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铝合金加工——精镗效果,请教

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1#
发表于 2011-11-22 10:53:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
         不知道必威APP精装版下载里面的高手搞铝合金加工的多不多?不知道在镗孔方面有没有研究?像ZL111,锻铝6061,ADC12(JIS),AC4B(JIS),等这些材料,精镗的时候,一般单边余量留多少比较好?刀片尖角用多大好?如果要保证比较好的表面粗糙度(0.8~0.4),圆度0.01以下,圆柱度0.01以下,一般用多大的线速度,多大进给比较好?
/ D9 j/ v  T6 d5 o, R! t         孔径和深度没有特别指定,只是看大家有没有这方面的经验,自己把自己的案例说出来,好让大家讨论学习。0 o% g+ E8 C; H* i" d6 A% z7 ]  }
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26#
 楼主| 发表于 2012-8-25 21:39:08 | 只看该作者
感谢各位关心。产品后面勉强合格使用。在原有刀具的情况下,减少粗镗的进给量,尽量提高粗镗后的孔的圆柱度,和粗糙度。保证粗镗后精镗时,孔各处的余量比较均匀。
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25#
 楼主| 发表于 2012-8-25 21:24:24 | 只看该作者
城风 发表于 2012-8-25 11:35
% Q* @; |* v  B2 k, H" K兄弟,你的这个产品工艺OK了没有?我有一朋友在上海,他那里生产发动机刀具和夹具的,他有现成的发动机缸盖 ...

0 ^! T* j( l' b  Z& r, @+ D' ]谢谢!你朋友是上海什么公司?) `6 N7 K! T2 Y. ]- }$ [
其实成熟的工艺我们也知道,也跟很多刀具厂家联系过,有几套比较成熟的刀具方案,但是一下成本投入会比较大。因为目前是试制阶段,产品很有可能会改(后面确实该了两次)。不敢用而已。2 C4 j  R8 F* m5 X) ~- P4 I
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24#
发表于 2012-8-25 18:10:39 | 只看该作者
搪孔选用硬质合金搪杆时尽量选择实心搪杆。这样才能保证足够的刚性而不发生震刀现像。

点评

我已经试验过无数次,这个是理论上的误解。  发表于 2012-8-25 21:56
我们选的是接近实心,不过中心有个小内冷孔。不过,从材料力学方面分析,一般相同材料,相同截面积的情况下,圆管刚性比实心棒更好。呵呵  发表于 2012-8-25 21:43
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23#
发表于 2012-8-25 11:35:49 | 只看该作者
兄弟,你的这个产品工艺OK了没有?我有一朋友在上海,他那里生产发动机刀具和夹具的,他有现成的发动机缸盖加工工艺和夹具
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22#
发表于 2012-3-26 22:01:51 | 只看该作者
单独讨论转速是没有意义的。要讨论也是讨论线速度。一般用硬质合金刀具加工铝合金可以到500m/min以上,金刚石刀具可以到2000m/min以上,只是金刚石刀具加工的表面质量更佳。切深和进给根据刀尖圆弧的大小而不同。如果是批量产品,建议还是粗镗精镗吧,钻,滚压,珩磨的效率都太低。0.4~0.8的粗糙度精镗足够了。

点评

游客
  发表于 2012-3-27 08:22
用的刀杆是一整根的硬质合金杆,厂家说有一定的减震作用。  发表于 2012-3-27 08:22
镗杆如果悬伸长的话选防震或者减震的(估计是一回事)。  发表于 2012-3-26 22:03
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21#
发表于 2012-3-26 14:47:27 | 只看该作者
影响镗孔的因素非常多,不一定换一把刀就能搞定;如果怀疑刀杆问题那你用钨钢圆棒手工磨一把试一下,若不行建议改下工艺;1扩孔  2镗孔   3珩孔
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20#
发表于 2012-1-15 17:58:04 | 只看该作者
lingw94133354 发表于 2012-1-14 11:50 9 e1 B! r- q: g; C, P. a) Q2 M! d
谢谢!这个我们也试过,重复镗的话,孔径会偏大一些,表面一般都是会光滑一些,但不完全是——有时候会变 ...
2 C9 Z& }7 q5 p' ]; T" Q
0.2的角的话,可能看上去好点,但粗糙度仪打下来粗糙度会偏大,除非每转进给给的很小,我用的是TPGH的刀片,不知道换TPGB的会不会好点
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19#
 楼主| 发表于 2012-1-14 11:50:37 | 只看该作者
懒得不要命 发表于 2012-1-12 21:48
2 F3 T/ Y* S! N0 `8 T有个不规范的办法,也是有一次没办法搞出来的,就是一个孔镗出后用手感觉还不错,很光,但用内径量表测量时 ...

' n' _  L- z: C; b* X谢谢!这个我们也试过,重复镗的话,孔径会偏大一些,表面一般都是会光滑一些,但不完全是——有时候会变得更粗糙。3 d0 B, V6 h8 {) F  Y7 X/ I
我们分析可能有以下几个原因,不知道是否正确:
' r: w% n* L. f$ p. Y& U* O1 X1.铝合金塑性变形量大,受挤压容易变形,导致镗出的孔偏小。重复镗,余量少,类似重新滚压或磨,孔径有所扩大。但这样磨出来的表面容易差,所以,切削液浓度增大,润滑性加强,表面应该会好些。(我不知道你们切削液更换前后有什么不一样)。5 B- {& K+ e* I* T, m3 a: j) E
2.塑性变形大的情况下,断屑不是很标准的剪切,而是接近一种拖曳断屑,因此表面不光滑,或者摸着光滑,但不亮。针对这一项,后面我们准备用小圆角(0.2或以下)镗刀片,再用高转速(4000转以上)去试验,不知道你们有没有这样试过,或者你们感觉行不行?
/ N3 O$ V  X& X- T) U另外,有一种情况,就是镗的很好的一个内孔表面,出现一个很小的凸点,我们怀疑是积屑瘤从刀尖溢出留下来的。不知道各位有什么看法?, D, `( A9 ^1 x) K1 r
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18#
发表于 2012-1-12 21:48:25 | 只看该作者
有个不规范的办法,也是有一次没办法搞出来的,就是一个孔镗出后用手感觉还不错,很光,但用内径量表测量时会觉得很涩,改参数没用,换切削液后有改善,但还不是很理想,货要的急,就吧这个孔反复镗两遍,OK,你可以试试,要注意镗两遍会比只镗一遍孔径要大0.005左右。
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