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焊接微变形如何控制

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1#
发表于 2015-1-12 16:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现在公司准备变更工艺流程,液压油缸外缸筒直接采用成品冷拔管,在缸口位置焊接一铰轴要求焊接后在图纸要求范围内:
! E7 B0 ?7 I/ T% S4 o. F基本设备:
* g) b' A0 r6 wNBC-630R  自制自动环焊机
# f  S! c$ J6 [ER60G高强焊丝  Φ1.2mm6 o" m4 `* H$ m! f% a8 h8 I$ {
焊缝为8mm直角环焊缝) A6 }( g8 ^* t8 m, s2 [
见图如下:
. M* w# n) {# M; C% f
1 J9 r0 O% s+ x: A* e其中 ΦB=Φ230mm,ΦA=Φ206(+0.10~+0.22);材质均为27SiMn,热处理HB240-280.3 u) A& N2 ]. {' _! Y1 z# i
焊接试验采用焊接工艺参数如下:( m: V  H8 Q# R0 W$ H% w
NBC-630R上电压调试为:32.5~35V- n% x" H# v" D5 J. L& a8 j
                    电流调试为:250~270A
1 z1 C$ a) A& J                   与送丝装备之间电线不到2m
% \6 E. }- V& I* n+ I8 d焊接前内孔ΦA=206(+0.05~+0.13)范围内7 |- L6 d" a$ i( C
试验了不到10个,其内孔ΦA测量结果出现两个趋势:
! X( M+ d/ P/ O) `) m* V其一:Φ206(+0.04~+0.15)等,符合图纸要求,达到实验目的,占50%试验比例;
7 X7 Z3 v% z8 A  D9 y; F其二:Φ206(-0.02~+0.15)等,上差符合图纸要求,下差超差,也占50%试验比例 3 n9 q4 I0 T" J7 [& s
汇总结果:上差加大,下查减小,就是如椭圆截面环焊后椭圆变扁了 ,未达到试验目的。
# {! W% {: `8 [6 o& [可能原因:未焊前预热 。
/ q9 @: m9 c; O7 ^  k' o! V7 U+ k
# m4 |+ t0 E# f6 u2 S) }& C# o

( p/ k5 a6 \' B! Y请教大家 这个椭圆现象如何控制?

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13#
发表于 2015-2-13 09:36:06 | 只看该作者
想看看“焊接变形和残余应力的数值计算方法与程序”
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12#
 楼主| 发表于 2015-2-7 11:25:56 | 只看该作者
哎,年末赶工作,夹具都弄好了,没时间去做实试验了,很是遗憾啊
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11#
 楼主| 发表于 2015-1-16 12:49:38 | 只看该作者
谢谢各位提供的思路,现决定参照各位社友提供的思路再试试,我觉得预热-分层焊+内涨式夹具很靠谱,那个分段焊,因为公司产品要求外观质量比较严,只好pass了
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10#
 楼主| 发表于 2015-1-16 12:34:51 | 只看该作者
.____﹏Mr 发表于 2015-1-13 17:15 ; ]9 f; H5 G: n
焊接变形由多种原因汇总引起,焊前未预热也是因素之一,不知LZ焊高8的焊缝是一次性拉出来还是分层(焊缝太高 ...
) y  a5 Z1 F6 S' G" M
一次性焊成,不是多道焊、分层焊
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9#
发表于 2015-1-15 11:47:45 | 只看该作者
我主张内孔用内涨式夹具比较合理
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8#
发表于 2015-1-15 07:48:18 | 只看该作者
楼主你问题解决了吗?  我觉得Mr的思路靠谱,预热—分层焊—分段焊,目的都是为了减少冷热差,焊件均匀受热,另外在内部做工装你考虑过吗?
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7#
发表于 2015-1-13 17:15:23 | 只看该作者
焊接变形由多种原因汇总引起,焊前未预热也是因素之一,不知LZ焊高8的焊缝是一次性拉出来还是分层(焊缝太高热影响太大,可以考虑分层焊),另外LZ也可从改变焊接方法来试,圆周环焊改多段均布段焊,最后跳跃补满环焊,这样接头会多些,考虑到是自动焊机应该不会影响焊缝外观

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6#
 楼主| 发表于 2015-1-13 07:36:07 | 只看该作者
补充一下:
; N$ x9 @0 N/ y2 i1.焊前内孔,MAX=206+0.13,Min=206+0.05;$ @4 Z. J7 f$ N4 O
2.图纸要求:206(+0.10    +0.22), H' h  }; F$ ^
3.现在变更前走的工艺流程就是:内孔留余量,先焊铰轴,再内孔镗一刀。变更后是直接用内孔成品的冷拔管,省去镗内孔工序,是直接焊上铰轴后就可以使用。
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5#
发表于 2015-1-12 20:16:48 | 只看该作者
好资料
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