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一个失败案例

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1#
发表于 2015-4-14 07:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这是一个我以前公司失败的案例,拿来大家来诊断,来对症看病,共同提高。5 O+ P& l' a& K* m. m$ L5 Q* }

& ], g0 ~- W# Z  x" |客户要解决的问题:一种汽车轮胎橡胶板,厚度5至15多种规格,最宽1米,长度任意切,橡胶里面有一层钢丝,钢丝方向为橡胶长度同向。要把橡胶与钢丝剥离开,做一设备解决问题。' \" W& p2 l/ |1 y& B' o

/ Y& Q7 z$ ~; e设备是一40多岁工程师做的。设备出来后,出现很多问题,有的解决了,有的没解决。! p$ d: P! [8 T
6 g' M( J; B) y4 M
我大致说下设备构成:机架,压紧部分(汽缸+压刀),剥离部分(剥刀,压剥刀汽缸,wd系列带减速电机,链轮,链条,滚珠丝杠副)
" g# L5 L  K! @( ^) Y- m: F
- H$ b9 b9 I! F4 m! n4 E/ `0 v设备好了后,使用中出现如下问题,和解决办法:
& [3 m  N4 d7 }- f1,固定丝杠的带座轴承的轴承座断裂。解决办法,加大轴承座。# K% Z6 j! n$ v

: p7 [6 R; A# D4 }2,电机速度固定,导致工作和回程速度一样,回程速度太慢。解决办法,回程加了个小电机,并使用了电磁离合器。( K7 R% u6 p3 T: B
8 W5 f$ z1 F; a6 g
3,压紧部分压力不够,剥离宽度大的橡胶时,压紧部分被抬起一部分。解决办法,加大压紧汽缸。
) m: N  y* S* V0 }
5 l8 X5 e6 R6 h0 h# f4,压刀和剥刀过段时间产生蹦口,磨损严重。用的T10材料,由于后面这工程师走了,叫一个以前在国企里的技术人员(好像不是技术出生,是生产加工型的人)来接手,一直未得到解决。" u. s4 h. F' g7 o2 {
! V% m& S  ~5 ^! T4 H) x5 n
后面老板资金紧张,这个设备都丢下了,样机没完好,却加工+ n5 l! r) b; P3 p: G* U, j
了几台零件!4 R3 D( x: W4 q
/ M% G  }& Z1 E
大侠们来把把脉,这设备要真做好,以上哪些设计可以改进或变换,或者完全推翻,另有更好的思路,都可以来聊聊。7 K% e, f' Q) y( e1 l1 y& U+ ]2 Y5 ?

) e0 A9 h" c2 \( g$ I( D. a" f+ t% L; ^
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25#
发表于 2015-8-24 12:55:21 | 只看该作者
有图纸参考吗
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24#
发表于 2015-8-24 10:54:40 | 只看该作者
搞设计时间太赶就容易出问题。设备是不断改善的。楼主最好上图看看。
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23#
发表于 2015-8-21 16:28:42 | 只看该作者
搞非标设备,不要以为出了点情况就否定别人。首先看看别人的方案是不是合理的。其次看看具体问题点是什么!没有不断完善的过程,就没有完美的非标设备。可惜的是这些土鳖老板想的只是怎么急切地赚到钱。
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22#
发表于 2015-8-3 20:32:20 | 只看该作者
学习一下
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21#
发表于 2015-8-3 15:51:44 | 只看该作者
学习了,谢谢
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20#
发表于 2015-7-29 17:44:10 | 只看该作者
我觉得你们还没了解轮胎是怎么生产出来的,不是你们简单的以为橡胶注塑出来的。轮胎的加工过程中所用到的刀就不计其数,像热刀,超音波刀,旋转切刀等等等等。你说的那层钢丝一般的设备还真做不来,意大利的有家做切钢丝防擦布的,一台1000多W,液压冲床的形式,快速的切断,具体材质不是很清楚。另外90度裁切的是日本的,采用圆滚刀的形式,材质也不清楚,滚刀是旋转的。你这按你以往的思路是很难切断的。6 A4 y9 ?+ e; W5 m1 O
个人觉得比较可靠去实现的是超音波刀,这种刀对胶料切割很好,没有磨损,对于钢丝这一块没有切过,不知道能不能切断,可以去了解下。至于其余的方式,要么你要找到硬度足够好还带有一定的韧性的材料,因为切割胶料很难保证刀不会倾斜,一下就崩了,要么就不用考虑,同时采用这种方式刀需要加热,不然硫化后的橡胶很难切入。

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一直没看到lz的图,说好的恒心和韧劲呢  发表于 2015-9-12 01:08
你是行业内人,高手啊。钢丝不切的,只是剥胶,现在早已离开那家公司,那设备到现在就搁置了,这也是为什么说国内很少有人认真玩好东西的原因,碰到一些难题,就没有攻关的恒心和韧劲。  发表于 2015-7-30 08:47
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19#
发表于 2015-7-29 16:54:50 | 只看该作者
压不紧可以用增压气缸解决的

点评

还真没接触过这气缸,谢谢,我了解下  发表于 2015-7-29 17:08
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18#
发表于 2015-5-5 21:28:54 | 只看该作者
轴承断裂?是否不够同心?选的什么轴承?是否考虑液压压紧呢?一个动力单元,加油缸三千左右!

点评

自己加工的座  发表于 2015-7-29 17:08
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17#
发表于 2015-5-5 15:44:54 | 只看该作者
期待图纸
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