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数控车内孔---请教

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1#
发表于 2010-1-15 10:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现在我们公司新买的数车,车铝合金工件40.5mm的内孔,公差0.03mm,一批车下来内孔尺寸逐渐变大大概四十件(一个小时)变大0.01mm。我们做了系统X轴的重复定位测试,一个小时变化在0.002mm之内。另外,内孔车得不圆,椭了0.005mm到0.01mm。本人毕业工作不久,请教各位大侠,帮忙分析赐教对策。
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28#
发表于 2010-5-25 20:43:51 | 只看该作者
这点公差似的属于正常的啊! @+ m) [# l( ]# k% b
如果要想保证没有一点的变动的话,是不可能的,我估计任何机床都无法做到
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27#
发表于 2010-3-23 21:30:38 | 只看该作者
能告诉  你这个车床有多长时间了吗?        精度真的很好啊             不是国产的把
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26#
发表于 2010-3-23 21:26:14 | 只看该作者
装夹、转速、积屑瘤
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25#
发表于 2010-3-21 23:01:43 | 只看该作者
告诉我孔壁多厚,你考虑了内应力没有。
. Y0 X3 Y4 W( b8 b6 n; `达不到要求不妨考虑下工艺步骤。" v! O2 G" D  a5 f
以前我有发现过类似的情况。
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24#
 楼主| 发表于 2010-3-16 09:44:30 | 只看该作者
我们粗车和精车都是用的金刚石,是不是粗车精车要用不同的刀具,这样我们的加工时间会延长,现在加工时间不能再延长了 23# olk006
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23#
发表于 2010-3-15 20:16:40 | 只看该作者
椭了0.005mm到0.01mm在正常不过了。我们的内孔只有5.2都能保证在+/-0.01mm之间,材料也是铝合金,还是长方体的,粗车留0.08mm余量再用金刚石刀具精车。切削液也很关键。要浓点 的。
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22#
发表于 2010-3-5 21:20:19 | 只看该作者
你确定刀具装正了?刀具的高低都会产生曲线的
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21#
 楼主| 发表于 2010-1-21 17:28:29 | 只看该作者
补刀都知道啊,但是车内孔连续变化而且是变大的趋势,你认为很正常嘛?补刀说得轻松。
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20#
发表于 2010-1-21 11:27:25 | 只看该作者
大家说的不错
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