只看该作者
|韩寒11发表于 10-29 11:47<br>以前遇到过给的毛胚加工不出来的情况,精度始终达不到客户要求,后来要求客户去除毛胚料的内应力,然后再回来加工,尺寸精度刚刚的,没有问题,终极原因还是毛胚有内应力没有释放完毕
好的,那我热处理那边也咨询一下
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24#
发表于 2019-10-29 12:22:01 | 只看该作者
热处理调质,平面磨开粗放一天(加工中心也要开粗),精磨好上磁盘加工
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25#
 楼主| 发表于 2019-10-29 13:01:44 | 只看该作者
|一尾小鱼发表于 10-29 12:22热处理调质,平面磨开粗放一天(加工中心也要开粗),精磨好上磁盘加工
是调质还是去应力正火?
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26#
发表于 2019-10-29 13:48:36 | 只看该作者
像袜机配件啊                 
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27#
 楼主| 发表于 2019-10-29 14:12:40 | 只看该作者
外圆车刀 发表于 2019-10-29 13:483 b" @4 u( U; A/ P9 o  `9 b
像袜机配件啊
& _* y) o- _$ R( K' `
高手,一眼就看出啊
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28#
发表于 2019-10-29 16:00:52 | 只看该作者
看你们的工艺变形太正常了,那么薄而且粗磨后没有释放内应力,好多大神都指出了问题和解决办法,我就吐个嘈嘿嘿。
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29#
发表于 2019-10-29 16:44:14 | 只看该作者
      板太薄,磨削的时候,可能基准面本来就是弯的。若本来是弯曲的,铣、磨削时的安装面只是靠外力变形拉平,磨完松开后,反弹回原形,刚加工的上平面,肯定也弯曲变形。平面度肯定不会好。我觉得最好用厚一点的板加工。校直,去应力后,铣削平面(不要用磁盘吸住加工)在自然状态铣削,自然状态下铣的平面度基本上就是确定了最后的平面度。希望对你有帮助。
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30#
发表于 2019-10-29 16:52:51 | 只看该作者
本帖最后由 蓝色格 于 2019-10-29 16:54 编辑
5 q0 q! B9 B& w/ j
蓝色格 发表于 2019-10-29 16:440 A+ D8 [! o# L9 [. X3 ?
板太薄,磨削的时候,可能基准面本来就是弯的。若本来是弯曲的,铣、磨削时的安装面只是靠外力变形拉 ...
! E& l- j+ K7 y
你这个圈中间掏空比较大,钢性小,即便调下吸力,也有一定变形。我还是觉得其实最好应该用厚一点的板铣。5.5的板铣到4.8,可能原来板子变形就不止0.7mm。3 s- D% z( K* E' H* ^7 T  A8 ]; K8 s- y
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