机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 12073|回复: 59
打印 上一主题 下一主题

双轨道机构,动力在一侧,工作时一侧有摆动,怎么解决

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-8-3 13:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  T$ B2 E( H7 i
怎么解决最快捷 ,我想在摆动侧增加根线轨
) \6 Z1 z4 T  f+ E+ [. j. j, K9 p3 b6 z2 H- d, ]+ j( W, u

: W1 W0 s. e4 T- Q' d2 e! i# o7 ]3 s. J: X/ K
补充内容 (2019-8-5 11:37):
  M: T0 Z' l5 D/ V请移步十三楼有问题补充,那种解决方式需要注意什么?% O9 }0 _/ I/ }+ I; r, y, |5 w

& n+ {* K+ ~8 s补充内容 (2019-8-7 14:02):: _# H& E/ i( T, ?8 W. k  q( m
虽然没有得到最终验证,也上来汇报一下,以后各位同行也可借鉴这种思路:目前伺服动力的参数优化后,抖动明显降低,等待跑产品后的效果》》》(伺服厂家说是调整下什么参数并且给演示了下,有效果)
- w9 x* S/ p3 l/ R) q$ c0 p

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

34#
 楼主| 发表于 2019-9-16 11:08:06 | 只看该作者
过了这么久才上来汇报这个事:
# r( f7 b) k* m7 U6 H: c( k 我之前的改法可以明显减少震动,基本没有抖动的出现,且更换了专业走轨迹的驱动器以后,路径也比较平滑。但是会出现一个新的问题,摆动跟随的问题。打个比方:动力侧动作1mm  无动力侧由于不能及时跟随,结果就走了0.9mm  。现在更换为双驱动,是OK的 ,中间加双线轨+中间驱动也是OK的  精度都在3条以内。希望对大家在以后的设计中能有所帮助。
回复 支持 反对

使用道具 举报

33#
发表于 2019-8-28 10:37:33 | 只看该作者
风格尚11 发表于 2019-8-7 13:58, Z' G4 h; u8 c7 [* L* o; q$ [- `
这套机构之前的老设备有用,不过那是用kk模组搭的并且总长只有1.1mm ,为了节省成本这次改成丝杆+滑轨。 ...
, k2 O' x/ d  W, {" X
前两天无意中在客户那里看到和你这结构类似的,横梁竟然有两米多的跨度,同步带加导轨,动力在单侧,精度没要求,梁比较结实,运行还算顺畅。虽然眼见为实,但我还是真心不喜欢这样的结构$ E- P) j$ u6 ?2 v! q  Q- M
回复 支持 反对

使用道具 举报

32#
发表于 2019-8-9 13:34:18 | 只看该作者
“伺服动力的参数优化后,抖动明显降低”- g3 J0 d, z# d
) S5 k  R# P- b/ W& }' f$ N% ]' ]
是说降低速度的冲击,优化速度曲线吧,类似凸轮曲线

点评

恩恩,应该是负载与伺服之间的惯量参数吧!  发表于 2019-8-9 14:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

31#
发表于 2019-8-8 13:43:43 | 只看该作者
除了10楼所说的4个思路之外,补充:& B' O* ?! {# G/ H' m# L3 w2 x
1、滑块除了增加预压,还可以考虑用加长型的;- V1 E) u, a7 X1 o: ]/ i
2、导轨跨距尽量缩小;: m+ R* e9 r1 k0 h! h* i
3、滑块打定位销不好做的话,可以考虑加压块。
5 b7 w9 u3 _- l4 U* ?
4 d' z9 f; J, }& X$ P空间允许的话,借助传动轴一个电机带2个丝杠

点评

恩恩,谢谢了!  发表于 2019-8-9 14:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

30#
 楼主| 发表于 2019-8-8 13:21:16 | 只看该作者
849519836 发表于 2019-8-8 10:438 k, \% t- M5 F" g$ ?' L1 j; r* ^
程序是能优化一部分,解决因跨度过大造成的共振(加滤波器),优化程序。但是主要的问题还是结构性的,不 ...

