厂部给设备部下了任务,作为考核指标之一,限时限期让维修班将一台大型滴平面磨床搞定,因为现在磨削加工出来的零件表面明显粗糙度没有达到要求,精度就不用说了。乍调整,乍修整砂轮多木用。而企业在安装主机装配是时间等不及滴,虽然说现在暂时还有库存零件能应付一阵。如果采用外协加工,则是一是成本加大,二是在本地区还一时还很难找到这么大滴平面磨床。。。
/ r/ u; C% h/ T% i, y; d
最最悲摧滴是:曾经也找到过一台相类似能加工此零件的平面磨,可是磨出的精度也根本达不到俺们的要求。能磨,但不能满足零件滴精度需要。 ; Z" A5 a) f5 X9 t2 T5 N9 F: m7 Z
维修班出动了最厉害的修理工,又将厂内公认最好的装配老师傅也借用了过去,准备啃此硬骨头。。。 。。。。。。 经过了一翻努力,将机床机械上大部份多大整了一番。。。。 哈哈哈。。。可以试车啦! 设备部为了保险,解决可能在调试时出现的各种问题,又求厂部下了指令让设计部也派员参预现场调试。 那就执行命令吧。车间现场去。。。
7 {5 g( \0 h0 {
开主机电源。。。油泵电机启动。。。 空运行几分钟后,油泵突然产生了噪声,而且越来越大。。。唔??? 吸空?!——脑海中立马就产生了第一个念头。此种情况在以往调试液压系统时经常碰到过。 打开油箱盖,发现油面上飘浮着一层淡黄包泡沫。。。的确进了空气了。 又观察了一会儿,油面上气泡慢慢地消失了——说明油品上没有问题。
3 B- m, i6 L" A& x. y3 C$ c
那么,是那个地方会漏气呢?当然油泵吸油口是第一目标了。可是,可是,整个液压系统有好几台大小不一滴叶片泵供油给各部分。一台一台查吧。先查已开机的泵。 吸油滤油网均正常,没有产生堵塞现象。 哪就是吸油管接头问题了。 用润滑脂涂抹在接头上。开机,唔。。。外甥打灯笼哪——照舅哪。 乍会事,乍会事哪,看看,还有啥地方有可能被吸入空气?看看现场,能进入空气滴也就只有叶片泵的输入轴处了。也用脂涂了看一下吧。 开泵,噪声明显小了。油箱中气泡也明显少。OK,就是泵了。 拆,将叶片泵解剖开来。哇,一看就知毛病了。泵定子的曲线多被被磨损得。。。而且输入轴处的骨架密封圈也已老化了。再看看一下有关活动件滴间隙,不值得修了。。。 估计别滴泵也就样,均拆下检查,均差不了多少,定子曲线已多被磨得惨不能睹了。。。 全部重新更换。 继续启动油泵。油泵噪声正常,油面正常。 。。。。 一道一道的动作做出来,空运行动作正常。 试磨工件。 不行哪。被磨削零件的表面粗糙度还是没有达到要求哪。 为啥呢???继续查! 喔,原来是磨头横向进给在调至稍慢时,磨头便产生了爬行现象。这样当在慢速修整砂轮时,达不到修整要求。而且横向断续进给工作时产生了进给距离大小不均匀现象,从而引起被加工件达不到粗糙度要求。 可是现已将磨头部分的导轨也重新研磨了一下吖。。。轨道润滑情况也正常。。。 是那个地方滴原因会引起爬行呢? 会不会是节流阀阻塞情况? 不可能吧!现在现场可是使用了过滤车更换的新油。。。因为引起节流阀阻塞的主要因素是油液清洁度哪。而且阻塞引起爬行的现象在行程上是无规律性滴。 必定另有原因!!! 查了一下有关资料,爬行的临界速度和动静磨擦力之差,运动系统刚度,运动部件质量,阻尼系数几大因素有关。 没法子哪,只能一个一个分析求证了。 先从简单的查验起吧。 因为磨头部分质量是定值,为排除磨头导轨安装质量及导轨润滑条件对爬行滴影响,将磨头部分与油缸活塞杆脱开,单独试油缸,结果发现爬行姿态改善不大,这样可以认为机械机构及润滑条件不是主要因素。 又因为导轨也已重新研磨了一下,达到了原新机轨道的要求,所以动静磨擦力之差也不会是主要因素。 而粘性阻尼系数和阻尼力及运动速度有关。 因此看上去只有运动系统刚度存在着很大疑问。而液压系统刚度与体积弹性模量,油缸结构等有关。 油缸结构是固定的,所以情况有点慢慢明朗了。。。 系统刚度,刚度哪。。。继续。。。 液压
* I2 n) r( l0 I" U5 H" B) r) f+ x) l7 N6 ^
系统刚度有介质刚度和元器件刚度组成。。。 是不是液压油中还存在空气?吸空已解决了一部份啦。为进一步减少系统中空气含量,在系统最 高点又增加了排气阀,爬行情况还是变化不大。。。 这样就毫无疑问地可以确定就是元器件组成的系统刚度不足了。现场解剖了一下元件,一些阀中运动间隙偏大了点。。。再联系前面解剖的叶片泵情况,可以认为本机爬行并不是单一因素引起,而是因为机床使用年限较长了,元器件磨损引起了性能参数改变,泄漏增长使刚度降低。它并非是单一因素引起,而是全部元件的综合问题。。。 查到了原因,就得再想法去解决。。。 因为传动系统一旦设计结束,整个系统刚度实际上已被确定。因此要想恢复,只有更换全部已差一滴滴元件。。。但是此方法困难滴是因为机床年限长了,有些液压元件已被改型和替换,有些元件连接尺寸不一致,且整个维修工作量很大。。。 另一种提高系统刚度是在现系统上外加元件,这种方法简单方便,化费也不多。。。当然前提是要加对位置,嘿嘿嘿。。。 继续拿了原理图分析,还好,N年前的机子资料还是基本给全滴,不似一些现在的机子,软件资料如果能给全,就似中奖一样。。。 根据原理,在某一回路上增加了一个单向阀作了背压阀,提高了系统刚度。 启动,开机。。。 在工作段最小稳定速度达到了相当于一般新机出厂稳定速度。。。达到了低速平稳修整砂轮和工作平稳均匀的目的。 试磨工件。。。 OK,达到了零件要求滴表面质量。。。 哇,好不容易哪。 |