采样机液压系统节能改造
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7 A3 t- n$ L3 n王群锋,杨建军
& |, _* p. q/ j2 X6 cEnergy-saving Rebuilding Of Sampling Machine Hydraulic System
7 ~4 g$ g9 n+ i/ IWang qun-feng,Yang Jian-jun
* q6 T- f3 e9 E% H(西北电子设备研究所,陕西西安,710065)
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9 a7 B7 E) v* ^2 o, e- \% C! e摘要:本文针对采样机液压系统在工作循环过程中的能耗进行了分析计算,提出了一种系统节能改造的方法。
6 y" L! M" e) c' b+ O+ D关键词:液压系统、节能改造、能耗分析
" x& y# X7 ~9 P: p1.前言
" d) b9 m' E$ b液压系统的效率是衡量液压系统能源利用率的指标。我公司采样机液压系统自投入使用后,就发生液压油温度很高、系统压力不稳定、液压缸开始上升时抖动等故障。并且液压系统功率很大,效率低下。因此我公司决定对此液压系统进行改造,以达到节能和良好的使用效果。
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X: k- q9 X6 Z0 @% W9 l2.液压系统能耗分析
6 ?. z% n5 @ W/ ^' G3 Y3 C采样机液压系统动力源回路图见图1。采用定量泵、溢流阀系统,控制回路略。
5 T* ~$ Q+ _ l( {; q采样机械控制回路由六路NG10通径的叠加式控制阀组组成。图1中定量轴向柱塞泵流量
60L
/min、电机功率30KW,而液压系统工作时最大流量只有
20L
/ min,存在大量溢流损失。
) ?1 g8 B }( O( S( j在液压系统工作时,任意时刻都有大量的溢流损失。液压系统容积效率很低,总效率更低。液压系统在这种调压方式下冲击严重。这种调压方式对泵和阀的寿命也有很大影响。此系统中溢流损失为主要损失,同时用风冷式油冷却器强制冷却液压系统溢流的发热油液。液压系统溢流流量很大,压力较高(18MPa),发热功率很大,不得不采用了大冷却面积的冷却器,采用大容积油箱来冷却油液。此设计造成液压系统体积大、效率低,其原因是在不适当的工况下采用定量泵-溢流阀调压。
' M) h% v5 e, P2 R* m3.液压系统节能改造
+ W+ F6 S' ^/ o, }4 N经分析计算,系统的节能改造采用下列措施:
* z6 t4 N3 ~6 u1 `% v- w1.改用流量
15L
/min的恒压变量泵,压力设定18MPa,电机功率4KW。
! s+ o" a0 E" N/ C: K! O+ y% V2.增加
40L
的蓄能器。
: O, ^/ J: @4 ^: @( C# `3.将大冷却面积的风冷式油冷却器换成小冷却面积的水冷式油冷却器,其安装位置改为冷却恒压变量泵泄漏油。
7 G: X! v s9 a0 z* o4.整个动力源只用一个NG6通径的直动式溢流阀做安全阀用,溢流阀压力设定18.5MPa。
. p3 B+ g. z( [+ v3 e5.由于系统单路执行元件最大流(
10L
/min)量小,控制阀组采用NG6通径(最大流量
40L
/mim)。
4 A* ]) C7 H4 M7 n' ~! G0 o T改用恒压变量泵连续工作,没有溢流损失,减少压力冲击。采用了蓄能器,使泵的流量降低,电机功率减小。在两路阀组同时工作时泵和蓄能器同时供油,各路阀组都不工作时和单路阀组工作时,泵向蓄能器供油直至蓄能器压力升高到设定压力。
( |9 d, S- u% }" j' @9 b改进后的系统中泵的泄漏油带走泵内部产生的热量,冷却泵,保证泵连续正常工作。执行器工作时,压力主要转化成机械能,摩檫发热很少。因此将风冷换成水冷冷却泵的泄漏油是合理的。
: {1 ]( c/ C+ A$ Q; Z溢流阀做安全阀使用,可以用小规格的直动式溢流阀。其设定压力略高于泵的设定压力。
+ c6 h; I/ V+ @- h7 S5 Z4.结论
9 E7 e6 r5 ^1 B1)此液压动力源采用恒压变量泵组与蓄能器消除了溢流损失,减少了系统流量,实现了最佳的动力与负载匹配,系统效率较高,功率从30KW降低到4KW,节省了大量的运营成本。
; ?3 B# V" r, u/ f) [5 j, M2)改进后的液压系统减少了压力冲击。蓄能器不仅作为辅助动力源,而且吸收了系统压力冲击。
' Q6 E& m9 m; l2 r4 w7 E; P3)实际使用中,取得了良好的效果。
9 j4 k3 I* |# G+ g# G" m由此可见,液压系统的节能改造要首先分析系统流量-时间图、压力-时间图,然后选择最适合这种工况的变量泵和调压方式。适当使用蓄能器,以减少泵的流量,提高系统效率。我公司改造后的采样机液压系统,液压油温升小,故障率低、功率小、效率高。
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$ w' H( T3 D2 }" W! \8 Q7 Q5 z参考文献:
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. R$ J1 ^5 i F) ~" c作者简介:王群锋(1979-),男,陕西武功人,学士,工程师,主要从事气动元件、液压系统设计维护工作。
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