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T611B主轴的校直,我的经验

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1#
发表于 2011-12-6 23:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
       前几天用压力机冷校直了一根T611B镗杆。效果很好。和大家分享一下吧。
) x2 f5 @( j( @$ j- C5 K1 O    某加工厂一台汉川1992年出厂的T611B卧式镗床,在未搬运之前一直在使用中。其精度及性能还勉强满足加工要求。但前不久移机稳装时,不慎机床跌落将镗杆担弯。  x0 F& e- _* r3 J+ p
    经现场检测其镗杆尾端跳动达0.80mm。镗杆严重弯曲,且移动困难,以致机床无法正常使用。
# _4 F: M' D# L0 c    鉴于机床使用已久,运动导轨磨损,就建议用户将上下滑座粘贴耐磨塑料导轨,镗杆做校直后再精细调整,以满足加工要求。
$ _0 S- a+ x- a9 I% a    厂方同意此方案,因为更换主轴组费用太高了。
/ o9 _# ]8 I' U9 ?! H) c    上下滑座导轨经贴塑,合研产刮,重新装配。并通过整机性能精度的调整,其主要精度验收均在机床出厂标准以内。# X5 Z& [. b1 w
    现主要说一下主轴校直:
. i0 L( p1 o) |. V3 g    由于主轴与套筒的间隙很小,又主轴弯曲太大,用了油压千斤将主轴顶出。/ o6 f+ F" o9 e! _) E' q
    原打算用热校直(火焰校直),苦于周边没有人拥有此技术。7 i8 R. t2 n. k: N: j
    即在厂方的一台3175KN的油压机上进行冷校直,在主轴的两端用两块Φ110+0.20mm的少半圆弧,长度200mm做支撑。用百分表打在主轴弯曲部位,(及跳动最大处)且高点在压力机的中心部位。
" o- ]+ {  j% {( B, ]    在压力机的压排上加一个Φ110+0.20mm长度100mm的少半圆弧块作为压膜,目的使接触面大一点,不至于咯伤主轴,并与主轴跳动高点对准。. }7 u! ?; i. \/ {% Z/ B
    启动压力机,百分表打在高点附近,慢慢加压,观察百分表数值,在压过主轴的弹性变形后,接着继续加压,使主轴产生塑性变形时,保压一段时间,然后释放压力,查看百分表与先前的数值之差,即是初步校直的结果。再重新打表找出高点。
; f3 B- E5 H5 U' H, P5 g    重复上述过程,一次只能几个丝的校,且不可一次压的太多。
$ [7 A# X  ^7 E" V/ F    经过十几次的压制、打表找高点的循环。最后结果是整根主轴的跳动最大为0.03mm。且无裂纹。9 e7 O7 O  V% N8 E8 K$ U; l3 i2 ]
    回装主轴,并调整套筒轴承螺母及尾筒滑块,按机床检验标准,主轴在抻出300mm时远端跳动为0.03mm,近端跳动为0.01mm,且主轴移动轻快。( E' B6 \, T, P  y& m
    加工实验,镗一个100mmm左右长180mm左右的钢件孔其圆度、锥度均为0.01mm,光洁度▽6以上。足以满足用户的加工要求。
8 G' g2 R# T" [- _    对以上的机床修理的结果,我们与用户都相当的满意。

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27#
发表于 2012-10-7 15:03:56 | 只看该作者
膜拜 学习
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26#
发表于 2012-5-21 14:19:49 | 只看该作者
学习了         
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25#
发表于 2012-5-21 13:37:26 | 只看该作者
你的技术很强很震撼
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24#
发表于 2012-5-21 13:35:55 | 只看该作者
是很值得学习的,很好,我们也经常用到的
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23#
发表于 2012-5-5 21:24:32 | 只看该作者
二十年了.....不错!咱们厂那么好的床子怎么就摔了呢???就现在611系列的还是王牌产品!
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22#
发表于 2012-5-3 23:30:39 | 只看该作者
真实的谎言  你知道镗杆是啥材质的吗    一上火刚性就没了  
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21#
发表于 2012-4-10 12:11:58 | 只看该作者
看看呵呵 学习学习。谢谢分享哈
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20#
发表于 2012-4-10 12:10:48 | 只看该作者
  挺好的。。。校直这玩意 完全是经验。。
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19#
发表于 2012-4-9 22:46:33 | 只看该作者
楼主厉害,以前矫正过一台进口设备的轴,方法类似也到3丝。但轴很细50mm左右。
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