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加工6.3mm槽底比较毛

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1#
发表于 2017-7-10 15:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 yuyaibo 于 2017-7-10 15:30 编辑
% W( j. p$ ^3 u/ j* Q6 W1 A& {9 Q0 @4 a3 C" o/ I/ |2 ^9 v) F
材料:低碳CrNiMo,料偏软。槽宽6.3mm,深5.7mm,共有9个同样的槽。零件外径D57mm,长度540mm;采用一夹一顶方式,水冷;
" S1 m7 m: t! B' i1 ]用5mm槽刀扎2刀,最后一刀扎完横拉。扎槽跟横拉用的同一线速度,只是进给不一样。
2 k% `6 K) q0 r- o6 s4 ~第一组参数:V=300,F=0.2(扎槽),0.05(横拉)
# d+ n5 K4 I2 Q: ?1 L4 R0 D1 P第二组参数:V=300,F=0.15(扎槽),0.1(横拉)% h9 i% A8 r! C. Q
第三组参数:V=260,F=0.15(扎槽),0.05(横拉)
* h4 z/ l3 F8 G+ @6 n
7 n. O0 l4 L& Q' h8 J' l' L( l8 i. O以上三组参数干下来都是靠近顶尖处2个槽底很光,而且主轴端的几个槽底也很粗糙,其余7个槽底如图所示。
# ?0 N! D- S7 u/ G" H' F各位大侠有没有好的改进方法,谢谢
8 d- U  F- L- h  _& w6 q# A4 y3 z- c5 g+ X

8 R0 u# d) N0 g
' J0 [" ^3 s7 i& J9 t) j: b

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2#
发表于 2017-7-10 16:26:17 | 只看该作者
看下尾座和卡盘是否同心,加一道半精车试下,精车,半精车速度打快点。
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3#
发表于 2017-7-10 16:30:18 | 只看该作者
楼主把工件尺寸再发一下,如果靠顶尖处要好一些,那极可能跟工件刚性也有关系。
, V4 b4 J1 J; p1 A另外楼主再说一下使用的刀具,刀装得正不正?
/ J6 _+ N  I+ G0 [2 ]最后一刀的余量多少?
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4#
发表于 2017-7-10 17:28:44 | 只看该作者
你的什么刀具材料,精车的时候降到50转试试,试试金属陶瓷
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5#
发表于 2017-7-10 17:28:59 | 只看该作者
你的什么刀具材料,精车的时候降到50转试试,试试金属陶瓷
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6#
发表于 2017-7-10 17:34:21 | 只看该作者
是否与刀具和转速等都有关系
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7#
发表于 2017-7-10 19:09:26 | 只看该作者
原因我们可以猜很多,就是不知道哪个更和现场吻合。
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8#
发表于 2017-7-10 21:34:50 | 只看该作者
槽低的粗糙度的话,一直都不是很好调整的,建议楼主从刀具的选择上入手
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9#
发表于 2017-7-10 21:38:04 | 只看该作者
菜鸟学习了
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10#
发表于 2017-7-10 21:39:19 | 只看该作者
一般来说,应该是两头的粗糙度比中间的要好,因为中间的刚性最差。靠卡盘粗糙度差有可能是主轴径向跳动过大,应该检查一下主轴。建议换一把2mm的切刀专门修底。或者用一把6.3mm的白钢切刀修底。
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