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求教20CrMnTi的热处理

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1#
发表于 2014-8-19 11:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          目前状况:使用20CrMnTi材质加工凸轮轴,精磨前渗碳处理(HRC58-60),预留磨量(单边0.4mm),精加工后检测硬度为HRC48-51.客户要求达到HRC55以上。
* T3 }( ]. V* [! @; K# {      
: g8 D+ Y  D  G* c- U         求教问题:是我们预留磨量太大还是渗碳层浅?有没有其他好的办法可以保证HRC硬度& ^' X1 @  _5 d( r
3 H8 ~- U+ w$ Q/ @/ Z
          我们在石家庄附近,有能达到要去的热处理厂可以合作试试。谢谢
  B1 o% G2 P( F) @. N0 R) @( `9 t

1 h" |  D5 e' J- A6 I7 X7 ^! o+ S0 J
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2#
发表于 2014-8-19 11:35:20 | 只看该作者
渗碳深度小了
: F; I! i& d4 {& O7 P加工余大了/ b$ c5 q3 T( X% t3 `
就是这个结果

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3#
发表于 2014-8-19 12:00:03 | 只看该作者
本帖最后由 niufang2 于 2014-8-19 12:34 编辑 ' }. z' p! |7 g. X
7 f5 \/ m7 S5 |1 D, P0 q% d. g3 k
磨余量大了,最多单边0.1-0.15,是什么原因要这么大,是热处理变形,还是重装定位精度有问题,疑惑中,) D- ]* w! @0 Y9 p
1 P# b" a8 _9 Z, y1 I# B- U$ n8 _
还有种办法就是磨削后才软氮化(低温碳氮共渗),变形很小,如果能满足你精度要求也不错,硬度超过渗碳,渗透厚度也不错,但事后不能磨削了,厚度不够
; c1 y+ b$ M" A8 X: E
3 u* b, }2 n8 {4 M6 C7 i$ G还有种办法是磨削后低温离子渗氮,变形极小,应该能满足你精度要求,硬度极大,但渗氮厚度只有0.25左右,; d& Y  v! o. O" n
5 Z/ w0 i9 m6 k4 R$ V1 n' `, _3 J0 N
碳氮共渗,或渗氮后尺寸都呈长大趋势,可磨削尺寸减小0.004
" g& U6 H2 z9 B6 g$ F4 Q9 Y; R
碳氮共渗,渗氮前都要调质处理
: K+ L* P9 ~% B2 Y
+ T" A- M# Z1 W5 ~/ P3 Y如果规定要渗碳,只能要求渗碳深度规定1.1-1.3,同事尽可能用小的磨削余量

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4#
发表于 2014-8-19 12:07:19 | 只看该作者
是不是在渗碳之后没有进行热处理直接上磨床了,渗碳后最靠近表面的地方含碳量最高,并且含有二次渗碳体,再往里面碳含量就大幅降低了。你留的余量应该是把最硬的二次渗碳体给磨削掉了。最好是在渗碳之后再进行淬火和回火,使C含量由表及里不要有这么大的差异。也或者省事点减少磨削余量,不过这个不保险。

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5#
 楼主| 发表于 2014-8-19 14:14:36 | 只看该作者
w91678 发表于 2014-8-19 11:35 6 Z# y3 u0 z2 }2 |
渗碳深度小了, y- H9 L7 C0 h- Q
加工余大了) [1 z$ G, M$ Y/ t
就是这个结果
( x" s- ~; }9 y% R  T; u( [
谢谢) j& @' h& J: [& w+ r5 o
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6#
 楼主| 发表于 2014-8-19 14:16:10 | 只看该作者
niufang2 发表于 2014-8-19 12:00 / _; V* n! p; E4 P1 }, E
磨余量大了,最多单边0.1-0.15,是什么原因要这么大,是热处理变形,还是重装定位精度有问题,疑惑中,/ Q3 O+ p$ n+ K9 p

3 |- e& \8 O4 y/ m2 @  G ...
3 O9 E1 q! H1 J9 ]0 Y8 c
谢谢,我会考虑你的建议的3 C! I! D) E: u
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7#
 楼主| 发表于 2014-8-19 14:25:53 | 只看该作者
孤城领主领主 发表于 2014-8-19 12:07 # _, ?/ f5 o2 Q: _! f1 N' L
是不是在渗碳之后没有进行热处理直接上磨床了,渗碳后最靠近表面的地方含碳量最高,并且含有二次渗碳体,再 ...

4 q. y3 t4 x) p/ p" i. [+ P谢谢,可能是我们预留的磨量太大了,但是如果只留0.1-0.15mm的磨量,又怕变形量太大,精磨余量不够造成废品。稍后把产品上传,再请各位指导
" s* ^7 h* j, q; _7 v# r
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8#
发表于 2014-8-19 15:35:46 | 只看该作者
三兴 发表于 2014-8-19 14:16 9 q% h  `. b# I9 ^% Y! y
谢谢,我会考虑你的建议的

$ R- v5 _. _* Z0 M' k2 \刚才我百度了渗碳词条,3 ]! w# Z5 p6 n" M! U

' F& J+ ]: m* P据百度百科介绍,20crmnti ,的渗透性很好,最大渗碳深度可达2,所以不妨规定深度在1.4-1.8,不过按楼上朋友介绍,渗碳层可能表面最硬,磨削余量还是少点好' {; g/ D! P6 L+ P! z
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9#
发表于 2014-8-20 09:29:08 | 只看该作者
渗碳前能增加粗磨会更好,精磨余量单面0.15够了
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10#
 楼主| 发表于 2014-8-22 08:22:47 | 只看该作者
我们可以把精磨余量改为。0.10--0.15mm.可是弯曲、变型怎么解决?
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