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求助:中心孔与销孔垂直,产生毛刺 实际问题分析

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1#
发表于 2018-4-6 10:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
厂里生产电动车半轴,不是非常精密的配件(取决于本地市场)" f: g5 \! |6 r" z$ D& v' r
工艺顺序是  锯床--打中心孔-车床-花键加工-铣床(铣键槽)-销孔-修毛刺- 锥度跳动检测-淬火-磨床
6 |& t7 y' S2 V" t  P) i0 ]2 ]
% R+ |3 @* b0 A" o7 e6 X7 T现遇到的问题是,当销孔用4.2mm的麻花钻 钻孔后,会在中心孔斜面(用的4号A型中心钻) 留下毛刺。
9 \5 L. v0 R" f7 n1 y% l( u! d" r这个毛刺会直接影响 锥度跳动检测(用偏摆仪,两头顶)和磨床加工(两头顶)0 s4 D3 @6 R% [# y- W# ]% t

5 O# K4 k6 }0 g

0 G0 p+ I8 w& x2 e. Z2 w2 n; F现在正常的生产是在销孔加工后,用磨小一点的中心钻去掉毛刺。但遇到料硬的时候,毛刺会非常难去掉,平时料好的话,也不是100%去除干净,直接影响了偏摆仪检验跳动情况,现在跳动情况不好的时候,检验员只好用固定顶尖对准中心孔敲两下,才能把翻边的毛刺修正。 费时费力。& P4 u5 m1 O8 d' k2 J; S
7 S) V1 v& \1 b, Q9 e

: V. v8 E0 [$ V5 O诉求:
4 K/ [4 A( `* R  l# [6 z各位行业大神,能否从中心孔、销孔工艺、去毛刺工艺等等 各方面,来减轻工人的工作量,这样既能提高效率 也能提高质量。
' N+ A3 o3 E. |! o  y, f9 a( X# o5 q) `1 _/ y" c

: ]) F: ^& {7 S0 w: G7 \* z6 E& QPS:曾给客户提过意见,把销孔往里打一点,避开中心孔端面,客户那边说如果这样,电动三轮车 轮子那边漏出的轴头就大了,不好看! |# m; _5 s# \
) y. Q9 |  `+ |1 J$ T6 C
" R, i8 q+ E: s$ f0 J: i. a$ `

6 i  h% R' f* D未打销孔时的图
* J1 N$ v1 [0 c
" U# a2 e) P; A
$ l! \) T# {- r% A+ ]0 N打销孔的机器(台钻+钻套)$ R- @. R7 V8 r/ d. p- O
曾经试过用切削液冷却,但毕竟是手动的台钻,不方便改装
5 g6 Y% f% d4 ?2 M) ^
+ x( r7 }5 C' {( X6 [4 S- o# o  Z7 P

* S& ^1 M  U$ z" r' s$ e1 E
8 ]; P7 l1 Q5 h8 k' d5 F销孔过的 中心孔,明显有很多毛刺,销孔另一头毛刺很好去除,就是中心孔这边的,只有80%能去除
/ F+ A8 A' z& i6 o+ v# ?0 B20%需要检验锥度的那边用顶尖敲 来修正中心孔面2 s0 l" F7 Y' b# B8 K0 v, y9 ~

* r3 e4 {0 Z9 I  u
! h) i- @) w" `: c轴的一头,基本尺寸是这个  $ [# S9 E/ s7 g9 F3 c

/ V! y- g2 v! g/ n/ ~4 r/ x. ^- x: Z1 U  i
模拟了下中心孔(A型 4#中心钻加工的) 车床上用的4号和5号顶尖 两头顶做的  细长轴
8 i" d/ F! @& d) n9 d; z圆钢的直径是27mm  加工出来的丝头,是M20的
" v1 G, t4 p  |+ R# q" p! p' i- E  H

