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[求助] 数控车床尺寸不稳定

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1#
发表于 2019-5-25 16:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
加工的是细长轴,双顶加工的。6140车床。
4 {3 i: x. a4 z2 c一般加工的公差带是5丝。2 y# u9 Q+ @+ G# \# H6 Z) v+ v
近期频繁出现跳尺寸,有的时候紧紧镶条会稳当一上午或者几小时,后期更频繁,紧固镶条也不管用) N5 P0 g9 |/ c4 D
% n; }( Z9 J* n6 i9 R

$ {) \$ Y+ M$ N$ d% c% j' M# g调换尾座后,2天内尺寸稳定。3 ^8 F) q' z4 B4 J
因为细长轴分两台机器加工,一台加工A段,一台加工B段,出问题的是B段的机器。. T+ K! Q5 C5 H1 l( a4 W
A段的尾座和B段调换,本来A段稳定的尺寸,变得不稳定。  B段机器 不稳定的尺寸 变得稳定。, W6 r0 e( C4 g0 m+ [: ]
于是判断是尾座问题,换了新尾座。2 p5 C3 N( P% q* c: i  L% O
车间技术员考虑到B段车削进刀量大,就没舍得用新尾座,就把原来A段的尾座放到了B段机器上面,新尾座放到了A机器上面9 ^4 T3 t& g2 h( Y' f1 H' N

$ S2 Z7 _& L& F5 [8 e  B, ~. d7 A9 S

; E1 r- v# d8 R3 @换尾座后:
# L5 D+ I7 K; v8 }( h# p; yA段机器配新尾座仍然稳定
2 a# A& w3 L; z" a3 ]; nB段机器 配的A段机器的尾座  加工300根会出现1-2根直接跳10丝的尺寸,有的时候不补刀补 下一根就变过来了,有的时候变不过来
1 }: J  l& }5 a9 E, M: }0 l! U+ r2 p) I1 j, G" s
9 o# D* @( M  W! X* V7 F
针对这个问题也咨询过机修,托板的塑还在,不存在磨损光的问题。
# d* K+ o1 U% r                                         镶条 根据机修说的方法,用卷尺垫的。, r4 `7 ^6 `2 ~8 {; a0 q

9 y- }" M8 K$ F- r- F

* S: u# J! @+ X
* j, e; a& [' l7 b
, ?0 E8 N0 f' S3 V. P- k, @
请教各位大神们,这个问题困扰不少时间了,还需要检查和排除哪里? 谢谢5 w7 U3 l: N! ?5 m( V+ b/ E: N
6 Y, w% `/ ^1 i& K: o- b

9 ]  M4 d& P' W* W/ ^" q+ p, p1 c' [# ^, x
补充内容 (2019-6-6 16:51):
$ O# @$ O4 U3 D7 U7 i4 i* v1 v今天上午发现X向丝杠的槽槽里都是切削液,清干净后又用机油润滑了丝杠,不知会不会使配对轴承生锈后影响的尺寸?
% B5 x% E; i) r- e6 o- @0 R/ z! R% h" A7 Z4 ]3 z$ K& Z/ ]; r

; W' l. A' Z6 T. F补充内容 (2019-6-6 16:51):! \- |! }4 `5 X& b' J* K
二:根据大侠们的经验,X向重复移动 打表十几次 每次指针都是回原位置。    用手扳动刀座打表,间隙是5丝
4 r3 z9 P, V0 j; s5 |- v
, e& T' J( j0 |) Z- s. a: k' i6 \: b补充内容 (2019-6-20 13:49):
  [$ L& d" D  z) E3 J  ?1 v' T感谢各位帮助,问题已经找到,而且不是什么千古奇案的问题,是托板上两个销子凸起导致的,拔掉销子就恢复正常。
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18#
发表于 2019-6-7 21:12:36 | 只看该作者
yishuihanpo 发表于 2019-6-6 15:59
/ b7 c, J8 q' m5 S刀座按照我说的 往外拉  然后往里推  X方向打表是5丝间隙。 系统补间隙没效果
! ^( L8 I0 u6 O- w0 Y, E) D' E! A* w7 K4 I* E
X向重复进给 ,打表。  ...