! O- @8 h) ~) K* v- Y: \9 \知道的,验证方案也在做,同步进行!每一步都有不同的效果!. R) H9 l) G* Y# ?  M+ d8 p' A
回复 支持 反对

使用道具 举报

29#
发表于 2019-8-8 10:43:06 | 只看该作者
风格尚11 发表于 2019-8-7 14:01( f' c9 K7 g2 u* o; r! u
目前伺服动力的参数优化后,抖动明显降低,等待跑产品后的效果》》》(伺服厂家说是调整下什么参数并且给 ...
1 s/ S- ~! _# d/ m9 T. M. A5 f
程序是能优化一部分,解决因跨度过大造成的共振(加滤波器),优化程序。但是主要的问题还是结构性的,不要指望程序能完全解决。一套良好的程序是建立在理想的结构基础上的,LZ
1 m+ t$ U+ I* Z0 N/ o
回复 支持 反对

使用道具 举报

28#
发表于 2019-8-7 18:03:13 | 只看该作者
|尘世天涯发表于 08-03 23:33楼主这个结构,如果负载是偏在一侧的话,一定会发生楼主所描述的“摆动”,负载越是偏离驱动端,摆动越明显。<br>
& G' M+ y4 S$ ?/ ?<br>
! O7 O5 x) p3 Q: C$ |2 s这个摆动是几个方面原因造成的<br>
3 J) ~5 M7 ^' C<br>
' @' I3 O5 \# }# S2 B9 q7 }# i1. 1400毫米长的连接板自身变形<br>3 ~% y) E; F/ d: a2 r1 W7 ~+ }
2. 连接板与滑块之间的“扭动”<br>
/ v$ D% x  Y1 H3. 导轨与滑块之间的间隙<br>
' r) P9 H" `" D5 @) E/ f; r<br>2 D3 r  b, e5 B1 i6 |7 S  @
对于50公斤的负载来说,完全消除应当是不可能的。减小还是可以的,备选方案有<br>8 C. y* x2 r' v0 T" J# }9 H3 {4 q/ o
<br>
4 c# w3 P5 B7 ~! Q1. 连接板增加厚度,增强抵抗变形的能力<br>
6 x9 Z+ s' Z! m* L, S7 P, `2. 更换有定位销孔的滑块(THK,力士乐好像有这样的型号,可以直接选择),并在连接板上增加定位销孔。实在不能更换,也一定要在连接板上打销孔,对滑块进行限位,放置滑块与连接板之间发生相对滑动<br>
  J0 o" A% T7 N3. 选择中预压或者重预压的滑块,降低滑块与导轨的间隙,增加整体刚度<br>
8 }7 E7 }6 l( k/ R# A. J7 j4. 连接板每侧都跟两个滑块固定,且两个滑块的间距放到最大(所谓最大,就是满足行程的情况下,两个滑块离的越远越好)
老哥说得很全面

点评

满满的都是设计思路,可以借鉴学习一下!  发表于 2019-8-8 08:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

27#
发表于 2019-8-7 14:16:44 | 只看该作者
风格尚11 发表于 2019-8-7 13:59$ J! t7 a$ ^+ a+ a
工件已发 等待测试结果

+ U% o3 W6 V+ n. w6 g1 z回来发发照片,看看能不能一起想办法改善,减小损失
1 _$ b" U( p, l* f4 S3 s$ c

点评

好的 谢谢  发表于 2019-8-7 15:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

26#
 楼主| 发表于 2019-8-7 14:01:28 | 只看该作者
849519836 发表于 2019-8-7 09:32
, `) \& w3 v- M& R, A: P那你这套机构用不了多久,就有可能报废的。长期下来另一侧有可能憋死的,所以说还是在不大概的前提下在另 ...
2 B  ^. }1 Y6 Z' D' {
目前伺服动力的参数优化后,抖动明显降低,等待跑产品后的效果》》》(伺服厂家说是调整下什么参数并且给演示了下,有效果)
. w4 A4 [. B( c: `2 ]8 X
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-28 05:22 , Processed in 0.058391 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表