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工作台撞坏了---请教

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1#
发表于 2008-10-30 13:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
卧式加工中心,双工作台。在工作台托盘上升后,拉钩钳住工作台刚要向外拉的时候,工作台朝X轴方向运行了,导致辅助换工作台的机构(拉伸油缸、线形导轨、和很多板金件)。问题是后来不能确定究竟是什么原因造成的。装在活塞上的前后2个磁感应开关都没问题的,请问达人这个大概会是什么原因引起的?谢谢!
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2#
发表于 2008-10-30 22:41:20 | 只看该作者
应该是保养不到位导致的。
( R1 H* M+ D. R7 X: b+ o8 W这样的要大修,不是很爽啊
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3#
发表于 2008-10-31 20:35:18 | 只看该作者
如果以前正常,那一定是某种原因(如电压变化大等)导致x向进给电机误动作。因为工作台交换过程的每一步骤(从开始交换到交换结束)都有检测,必须到位才进行下一步,交换过程其间其余轴是不动的。
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4#
发表于 2008-10-31 21:30:22 | 只看该作者
所有的相关信号都查一下,特别是油缸后端的信号,是不是当时有干扰,机床认为是完成动作了。, S3 K& q' k  z3 ]2 U8 J3 `
同情你,做设备经常遇到这样的无头案,祝愿你能找到原因
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5#
发表于 2008-10-31 21:38:55 | 只看该作者
倒是一个很少见的问题。从事从年数控研究,还没有发现这个问题。
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6#
发表于 2008-11-9 20:47:21 | 只看该作者
所有的相关信号都查一下,特别是油缸后端的信号,是不是当时有干扰,机床认为是完成动作了。
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7#
发表于 2008-11-10 12:30:13 | 只看该作者
工作台刚要向外拉的时候是不是磁感应开关有东西干扰了
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8#
发表于 2008-11-11 15:33:41 | 只看该作者

应该是被改造过的机床

可能的原因可能有几种:
0 P, d) t0 C# N' [8 @   1. 系统稳定性不良.
! o- `5 v  Q; W, Q   2. 伺服稳定性不良.
; l/ i- p) ]+ `- K   3. 位置反馈元件不良.
* S7 N# m: _- r* p; c   4. 外力干扰引起驱动过调.2 {  P  C& K+ A$ F2 \) |& F; y& G
不应该的原因只有一种:
: m7 b8 z) T  f" l$ v* V   PLC编辑或设计的有缺陷(所谓缺陷,不是不能使用,而是在非正常状态下,不能起到足够的保护作用).
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9#
发表于 2008-11-11 22:20:16 | 只看该作者
同意四楼和六楼的意见& v+ M1 i! C) K' B& g+ U7 Z2 b
我厂也有双工位的 不过液压缸交换装置的下面 一般是很少有东西干扰的; F$ w" G& N1 [2 n& o
而且最后一步是以关上前门结束的  所以也是比较麻烦7 A7 A5 r, l& I0 e9 g% y1 _0 ]: J7 |
能不能打开PLC监控一下 要大胆的试
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10#
发表于 2008-11-11 22:21:53 | 只看该作者
工作台托盘上升下降 那两个接近开关很容易坏的
/ E$ y. X! C. T6 ^$ I3 G# K- u会不会那个失灵了?
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