$ D3 p# G1 c0 T8 h既然不同员工加工工件的尺寸不一样的话,那么就有一种可能,有的员工装夹工件的方法不对,比如,夹爪铁削没吹干净,工件装偏了等
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17#
 楼主| 发表于 2019-6-6 16:44:42 | 只看该作者
韩寒11 发表于 2019-5-25 20:46# A$ ^2 B& _: [
丝杠的反向间隙有可能变大了刀架上装块千分表,每次都到一个位置,先看x轴,再看z轴,看看重复定位精度怎么 ...
" M% J( _, K! Y
重复打表每次指针都回原位置。但用手扳动尾座打表,有5丝间隙
% \7 A% o9 d0 W- F
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16#
 楼主| 发表于 2019-6-6 16:43:30 | 只看该作者
zmztx 发表于 2019-6-6 16:37
' [, D" I. o  V  k. \# `' B% L我觉得最不可思议的是:“1-2根是超差厉害,其余都是合格的”
. y5 ]) [+ _  I" o" A) U, L试着猜一下原因6 A! ^0 D3 T/ f* a- Y
机床性能不太好,框量大 ...
% U  j8 B6 C7 ~. k1 i" A" L" [
您说的现象确实我也有些怀疑,我描述下:
8 W% x" ~6 z$ `6 R1 S车床分两班,$ ?! }, w2 o1 D; l; W% |" m. I
A员工做着,100根里面 经常有1-5丝波动的, 因为我们的公差带是5丝,所以无大碍。   100根里面出现1根跳大尺寸的,既 10丝多。3 q) u7 e% T, M. F1 U$ o- d. n: p

/ N; N* ^* R5 c5 f. U! e4 lB员工基本上无法正常加工,尺寸乱跳,10几丝的偶尔出一个,待会又出一个,以至于他不愿意使用这台机器" C8 A3 M) M6 B5 ~8 w$ p" U1 m
7 T1 [6 t/ a8 J7 w9 D1 u3 Y
C(技术员) 加工的可能也少了点,每次出问题时他去加工,每次10-20根,基本在3丝以内跳动,偶尔出现5丝的。没有10丝的跳动* B4 b* `! D& V3 _  L
, b* V- ]+ l6 M9 D
最麻烦的就是上述这样的情况了,当然,机器有故障是肯定的,因为其他机器 加工20件 基本就动1-2丝 。, C. V! B) j2 Z% T. A0 \

2 u: {3 a5 S$ S明天把尾座调换下,把新尾座放到这台有问题的机器上,最起码能排除尾座的问题了。
! C6 m/ [( B* M1 V- y& @3 Y/ w
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15#
发表于 2019-6-6 16:37:35 | 只看该作者
yishuihanpo 发表于 2019-6-6 11:53# S& L2 a+ o3 Z7 }) S# @# S6 F
感谢热心帮助1)我说的一丝是0.01mm$ G+ ?" X0 N$ g8 Z
2)A段机器、B段机器 是加工细长轴的一头和另一头,掉头加工的s( K2 ...
7 }0 R' m2 D- f' v# U( Z! E3 w& m/ p
我觉得最不可思议的是:“1-2根是超差厉害,其余都是合格的1 }1 t; G& i7 s9 n# S+ z
试着猜一下原因
. S# x" K1 z' R" k机床性能不太好,框量大。你的描述大体如此* m; J2 k: s; g' @
我猜着1-2根严重超差的,出现时间不会是随机的。很可能是在开始的时候
6 _" R/ ^/ |5 h3 X6 d出问题(零件严重超差)时,工人一定有比较大幅度的动作,而其他时候没有这种大幅度动作。这个动作可能碰了机床那个地方,框量偏一边去了。然后,车床拖板回原位,把这个偏一边去的框量又找回来了
( X  E6 w# a0 ]: B" u我觉得应该是出现类似的现象,否则无法解释只有1-2根严重超差,其它都合格
% d& q2 L) M3 a2 j# o! g1 h2 P6 K7 k' j- I8 W" D
常规的问题分析,也许让你走入歧途) R- B: s9 S- |8 E9 \% E$ e' ^
有个故事,说某人开车去买冰激凌,买草莓味的回来车就熄火了,而买巧克力味的就没事。每次都这样。
7 K2 U6 D. z: ^% w修车的一听头就大了,难道车子熄不熄火,还和草莓、巧克力有关系吗?2 _7 ?8 y1 a8 q, |& R* ^
但有一个人就跟着投诉人去了,到了地方仔细的观察,发现了,买草莓冰激凌,要走到最里头。可买巧克力冰激凌却是在门口。走路的时间不一样( Z- R& L( p0 Y, w2 Z# L5 P3 y" R
然后再看那人的车,怠速时间长了确实要熄火。把这个毛病修好了,买什么冰激凌都没事了
3 S* X" m  z3 ?. U% e6 E+ ~
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14#
 楼主| 发表于 2019-6-6 16:03:11 | 只看该作者
zmztx 发表于 2019-5-25 19:04( x* M6 ]" W6 }- g/ q
没太看懂
) S1 h, U5 ?: `) w" }1)你的一丝,是0.01mm,还是0.001mm! p8 a/ K9 ^& _
2)A段机器、B段机器,什么意思?
: B. }6 o  \' s9 b' T
有一点的是,今天发现X丝杠里面都是切削液。清干净了,上油洗了下。  如果丝杠的轴承因为有水锈了,会不会导致尺寸 来回1-5丝的动,偶尔来个大的?谢谢
3 I; A$ F% v3 Q) k# Z! Q( p
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13#
 楼主| 发表于 2019-6-6 15:59:24 | 只看该作者
韩寒11 发表于 2019-6-6 14:01
9 @9 P; U- b2 ~) z4 g不算暴利吧,拉完之后滑块回来的位置是一样的吗?

