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采样机液压系统节能改造

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发表于 2007-4-6 11:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 | 正序浏览 | 阅读模式

采样机液压系统节能改造 fficeffice" />

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王群锋,杨建军

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Energy-saving Rebuilding Of Sampling Machine Hydraulic System

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Wang qun-fengYang Jian-jun

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(西北电子设备研究所,陕西西安,710065)

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摘要:本文针对采样机液压系统在工作循环过程中的能耗进行了分析计算,提出了一种系统节能改造的方法。

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关键词:液压系统、节能改造、能耗分析

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1.前言

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液压系统的效率是衡量液压系统能源利用率的指标。我公司采样机液压系统自投入使用后,就发生液压油温度很高、系统压力不稳定、液压缸开始上升时抖动等故障。并且液压系统功率很大,效率低下。因此我公司决定对此液压系统进行改造,以达到节能和良好的使用效果。

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2.液压系统能耗分析

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采样机液压系统动力源回路图见图1。采用定量泵、溢流阀系统,控制回路略。

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采样机械控制回路由六路NG10通径的叠加式控制阀组组成。图1中定量轴向柱塞泵流量 60L /min、电机功率30KW,而液压系统工作时最大流量只有 20L / min,存在大量溢流损失。

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在液压系统工作时,任意时刻都有大量的溢流损失。液压系统容积效率很低,总效率更低。液压系统在这种调压方式下冲击严重。这种调压方式对泵和阀的寿命也有很大影响。此系统中溢流损失为主要损失,同时用风冷式油冷却器强制冷却液压系统溢流的发热油液。液压系统溢流流量很大,压力较高(18MPa,发热功率很大,不得不采用了大冷却面积的冷却器,采用大容积油箱来冷却油液。此设计造成液压系统体积大、效率低,其原因是在不适当的工况下采用定量泵-溢流阀调压。

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3.液压系统节能改造

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经分析计算,系统的节能改造采用下列措施:

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1.改用流量 15L /min的恒压变量泵,压力设定18MPa,电机功率4KW

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2.增加 40L 的蓄能器。

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3.将大冷却面积的风冷式油冷却器换成小冷却面积的水冷式油冷却器,其安装位置改为冷却恒压变量泵泄漏油。

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4.整个动力源只用一个NG6通径的直动式溢流阀做安全阀用,溢流阀压力设定18.5MPa

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5.由于系统单路执行元件最大流( 10L /min)量小,控制阀组采用NG6通径(最大流量 40L /mim)

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改用恒压变量泵连续工作,没有溢流损失,减少压力冲击。采用了蓄能器,使泵的流量降低,电机功率减小。在两路阀组同时工作时泵和蓄能器同时供油,各路阀组都不工作时和单路阀组工作时,泵向蓄能器供油直至蓄能器压力升高到设定压力。

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改进后的系统中泵的泄漏油带走泵内部产生的热量,冷却泵,保证泵连续正常工作。执行器工作时,压力主要转化成机械能,摩檫发热很少。因此将风冷换成水冷冷却泵的泄漏油是合理的。

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溢流阀做安全阀使用,可以用小规格的直动式溢流阀。其设定压力略高于泵的设定压力。

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4.结论

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1)此液压动力源采用恒压变量泵组与蓄能器消除了溢流损失,减少了系统流量,实现了最佳的动力与负载匹配,系统效率较高,功率从30KW降低到4KW,节省了大量的运营成本。

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2)改进后的液压系统减少了压力冲击。蓄能器不仅作为辅助动力源,而且吸收了系统压力冲击。

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3)实际使用中,取得了良好的效果。

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由此可见,液压系统的节能改造要首先分析系统流量-时间图、压力-时间图,然后选择最适合这种工况的变量泵和调压方式。适当使用蓄能器,以减少泵的流量,提高系统效率。我公司改造后的采样机液压系统,液压油温升小,故障率低、功率小、效率高。

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参考文献:

+ D/ {3 W' K1 f6 ]* |" P; n

[1]雷天觉新编液压工程手册[M]机械工业出版社,1999

$ n8 H% w! h r! v' s/ W

[2]日本液压气动协会液压气动手册[M]机械工业出版社1985

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[3]路甬祥液压气动技术手册[M]机械工业出版社2002

1 m! x. c* b4 P6 n0 s2 I' ^

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作者简介:王群锋(1979-),男,陕西武功人,学士,工程师,主要从事气动元件、液压系统设计维护工作。

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发表于 2010-11-8 22:02:59 | 只看该作者
路甬祥 液压气动技术手册[M] 机械工业出版社 20027 e @, j/ B) o+ p1 ^: l
值得学习
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发表于 2010-11-5 20:11:53 | 只看该作者
这是什么啊,怎么这么多啊
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发表于 2010-11-5 15:39:30 | 只看该作者
呵呵,天下文章一大抄
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发表于 2010-11-3 20:45:19 | 只看该作者
文章对实践应用有操作价值。
2#
发表于 2010-11-2 16:20:23 | 只看该作者
搞钱啊!!!!1:lol
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