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加工的是细长轴,双顶加工的。6140车床。
1 i. ?: z$ V- {8 X: O' s1 Y$ z一般加工的公差带是5丝。1 C* x9 F* u/ z. h- \' @" B
近期频繁出现跳尺寸,有的时候紧紧镶条会稳当一上午或者几小时,后期更频繁,紧固镶条也不管用
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调换尾座后,2天内尺寸稳定。
6 f. V& ^ G6 u9 i& {& V- W因为细长轴分两台机器加工,一台加工A段,一台加工B段,出问题的是B段的机器。! U+ O5 j" I6 ?
A段的尾座和B段调换,本来A段稳定的尺寸,变得不稳定。 B段机器 不稳定的尺寸 变得稳定。) k$ c) w3 T/ `- j5 ~
于是判断是尾座问题,换了新尾座。
: T& S2 _5 o/ y* g9 }4 H$ u* K车间技术员考虑到B段车削进刀量大,就没舍得用新尾座,就把原来A段的尾座放到了B段机器上面,新尾座放到了A机器上面
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; h# S, A, l8 l+ Y! }换尾座后:. Y* s* N5 x- c
A段机器配新尾座仍然稳定" M: l) p4 m( h' u
B段机器 配的A段机器的尾座 加工300根会出现1-2根直接跳10丝的尺寸,有的时候不补刀补 下一根就变过来了,有的时候变不过来* G# i! _7 ]! \6 u, O- P5 n
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针对这个问题也咨询过机修,托板的塑还在,不存在磨损光的问题。
2 Y6 C/ p- R+ h 镶条 根据机修说的方法,用卷尺垫的。1 R5 j. r( l3 X! m9 U0 i/ V
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5 h5 J y" j/ x8 n请教各位大神们,这个问题困扰不少时间了,还需要检查和排除哪里? 谢谢8 O2 { N/ \6 l5 c2 P
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补充内容 (2019-6-6 16:51):
0 v: w; A; m" I# Q% E今天上午发现X向丝杠的槽槽里都是切削液,清干净后又用机油润滑了丝杠,不知会不会使配对轴承生锈后影响的尺寸?" c, Y$ c3 ?4 U( J$ z. @5 b
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" N5 \ R3 f: f0 S9 I3 w补充内容 (2019-6-6 16:51):& R; }1 g5 \* d f2 c: e
二:根据大侠们的经验,X向重复移动 打表十几次 每次指针都是回原位置。 用手扳动刀座打表,间隙是5丝
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补充内容 (2019-6-20 13:49):
1 Z1 _; K* o9 |: ~感谢各位帮助,问题已经找到,而且不是什么千古奇案的问题,是托板上两个销子凸起导致的,拔掉销子就恢复正常。 |
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