4 b4 A+ S0 n1 I% w5 T* L) u刀座按照我说的 往外拉  然后往里推  X方向打表是5丝间隙。 系统补间隙没效果
! Z6 i: C# y" u) n* P& P/ c/ F
1 I) F# y' P$ f9 c, h9 IX向重复进给 ,打表。  打了十几次,每次指针一样,没有变化(正常加工的话 一般在5丝内来回跳动,偶尔会蹦出10几丝的)4 I8 w; P; N- y$ V( z: ~
/ N" y8 P+ K! `
, k( I& A1 v# b. q9 K4 A3 {
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12#
发表于 2019-6-6 14:01:11 | 只看该作者
yishuihanpo 发表于 2019-6-6 12:58* ~4 m0 B+ f# r# u
谢谢。平时磨床这么打过,刀座我们这边都是架表后 往外掰和往里推,看看间隙多大。! \% W- ^) r+ D) h+ Y5 m
是不是太暴力了?:fu ...
' E6 ?$ U2 B* `/ T- n7 H: }; I
不算暴利吧,拉完之后滑块回来的位置是一样的吗?0 B& N5 X8 f. X4 v( B; m
/ ~7 i% M) y' o2 [
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11#
 楼主| 发表于 2019-6-6 12:58:53 | 只看该作者
韩寒11 发表于 2019-5-25 20:46
) h( q7 s4 C; M* O7 R4 N丝杠的反向间隙有可能变大了刀架上装块千分表,每次都到一个位置,先看x轴,再看z轴,看看重复定位精度怎么 ...

2 H  {2 i% T3 j谢谢。平时磨床这么打过,刀座我们这边都是架表后 往外掰和往里推,看看间隙多大。
8 _; W; k  _! _7 f, [9 A是不是太暴力了?! i$ @3 [$ c* c; i) V0 J" U, _) B. O
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10#
 楼主| 发表于 2019-6-6 12:56:59 | 只看该作者
zmztx 发表于 2019-5-26 06:408 {) v7 `! h! F7 z( Y5 s/ M# n
很奇怪
4 r7 c) P3 h3 L* L6 {0 A* P' X如果说B段是指某个工段的的床子,那就应该不止一台床子
( n/ O/ B1 |2 e8 j" \+ [0 \怎么会都出问题?
% m" a$ ~1 z4 d- J4 Y$ |2 \. e
感谢热心建议。1 g" {! U; ?+ K; x! Y) G
也就是主轴、尾座、和刀架$ K& i# ]/ y1 z+ J- w1 p) `3 A

, g: z, @4 Z2 ^9 K% |主轴:打表看是否跳动厉害0 {0 J' Y" I  s% p5 ^! S
8 M+ [; z! O1 R: Y$ O; J
尾座:我把新尾座还是换回有问题的车床上,排除一项不确定的因素,减少变量
- S- U' Y  n: z9 W& Z
$ l, t. d. Y/ C- P) O刀架:我亲自去打下刀座的反向间隙,排除下刀座间隙大的时候  让刀啥的。+ n6 ]9 t: \. n! h" r

6 L$ ]* c7 s2 j0 N  ]镶条:镶条托板这块儿也是头疼的问题,毕竟现在最真实的情况是镶条确实磨损了,不然肯定不会用卷尺垫,垫了是否能垫到位或者是否能撑时候,也不是太确定,我这边其他几台车床 基本也垫了,暂时没事
9 Z; K5 B# x( G# q* c+ y6 N1 q: z4 o5 [9 T+ z' w$ Z
大家还有没有补充的建议,谢谢!!!; L3 W  r/ q' N- J) v& y
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