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最近接到一批军工油缸产品,油缸筒内孔的加工有些犯难---[请教]

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1#
发表于 2006-5-29 10:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我单位最近接到一批军工油缸产品。所有零件都是不锈钢材料。特别是油缸筒内孔的加工有些犯难。 内径有80MM,63MM,40MM,25MM。长度有1200MM-150MM不等。80MM的已加工完毕。只是63MM的却难住了。加工余量较大,工件有900MM长,粗加工时难以断削。切削挤压在刀头部分,排削困难。我们采用的是在深孔镗床推镗。 盼大虾们提高见。
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35#
发表于 2019-10-25 21:09:21 | 只看该作者
好东西,谢谢楼主
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34#
发表于 2019-9-15 10:03:44 | 只看该作者
长见识了,这个贴子里面加工方面的高手很多啊!
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33#
发表于 2019-9-5 10:23:30 | 只看该作者
学习一下
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32#
发表于 2019-8-22 09:18:22 | 只看该作者
长见识了
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31#
发表于 2019-8-13 09:07:18 | 只看该作者
急寻不锈钢内孔加工厂家
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30#
发表于 2019-8-12 12:57:54 | 只看该作者
|海哥007发表于 07-09 17:34<br>
3 d$ M3 `$ U) w' g9 Q<br>0 E% u9 W9 u8 \$ t6 q; G
不好意思。没有及时回帖。经过几次试验,当时基本上都解决了。<br>& r- Q8 b, r+ ?' B% p( e
我们的加工工艺是粗镗、精镗(浮动镗刀块)、和滚挤压。在深孔镗床上加工。粗镗使用了6把镗刀,交错安装,并且加大了冷却油压力。基本解决了排削的问题。滚挤压的效果比普通钢材还好。
海哥在吗,寻求不锈钢绗磨加工厂家
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29#
发表于 2019-8-11 17:56:19 | 只看该作者
|海哥007发表于 05-29 10:30感谢老鹰,我一贴出就帮我转到了主贴。刀头的角度也想了一些办法: 断削很困难,已放弃。只好改变切削的形状和方向,加大前角,改变刃倾角。但现在还是没有解决问题。
海哥介绍一个厂家,我也需求这种产品
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28#
发表于 2011-11-13 22:12:25 | 只看该作者
机加工艺现在是一点也想不起来了
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27#
发表于 2011-11-12 18:44:41 | 只看该作者
不锈钢确实不好加工。特别粘,我以前工作的时候就吃过亏。
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