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求助:中心孔与销孔垂直,产生毛刺 实际问题分析

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1#
发表于 2018-4-6 10:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
厂里生产电动车半轴,不是非常精密的配件(取决于本地市场)
6 k, c: _* u, K, R9 ?* m' W& A2 w工艺顺序是  锯床--打中心孔-车床-花键加工-铣床(铣键槽)-销孔-修毛刺- 锥度跳动检测-淬火-磨床& N5 u( }+ H' S1 R

$ H& n2 F8 u! e& n+ x# {- P现遇到的问题是,当销孔用4.2mm的麻花钻 钻孔后,会在中心孔斜面(用的4号A型中心钻) 留下毛刺。1 S( z& k& o9 {
这个毛刺会直接影响 锥度跳动检测(用偏摆仪,两头顶)和磨床加工(两头顶)( V3 E9 M5 S  P1 X
) @: k$ _  }  t" L9 @0 L6 E

! |. @: K8 T& g1 E# h现在正常的生产是在销孔加工后,用磨小一点的中心钻去掉毛刺。但遇到料硬的时候,毛刺会非常难去掉,平时料好的话,也不是100%去除干净,直接影响了偏摆仪检验跳动情况,现在跳动情况不好的时候,检验员只好用固定顶尖对准中心孔敲两下,才能把翻边的毛刺修正。 费时费力。, C' P4 y7 I7 s: F3 @
0 B5 R/ v, E' y- H1 ]3 |
8 v& k0 z- p6 k( i& a' \2 r: [
诉求:
3 I4 p/ E4 U/ C$ X3 O2 E9 l/ w各位行业大神,能否从中心孔、销孔工艺、去毛刺工艺等等 各方面,来减轻工人的工作量,这样既能提高效率 也能提高质量。8 y: G! j- X; o% |9 o
3 p5 d0 y" U- f- y! @# o5 [% [" o

' X) t) \- O7 n( \/ YPS:曾给客户提过意见,把销孔往里打一点,避开中心孔端面,客户那边说如果这样,电动三轮车 轮子那边漏出的轴头就大了,不好看
: u# G) D; H* `0 Z0 |+ v. q( y  Q7 S: x

( U: H$ O6 c8 g
* a9 A9 b- g: y( g3 O9 B: t未打销孔时的图  b9 w! ^2 ]* W4 f2 `

* q7 s6 E# W; y& o8 |$ j# E8 d3 r
打销孔的机器(台钻+钻套)
8 p- C% [8 O% T曾经试过用切削液冷却,但毕竟是手动的台钻,不方便改装
8 p, y# n. c0 k1 j( w6 n6 G# }6 r4 h' C# V

: \4 f! w2 U7 j1 P8 n6 d0 R
: G8 B6 |* r. u2 c" f销孔过的 中心孔,明显有很多毛刺,销孔另一头毛刺很好去除,就是中心孔这边的,只有80%能去除
3 D; L* `+ q0 z: I) s8 u20%需要检验锥度的那边用顶尖敲 来修正中心孔面
+ ~* @" y2 s1 N. H/ K+ [# y# Q
; w5 k# h8 r' q: y8 n( y! j9 g. U! s' O2 h: g) v& {( N
轴的一头,基本尺寸是这个  
3 e) @: d& Z. C5 [0 b9 |( A4 r; X8 n, z7 N8 ~: M2 K. D! A

# w1 k2 |/ X7 K模拟了下中心孔(A型 4#中心钻加工的) 车床上用的4号和5号顶尖 两头顶做的  细长轴+ T& m. g0 \4 `. s
圆钢的直径是27mm  加工出来的丝头,是M20的7 k  l, p! W# {8 Q* M9 D2 W
% j1 g$ A' g1 j1 W' P" l& b2 z" U

7 c# P+ l" N% @+ S* w: i
# X+ E: f1 x+ X6 ?" E7 k' T# X" w4 T
请指教!!
4 U* y: m/ H8 `* H* s
% [! G: F8 B5 f) s

