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掉头装夹精度达不到,需要专门设计夹具

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发表于 2014-10-17 21:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 379116911 于 2014-10-17 22:57 编辑
8 T& P; U+ n: @# y6 g4 _6 E& t& @8 U" v/ C6 {
. [0 ~4 L7 {% r5 A+ `- A! b) v+ c
产品大概是这样   ,夹持红色部分,一次将所有内外圆加工到位   ,调面将红色部分切掉然后倒圆角,调面的时候 需要 绿色部分倒圆角(个人认为同心度10丝以内就可以了,不知道对么) ,怎么设计个夹具保证圆角均匀呢,直径最大外圆100以下
7 P! v) u' G5 l2 v% b3 m  @设备情况: 数控车6150   手动卡盘    目前批量20件 ,后续批量1000左右,材料为铝件4 Q& |& t% v. h' n# ]) S5 l
目前想到的办法
7 D9 Q4 M: `- W* n& k' H1.改装液压卡盘,   目前不现实) v& w6 E# Q- a2 e
2 镗软爪, 有时可以,有时不可以,结果不稳定,20件的可以每件打表找正,但是批量大了不行了  
& y) m( d3 K1 T2 j/ g- L9 j3 设计专用夹具,目前的思路  参考铣床刀柄的夹紧原理 设计,9 [" N8 m" W) f3 W) n5 j' l
4重新买个新卡盘再镗三爪,是不是会会好些呢?
8 d5 s) D+ O  Y  p. F5补充下,调面的时候 壁厚2.5% d  g9 _( n( r. c, G: T7 m, j
6还有一点,三爪在卡槽里有点松,是不是和这有关系呢?

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24#
发表于 2014-10-27 10:15:38 | 只看该作者
很有参考价值
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23#
发表于 2014-10-27 00:34:05 来自手机 | 只看该作者
1149073415 发表于 2014-10-21 21:120 D! K6 n: q3 P8 q7 o7 @
0.01的同心??????吹吧!!

) C4 @' K% K$ r$ G7 }5 K, t- n
+ x- A, R" ~6 y, P/ V4 ^, F, P很有可能不是吹牛
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22#
发表于 2014-10-21 21:12:50 | 只看该作者
枫儿/mg漂漂 发表于 2014-10-19 19:32 - R* ?6 f: H4 o
调头装夹 一丝同心度的  我们也做了很多的 产品   但是液压卡盘   当然对修软爪 很有讲究   手动的两丝以内 ...

3 h1 D/ N# B' O. k0.01的同心??????吹吧!!
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21#
发表于 2014-10-19 20:48:44 | 只看该作者
这不会是推进器吧
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20#
发表于 2014-10-19 19:32:47 | 只看该作者
调头装夹 一丝同心度的  我们也做了很多的 产品   但是液压卡盘   当然对修软爪 很有讲究   手动的两丝以内  打表校正和 装夹力度 车削力度之间都有直接的 关系~~!建议楼主选择合适的 设备加工产品  才不浪费多余 和不必要的 投资
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19#
 楼主| 发表于 2014-10-18 22:16:21 | 只看该作者

RE: 掉头装夹精度达不到,需要专门设计夹具

本帖最后由 379116911 于 2014-10-19 07:57 编辑   `3 N7 o/ ^8 ~2 H
冷月梧桐 发表于 2014-10-18 20:16
* Y  j3 @) q$ q" Y3 q  W  _我看你把你自己玩丢了。
+ Q1 T7 _2 h2 ]; {5 \& z先车红色部分,然后掉头车。主要是红色部分厚度厚,且夹持面是圆柱面,长度也够。 ...

/ x3 I& n# U% w4 N6 w: u; I; A- k) }! x9 G5 g1 Y! a
谢谢,可能我没表达清楚,夹红色部分,其余内孔外圆全部到位,然后调头切断,倒圆角绿色部分,绿色部分壁厚2毫米了,可能我爪子有问题,以前也可能自己偷懒了,三爪比要夹持部位大了1毫米了,也可能三爪松的过,记得第一次车还挺正的,那会是夹红色部分,然后车到接头那连接那,一圈的接刀痕迹还是比较均匀的,那会夹持部分比红色外圆大10丝,因为实验只做了两个,这两天领导发话又让干别的了
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18#
 楼主| 发表于 2014-10-18 22:10:10 | 只看该作者

RE: 掉头装夹精度达不到,需要专门设计夹具

本帖最后由 379116911 于 2014-10-19 16:39 编辑
+ T+ \4 k% V2 A8 p
ybgjh 发表于 2014-10-18 22:07
9 q/ U+ G6 t; w9 u$ T9 f你车床的主轴锥度是多少的,公制80还是100?

1 X1 _/ G+ {8 q没看过,主轴锥孔是莫式锥度,这个应该是标准了吧   至于大小,有转换的莫式锥套,只知道主轴通孔是80的
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17#
发表于 2014-10-18 22:07:55 | 只看该作者
379116911 发表于 2014-10-17 22:54
4 u! T: S( B! {# ?5 g# _/ K- l9 E手动卡盘3丝真不太容易吧,液压的还是没问题    ,我镗爪子时中间加了圆棒,用力紧了三个地方的,比如外 ...

. A) c) }- \: |你车床的主轴锥度是多少的,公制80还是100?
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16#
发表于 2014-10-18 20:16:15 | 只看该作者
我看你把你自己玩丢了。
% g2 T! d& A9 L先车红色部分,然后掉头车。主要是红色部分厚度厚,且夹持面是圆柱面,长度也够。倒角和内孔一起干是没问题的。至于掉头车时,找付旧的爪子,在爪口出焊上低碳钢,然后在车床上光出内孔- O; G# m% _: h
你的还不算高精度,若要高精度找大师级的http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=352847&extra=page%3D1
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15#
 楼主| 发表于 2014-10-18 17:14:17 | 只看该作者
free-fly-h3 发表于 2014-10-18 17:07 ) N2 D- l% Z1 J6 s+ P$ ?/ [
你那个夹紧麻烦,而且看锥度自锁了,卸工件还要从后敲

) }3 y  ?* f3 c7 q3 A* u哦,谢谢自己感觉那个有点问题 。必威APP精装版下载搜索“弹簧夹头”找到了个很好的参考资料
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