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不锈钢渗氮处理后精加工问题

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1#
发表于 2021-1-21 13:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
   有一批轴类工件,最后需求尺寸是6.995-7.0mm,材料用的304不锈钢,加工工序为:粗坯-精加工-渗氮-精磨;8 J  m' B/ `6 r5 B8 o" V$ M; E
1 }3 t# ^5 l: A  q/ Y/ V, ]
  精加工后尺寸是考虑到精磨的余量,做的是7.0-7.005mm;渗氮后尺寸大概变大了0.01mm,表面硬度是 982HV,折算大概68HRC;# D* G: Q2 J8 V! `' ?

0 S: G9 a1 R5 G" P6 J- ~* K   但是在精磨完成之后表面硬度急剧下降,只有不到20HRC了,请问这是什么原因?最多精磨加工掉了0.02,可是渗氮深度有0.1mm,请求大神解答
- _% \. L/ z1 }3 E  _5 D) o
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10#
 楼主| 发表于 2021-1-23 13:52:36 | 只看该作者
18261191921 发表于 2021-1-22 10:24
: M" F8 ?$ V! ?, J; T$ D4 Z你磨加工了 0.02    把最硬的 白亮层给 磨加工没了    你 氮化之前 就应该  精加工到 成品尺寸  再氮化  会 ...
4 f7 j0 N' V" T* v/ r; _
那如果磨掉0.01的话剩下的部分表面硬度是不是还很高
9 W, h$ u7 S* y% P( D( o

点评

一般 白亮层是 5~20μm 且厚度不均匀 这是由合金元素的分布 和 氮化时间的长短决定的 主要成分是氮化铁 想要氮化后 精磨 就不能磨加工太多的 氮化时间也不能太长 时间长了 受570℃温度的情况下 变形太大  发表于 2021-1-24 09:36
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9#
 楼主| 发表于 2021-1-23 13:51:09 | 只看该作者
未来第一站 发表于 2021-1-22 23:10
4 H* X  l3 n0 y+ i+ m5 ^$ L: n4 Z+ R渗氮后磨加工少见,硬度层都被干掉了。
; P1 x: @* u5 G0 P# a
因为工件对同轴要求比较高,渗氮的膨大是不均匀的;为了保证精磨的效果要留够足够的余量;
1 ^. f5 W6 Y# I3 A* |请教还有其他好的办法吗
7 f# W( E& S( }5 t
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8#
发表于 2021-1-22 23:10:13 | 只看该作者
渗氮后磨加工少见,硬度层都被干掉了。
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7#
发表于 2021-1-22 10:24:06 | 只看该作者
你磨加工了 0.02    把最硬的 白亮层给 磨加工没了    你 氮化之前 就应该  精加工到 成品尺寸  再氮化  会涨上来 0.01左右 再精磨  这样  表面最硬的白亮层 还在    白亮层下面是扩散层  硬度没你想象的那么高
$ B" h4 y" M$ U
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6#
发表于 2021-1-22 10:23:57 | 只看该作者
你这个是尺寸链没计算好,工艺参数设计有问题。
2 ~# r6 e' c: n$ @. R: {
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5#
 楼主| 发表于 2021-1-22 09:07:36 | 只看该作者
魍者归来 发表于 2021-1-21 14:14
, |# h4 Y+ X7 H/ c存在的问题:
. U2 Y; W. U* v! P2 `% l1、渗氮件不可用洛氏硬度计测量(特别是HRC,大概率打穿渗氮层),改用维氏硬度计
. ]( ~1 r, {) f4 g2 _  |; x/ l+ v+ x2、如果 ...

! g9 G% Q. f* n8 U+ N) w2 z3 k- K第一点的思路应该是对的,已经在重新用HV测量了,感谢
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4#
发表于 2021-1-21 21:04:21 | 只看该作者
硬度的测量方法可能是不对的,打穿渗氮层了吧
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3#
发表于 2021-1-21 19:58:14 | 只看该作者
6.995-7.0mm,9 a- X' ~+ {1 X8 E2 D. G/ V

! s: K( b: ?) t: a  q666
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2#
发表于 2021-1-21 14:14:25 | 只看该作者
存在的问题:: U; D& N$ l* U5 `6 M- T) i% k
1、渗氮件不可用洛氏硬度计测量(特别是HRC,大概率打穿渗氮层),改用维氏硬度计; \9 s7 S+ J' L
2、如果热处理采用的是软氮化工艺,不可再进行后续磨削加工。(软氮化为最终工艺)
' r( O+ ]9 D! i' e0 b3 }8 a1 b
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