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易变形工件同轴度如何保证

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1#
发表于 2018-7-8 10:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
     朋友做了一个工件,材质铝,整个工件尺寸公差要求不严格,用的是车削中心(带动力刀具的那种)来加工,一序,车削粗精车外圆内孔和端面的几个孔,二序粗加工外圆和内孔,然后再加工内孔中的几个深浅不一的端面槽(一共用两把铣刀来加工,一把悬长加工最深的槽,另一把相对断点的铣刀加工,浅一点的槽),由于铣刀悬长太长,导致加工过程中震刀不断,声音刺耳,还好,勉强加工出来,后面的工件改进吃刀量和切削参数,小吃刀,快进给,加工效果就改善了很多,等端面槽都铣削完成之后,再精加工内孔和外圆,因为,内孔和外圆有同轴度要求0.02mm以内,实际测量结果却不尽人意,大于0.02mm,是因为工件端面槽加工后造成的呢?还是因为爪子的问题呢,对了,爪子用的是扇形软爪,自己车削的,有没有大神有更好的工艺,分享一下啊?
$ ~/ H( [" ?1 C" ^图纸
2 S% b- D0 e  X! A% V8 P0 s$ V; n8 S) c% M6 l$ z% {

- r3 {/ [* \  q: R& }" R  ~$ G- V一序加工:粗精车外圆内孔8 X* }1 b& Q' w- f2 t7 x8 r3 b

* }& Y; T& u# n- ^, t二序:粗加工外圆内孔,铣削端面槽,再精车外圆内孔- `7 W8 O* W  H, I" h
外圆和内孔是一刀活,可能是由于端面弧槽加工的原因,导致同轴度不好,想听听各位大神的高见,先谢谢啦
8 f2 W8 L" V: K( \* s
; D" z$ a2 _1 A- o  ?/ W表面看起来还是可以的
/ Z- r6 o1 \6 V: _1 L3 N) e
3 X, s  @1 e% h* c; {, i那个端面圆弧槽加工起来太费劲啦0 T8 w0 Q# ^6 f$ C7 U2 S" T
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吉吉几几 + 100
晓昀 + 1 问题描述很清楚!

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34#
 楼主| 发表于 2020-11-24 20:52:56 | 只看该作者
龙口sjb 发表于 2020-11-24 13:34
) M* c: Y- W3 v- M: {, E' _, A软爪加长,刚性应该会好点

, K7 X3 H% S/ [1 x2 \0 ]对,软抓加长会增加点刚性的: x+ c0 P+ G8 P- p9 c+ O" g- p
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33#
发表于 2020-11-24 13:34:07 | 只看该作者
软爪加长,刚性应该会好点
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32#
发表于 2018-7-18 18:31:05 | 只看该作者
写的什么玩意?没看懂,都不知道哪个槽超差
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31#
发表于 2018-7-18 17:39:01 | 只看该作者
学习
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30#
 楼主| 发表于 2018-7-14 17:10:34 | 只看该作者
勇哥ll 发表于 2018-7-14 11:09
& K# g3 W+ \( d, F( s+ ^+ L3 i精车余量尽可能的少,夹紧力大了会变形,可以尝试开付精夹头试试

  r% a0 j8 Q& L8 }' P. I# `: x变形不好控制,夹紧力也不是越小越好,看现场的实际情况而定
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29#
发表于 2018-7-14 11:09:40 | 只看该作者
本帖最后由 勇哥ll 于 2018-7-14 11:13 编辑 8 A5 A: L$ ^1 x6 M

' Y5 B0 ^6 o; F) f! }精车余量尽可能的少,夹紧力大了会变形,可以尝试开付精夹头试试
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28#
发表于 2018-7-10 22:11:05 | 只看该作者
韩寒11 发表于 2018-7-10 16:12) i/ C+ `) e$ ]
全包围的爪子,如何避开?
' B' h8 ^6 Q2 e) x# O7 S
这都有得争论的?就那么一个小缺口,磨头不能磨?你还是车铣加工中心呢,你的铣刀是用来看的?% F5 l0 C/ [1 W, {8 J: R4 s4 X
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27#
 楼主| 发表于 2018-7-10 21:01:43 | 只看该作者
山东人做机械 发表于 2018-7-10 16:40* F. A7 w# M. W, d6 B, z+ c1 R3 y
软爪精加工之前是否松卡盘消夹紧应力,毛胚是否做应力消除,铣削加工时选用合理的加工数据以及吃刀方案。
% b$ ?5 {1 Q- C! G" G, ]
铣削量不大,应该问题不大,也许就是毛胚的应力释放不完全造成的
! ~) G" V1 V3 o' j
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26#
发表于 2018-7-10 16:40:29 | 只看该作者
软爪精加工之前是否松卡盘消夹紧应力,毛胚是否做应力消除,铣削加工时选用合理的加工数据以及吃刀方案。$ j! o; |+ _, t- g
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