$ l- j: x0 |1 Z/ t
/ P2 F" a3 S# H
请指教!!5 F. O* Y# L! G
; |0 ?. c8 H' T

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2#
发表于 2018-4-6 11:18:15 | 只看该作者
这轴外径和质量又不大。可以用小点的中心孔吗?
3 E1 k/ u4 B5 s* P) q另外可以规定喇叭口尺寸,使中心孔定位面短点,让销孔不要碰到定位面。

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模拟出来了,麻烦指正下。在6楼  发表于 2018-4-6 23:24
谢谢指教,明天在CAD上模拟下3号的中心钻是否可以。  发表于 2018-4-6 20:50
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3#
发表于 2018-4-6 13:40:02 | 只看该作者
用大一点的钻头,去掉一点喇叭口,应该可以

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模拟出来了,麻烦指正下。在6楼  发表于 2018-4-6 23:23
大一点的就是5号中心钻,这样喇叭口和销孔的冲突会变大, 不知道用大一号的中心钻,让喇叭口小一点点是否可以,谢谢指教, 明天模拟下  发表于 2018-4-6 20:52
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4#
发表于 2018-4-6 17:06:12 | 只看该作者
钻头越快,毛刺越少。可以先打销控,后打中心孔。外圆上面有孔也可以车螺纹。

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感谢指教!如果是先销孔,27mm的圆钢厚了点,增加了车床夹装点和铣键槽的难度,因为车床夹装的时候,鸡心夹会把锥度夹伤,规定的夹痕是4mm以内,这样铣床加工键槽的时候刚好去掉,不影响锥面与锅子的贴合度,,,  发表于 2018-4-6 20:54
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5#
发表于 2018-4-6 22:36:30 | 只看该作者
其实打销孔可以选择合钻头,中心钻也可以,这样可以保证不会有这么大的毛刺

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合钻头指的是合金钻头吗?我这个材质是45钢,加上销孔与中心孔垂直结构,如果钻头过硬,会脆。现在用的是 上工的高速钢钻头。以前用的川字的普通麻花钻,基本就是秒杀,断的多~ 请问哪种中心钻可以钻销孔?谢谢  发表于 2018-4-6 23:15
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6#
 楼主| 发表于 2018-4-6 23:22:36 | 只看该作者
根据楼上各位指教的,模拟3个型号中心钻的情况。  因为变更了中心钻,所以深度不能变,都是7.4mm(总深度)- A1 m8 K4 g6 ^

8 W  i+ k* j! G* u
( |: ?% L! s- m可放大看。* u) ?6 Y3 m& u: H. M/ A2 B1 V; \

" Z4 M& |# _; t4 w: ]综上,看来5号中心在可行性大。3号的不行,回转顶尖估计会碰到孔内部
! f/ A( d& e/ S  b5号的就是锥面面积小了,不知会不会增加车削的危险性。我们厂里加工的是细长轴。直径是27mm.长度有400-600mm不等,: S& Z- V1 N, o$ A& ~$ G! x. a! f
' K. c" k: P, w. @

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5号中心钻与顶尖的接触面也小了,会不会影响加工出来的锥面径向跳动??  发表于 2018-4-6 23:26
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7#
发表于 2018-4-8 07:31:10 | 只看该作者
本帖最后由 非常 于 2018-4-8 07:32 编辑
! s8 j5 y6 D2 Q' z0 u9 w' x6 X7 N- k: k2 t9 m$ ^0 T9 i
那楼主在中心孔尺寸上没法改动了。5 ]8 R( y$ Y# m- F3 ~' S2 L8 x
另楼主的3个中心孔示意图画错了,不仅里面的盲孔会变化,锥度面尺寸也会随着变化(喇叭口大端会尺寸变化)。所以A5的中心孔锥面会比你画的大。

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三个孔,打的深度没变化,也就是中心钻小头变粗变长的情况下,孔深没变,锥面自然就小了  发表于 2018-4-9 07:27
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