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工作台撞坏了---请教

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1#
发表于 2008-10-30 13:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
卧式加工中心,双工作台。在工作台托盘上升后,拉钩钳住工作台刚要向外拉的时候,工作台朝X轴方向运行了,导致辅助换工作台的机构(拉伸油缸、线形导轨、和很多板金件)。问题是后来不能确定究竟是什么原因造成的。装在活塞上的前后2个磁感应开关都没问题的,请问达人这个大概会是什么原因引起的?谢谢!
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11#
发表于 2008-11-12 19:39:47 | 只看该作者
PLC误动作,都是PLC未设置防主要动作误动作互锁导致的。自认倒霉吧。
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10#
发表于 2008-11-11 22:21:53 | 只看该作者
工作台托盘上升下降 那两个接近开关很容易坏的
0 o# K2 O0 [: {0 W: I! o" Q会不会那个失灵了?
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9#
发表于 2008-11-11 22:20:16 | 只看该作者
同意四楼和六楼的意见4 f& X* f# p& B( ~6 o$ q
我厂也有双工位的 不过液压缸交换装置的下面 一般是很少有东西干扰的
$ j0 z" K+ @, E) b# ?1 i而且最后一步是以关上前门结束的  所以也是比较麻烦% s" O- x8 a9 e$ m$ a% ?
能不能打开PLC监控一下 要大胆的试
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8#
发表于 2008-11-11 15:33:41 | 只看该作者

应该是被改造过的机床

可能的原因可能有几种:
0 E' }$ x% Y4 v2 p0 W) V   1. 系统稳定性不良.- V* _6 i' M9 g3 N2 \
   2. 伺服稳定性不良.6 s; B  d/ A, P! W
   3. 位置反馈元件不良.
5 V( L) o( w4 n% r: f" {   4. 外力干扰引起驱动过调.
$ Y3 a) k; G* z/ D  R5 T  I不应该的原因只有一种:
6 u% q% [; W& h; D! i, c6 {   PLC编辑或设计的有缺陷(所谓缺陷,不是不能使用,而是在非正常状态下,不能起到足够的保护作用).
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7#
发表于 2008-11-10 12:30:13 | 只看该作者
工作台刚要向外拉的时候是不是磁感应开关有东西干扰了
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6#
发表于 2008-11-9 20:47:21 | 只看该作者
所有的相关信号都查一下,特别是油缸后端的信号,是不是当时有干扰,机床认为是完成动作了。
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5#
发表于 2008-10-31 21:38:55 | 只看该作者
倒是一个很少见的问题。从事从年数控研究,还没有发现这个问题。
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4#
发表于 2008-10-31 21:30:22 | 只看该作者
所有的相关信号都查一下,特别是油缸后端的信号,是不是当时有干扰,机床认为是完成动作了。
/ A* l: r9 s! O- c2 z  e同情你,做设备经常遇到这样的无头案,祝愿你能找到原因
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3#
发表于 2008-10-31 20:35:18 | 只看该作者
如果以前正常,那一定是某种原因(如电压变化大等)导致x向进给电机误动作。因为工作台交换过程的每一步骤(从开始交换到交换结束)都有检测,必须到位才进行下一步,交换过程其间其余轴是不动的。
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