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求教20CrMnTi的热处理

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1#
发表于 2014-8-19 11:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
          目前状况:使用20CrMnTi材质加工凸轮轴,精磨前渗碳处理(HRC58-60),预留磨量(单边0.4mm),精加工后检测硬度为HRC48-51.客户要求达到HRC55以上。
; J$ C; V9 x! C& t1 s       5 c3 A8 h; Q" B/ p5 P
         求教问题:是我们预留磨量太大还是渗碳层浅?有没有其他好的办法可以保证HRC硬度
2 g' p; \# ^7 v$ }. D" }7 V+ ~" Z! y) E5 R$ Y# j+ z
          我们在石家庄附近,有能达到要去的热处理厂可以合作试试。谢谢8 D. ]- C! R4 t

" l' p+ M- J+ v, e2 w, [
" i& x1 y7 X' c5 P3 x$ l5 p
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10#
 楼主| 发表于 2014-8-22 08:22:47 | 只看该作者
我们可以把精磨余量改为。0.10--0.15mm.可是弯曲、变型怎么解决?
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9#
发表于 2014-8-20 09:29:08 | 只看该作者
渗碳前能增加粗磨会更好,精磨余量单面0.15够了
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8#
发表于 2014-8-19 15:35:46 | 只看该作者
三兴 发表于 2014-8-19 14:16 4 S, E+ {3 E4 d  {5 T
谢谢,我会考虑你的建议的

8 M& [& }) c4 e: j9 O: Q5 L/ y刚才我百度了渗碳词条,, Q' S' X* F" ?; I
- W  ]& e" _  X6 J- z. A9 m8 t/ r6 d
据百度百科介绍,20crmnti ,的渗透性很好,最大渗碳深度可达2,所以不妨规定深度在1.4-1.8,不过按楼上朋友介绍,渗碳层可能表面最硬,磨削余量还是少点好
- Q* n7 h* G, M  ?) G: {7 {$ x
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7#
 楼主| 发表于 2014-8-19 14:25:53 | 只看该作者
孤城领主领主 发表于 2014-8-19 12:07
- j9 U" W9 w- @' m. i) a是不是在渗碳之后没有进行热处理直接上磨床了,渗碳后最靠近表面的地方含碳量最高,并且含有二次渗碳体,再 ...

3 Q1 C2 I$ z+ _; y7 e+ {" [' h谢谢,可能是我们预留的磨量太大了,但是如果只留0.1-0.15mm的磨量,又怕变形量太大,精磨余量不够造成废品。稍后把产品上传,再请各位指导
5 H, k0 y) t) P4 `
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6#
 楼主| 发表于 2014-8-19 14:16:10 | 只看该作者
niufang2 发表于 2014-8-19 12:00
: T& d1 i% v, y& K( g( ]磨余量大了,最多单边0.1-0.15,是什么原因要这么大,是热处理变形,还是重装定位精度有问题,疑惑中,
( S# d; I% f3 L& z8 E, [' m4 Q( y- d
4 J% U. X/ A7 Z; l1 o ...

: V- G1 x  f! Q) J- F4 G' k谢谢,我会考虑你的建议的
% f4 F/ p, b! j/ j; K( w
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5#
 楼主| 发表于 2014-8-19 14:14:36 | 只看该作者
w91678 发表于 2014-8-19 11:35
6 p. m  s/ ?# R% J渗碳深度小了
! w/ N* X  L) ^加工余大了1 r* ~9 s* X4 ?( N( l
就是这个结果

! A3 R; m. x9 `% n8 C谢谢/ }1 A. U* i7 X$ R
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4#
发表于 2014-8-19 12:07:19 | 只看该作者
是不是在渗碳之后没有进行热处理直接上磨床了,渗碳后最靠近表面的地方含碳量最高,并且含有二次渗碳体,再往里面碳含量就大幅降低了。你留的余量应该是把最硬的二次渗碳体给磨削掉了。最好是在渗碳之后再进行淬火和回火,使C含量由表及里不要有这么大的差异。也或者省事点减少磨削余量,不过这个不保险。

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3#
发表于 2014-8-19 12:00:03 | 只看该作者
本帖最后由 niufang2 于 2014-8-19 12:34 编辑
; i1 a  w- n7 g. _- F
6 R# N& S* k3 }! N磨余量大了,最多单边0.1-0.15,是什么原因要这么大,是热处理变形,还是重装定位精度有问题,疑惑中,* ~1 Z4 U  d& C' F; Y4 I

. x; ~" p4 Y3 G( s还有种办法就是磨削后才软氮化(低温碳氮共渗),变形很小,如果能满足你精度要求也不错,硬度超过渗碳,渗透厚度也不错,但事后不能磨削了,厚度不够0 c4 y0 m% |; w4 N' q* q
9 F* t' D' S/ P, U0 Q
还有种办法是磨削后低温离子渗氮,变形极小,应该能满足你精度要求,硬度极大,但渗氮厚度只有0.25左右,
5 }8 c  Q  l/ ^) T. D0 [$ @4 E  V$ D: N- K
碳氮共渗,或渗氮后尺寸都呈长大趋势,可磨削尺寸减小0.004$ ?$ w# V+ f, s4 H# g
4 G1 t: B" G+ N7 x7 r6 B
碳氮共渗,渗氮前都要调质处理3 G# P  V& u$ ?; l  \

, E* w& I+ v+ \+ S2 z如果规定要渗碳,只能要求渗碳深度规定1.1-1.3,同事尽可能用小的磨削余量

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2#
发表于 2014-8-19 11:35:20 | 只看该作者
渗碳深度小了- C- Q2 I$ `3 V9 G- y+ S. I
加工余大了; A, V. f0 H. H7 o1 \
就是这个结果

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