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机修问题:两轴数控车,轴向波浪状解决办法

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1#
发表于 2013-5-21 20:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前干的活都是半精车活粗车,没注意这个问题 ,最近做精车才发现。最大处和最小处最多相差0.04。先别说我工作不仔细,我是做农机配件的要求都不高,粗车半精车,甚至精车(公差0.05MM以上)我都是拿卡尺量的,只有0.03以内的才用内径表或外千。
# B/ n7 `6 S, C" ?+ u0 z+ x& V$ `  D7 T, O
发现了问题跟主任汇报,找来机修师傅,机修简单看了看,说是主轴轴承有问题。然后就打开主轴箱,调整轴承背帽,忙了近半小时。试车,没见效,机修师傅说可能是平面轴承要换了。小厂,机床附件从来都没有库存,之后上报,等轴承。这些天就继续做一些粗活。9 c/ v6 w, t. ?9 l& z7 Z% p" B$ m

* r7 L: [8 o! L今天有时间了,就自己琢磨,因为我一直都认为主轴是没问题的,至少不是主要原因,也不会是刀塔活X轴丝杠问题问题(不做过多解释)。既然有疑问就要想办法实践解惑。
! z* ]+ p9 C+ y' x) c
+ o" H: I. W7 X6 R7 o先拿了一根棒料车好外圆,观察发现,波浪状只在靠近卡盘70左右开始出现,越靠近卡盘越明显,这样基本排除z轴丝杠问题。, |8 {, }% u  d5 h' u7 m$ s
继续。在卡盘上卡一个长度约80的验棒(外圆精磨),把百分表吸在刀塔上,主轴不动,测量点放在验棒外圆,大致与刀尖对齐,然后手动Z轴,表针在靠近卡盘70左右开始微动,继续向卡盘方向移动,指针摆动越加明显,最大近0.02。. @% X0 _0 v# [9 ^! j
调整百分表,离开刀尖大约300(相对刀塔Z轴的负向),重做上一步,指针丝毫未动。, `$ g  p7 N  L; t

0 J* F( F4 X1 x" h% a到这我基本确定了应该是机床导轨的问题,不知道我的判断是否正确。
6 [2 c3 D  y* u; Q9 u9 b& W' D; k7 w7 [# l
还请必威体育网址里的大侠帮忙判断一下,或者还有其他方法,一起讨论一下。6 n7 Y* M: [/ [+ E4 X6 g
本人是做数控的,编程,调机,加工就是一个人。机修经验基本没有,还希望各路高手不吝赐教,先谢过!
8 T& L# s2 t4 t% {, s/ @8 o

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老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!

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2#
发表于 2013-5-21 21:04:05 | 只看该作者
你的机床撞过车吗?
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3#
发表于 2013-5-21 21:12:43 | 只看该作者
很明显,Z轴丝杆与机床导轨,机床托板,丝杆座   安装位置误差大,或者撞机导致位置误差大。
9 S% V4 k! z+ G- A4 [$ Z$ J6 c/ W/ C( |/ @9 ~* {; w, p
  解决方法,简单的是松下丝杆座,反反复复开台Z轴。调至Z轴丝杆在没通电的情况下,用手能很轻松的转动丝杆。然则锁紧丝杆座

点评

大哥,靠近主轴时,是不是丝杆座和托板螺母座是不是很近了。你想想  发表于 2013-5-21 21:35
别问为什么其他位置没有这样的话,头痛一定是头的问题?脚痛一定是脚的问题?牵一而动百,自己去试试行不行再说。  发表于 2013-5-21 21:28
为什么其他位置没有?  发表于 2013-5-21 21:20
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4#
 楼主| 发表于 2013-5-21 21:16:20 | 只看该作者
yaoyonm 发表于 2013-5-21 21:04
1 e: I. m" A) ?  s- m6 ?' z你的机床撞过车吗?
+ b  R' y# \) i5 {. [% L
没有6 B8 J7 [" g+ Z1 n$ g
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5#
发表于 2013-5-21 21:28:43 | 只看该作者
个人感觉不是导轨的问题。因为如果是导轨的问题,单单这靠近卡盘的70MM有问题,其余部分没问题,不好解释。4 N0 W" C# p& D- S! H: o3 \. z* R
可能是在车削靠近卡盘的这一段相对应的Z向丝杠有损伤。
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6#
发表于 2013-5-21 22:23:15 | 只看该作者
做批量产品时,总是只用到一部分的丝杆,那部分的丝杆磨损会严重些,
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7#
发表于 2013-5-21 22:25:46 | 只看该作者
导轨不会这么明显,方法提出,仁者见仁。数控车这现象太多了,主轴有问题肯定不是规则的波纹,波纹可以肯定是丝杆与螺距相合

点评

谢谢 有时间会试一下  发表于 2013-5-21 22:26
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8#
发表于 2013-5-21 23:15:11 | 只看该作者
。。。 2丝是符合普通数控的合格范围的
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9#
 楼主| 发表于 2013-5-22 11:47:32 来自手机 | 只看该作者
行中 发表于 2013-5-21 22:25
* j3 j9 Y! _- H+ b" c0 V导轨不会这么明显,方法提出,仁者见仁。数控车这现象太多了,主轴有问题肯定不是规则的波纹,波纹可以肯定 ...

$ }$ Z; f6 X  V4 k/ _* O刚才量了一下,波纹规律与丝杠螺距吻合,和你判断相同,大侠就是大侠,等有时间自己动手调试一下,谢过
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10#
 楼主| 发表于 2013-5-22 13:44:37 来自手机 | 只看该作者
行中 发表于 2013-5-21 21:12, U& b7 Y. {: f
很明显,Z轴丝杆与机床导轨,机床托板,丝杆座   安装位置误差大,或者撞机导致位置误差大。
  N! W( e4 v' J+ D- R* b' @1 i% ?
, l( B, c0 E, Z6 }2 O  o  L  解决方法 ...
. _, ^  N% j; c7 Y5 f/ Q
问题已解决,和大侠判断一样 ,是伺服电机座螺丝有未紧固现象导致,调整后,用昨天的方法重新试机,波峰波谷最大相差0.003以内,再次谢谢

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敢问大侠做数控几年了?  发表于 2013-5-22 18:49
天朝的数控大多数是这样的,不用谢。很多这样问题,在机床厂解决很容易,只需要一小小工具。估计是他们不作为  发表于 2013-5-22 14:03
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