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2#
发表于 2018-4-6 11:18:15 | 只看该作者
这轴外径和质量又不大。可以用小点的中心孔吗?$ u, u- g" A5 F1 Y9 c# M3 U
另外可以规定喇叭口尺寸,使中心孔定位面短点,让销孔不要碰到定位面。

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模拟出来了,麻烦指正下。在6楼  发表于 2018-4-6 23:24
谢谢指教,明天在CAD上模拟下3号的中心钻是否可以。  发表于 2018-4-6 20:50
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3#
发表于 2018-4-6 13:40:02 | 只看该作者
用大一点的钻头,去掉一点喇叭口,应该可以

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模拟出来了,麻烦指正下。在6楼  发表于 2018-4-6 23:23
大一点的就是5号中心钻,这样喇叭口和销孔的冲突会变大, 不知道用大一号的中心钻,让喇叭口小一点点是否可以,谢谢指教, 明天模拟下  发表于 2018-4-6 20:52
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4#
发表于 2018-4-6 17:06:12 | 只看该作者
钻头越快,毛刺越少。可以先打销控,后打中心孔。外圆上面有孔也可以车螺纹。

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感谢指教!如果是先销孔,27mm的圆钢厚了点,增加了车床夹装点和铣键槽的难度,因为车床夹装的时候,鸡心夹会把锥度夹伤,规定的夹痕是4mm以内,这样铣床加工键槽的时候刚好去掉,不影响锥面与锅子的贴合度,,,  发表于 2018-4-6 20:54
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5#
发表于 2018-4-6 22:36:30 | 只看该作者
其实打销孔可以选择合钻头,中心钻也可以,这样可以保证不会有这么大的毛刺

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合钻头指的是合金钻头吗?我这个材质是45钢,加上销孔与中心孔垂直结构,如果钻头过硬,会脆。现在用的是 上工的高速钢钻头。以前用的川字的普通麻花钻,基本就是秒杀,断的多~ 请问哪种中心钻可以钻销孔?谢谢  发表于 2018-4-6 23:15
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6#
 楼主| 发表于 2018-4-6 23:22:36 | 只看该作者
根据楼上各位指教的,模拟3个型号中心钻的情况。  因为变更了中心钻,所以深度不能变,都是7.4mm(总深度)3 z% F3 k$ d- Z8 v& F, c

  ~/ l5 o( e$ O& j& ~" K9 b7 m. ?  z' u6 D& T0 O- X$ b
可放大看。
" y/ u9 T  K  i7 V
! Z2 G* [4 X8 j, `% N: r综上,看来5号中心在可行性大。3号的不行,回转顶尖估计会碰到孔内部$ F% l$ ^; y2 p8 l( ]
5号的就是锥面面积小了,不知会不会增加车削的危险性。我们厂里加工的是细长轴。直径是27mm.长度有400-600mm不等,& l* A1 ~  g" a

7 }9 ]6 g) _7 b3 m- f- q

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5号中心钻与顶尖的接触面也小了,会不会影响加工出来的锥面径向跳动??  发表于 2018-4-6 23:26
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7#
发表于 2018-4-8 07:31:10 | 只看该作者
本帖最后由 非常 于 2018-4-8 07:32 编辑
& C9 b! A" G4 X+ Q  m; Z
+ l# H5 o" ~4 V* ?那楼主在中心孔尺寸上没法改动了。2 U- s4 {1 p- A6 d/ i
另楼主的3个中心孔示意图画错了,不仅里面的盲孔会变化,锥度面尺寸也会随着变化(喇叭口大端会尺寸变化)。所以A5的中心孔锥面会比你画的大。

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三个孔,打的深度没变化,也就是中心钻小头变粗变长的情况下,孔深没变,锥面自然就小了  发表于 2018-4-9 07:27
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