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2014年1月就计划推广一种车刀,14年6月终于可以实施。4 Y0 l6 g! Z% V9 J
去年实施验证就一波三折,N多问题,真的与刀无关,都是相关问题,俺一一化解,ok!$ [. a" B! h; R1 D
此次推广,依然很大压力,价格是8倍,成本是多少? 我不知道,只知道,成本现在是0.4元-3.5元! 为什么?
2 C+ y" ?. I2 c, ]( u7 q# L& A) B 我也不知道,这是2013年中每月领用和产量的计算结果。
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% r- u0 B7 g3 U, X+ b/ c# h3 a 不废话了! 问题表现:崩刃,加工数量 5件。
; k7 J9 ~6 l- V: S* m9 @7 s 解决过程:痛苦…… ; t. `5 g" q7 ~ x2 I1 ]8 G
T( f- B$ B, G( x7 ?4 a5 Z 我只是刀具工程师,
9 ]' y, ?' A$ d6 F4 Q3 W 不是设备工程师,5 f" v: ?* L5 A
不是调试员,8 W2 [) @% y- L( x
不是维修工。/ i6 e' _6 b9 e5 K; ]
1、设备地脚螺栓是松的,一个操作工说 有地脚螺栓 吗?; {4 y, h$ |9 L. [+ z& e" J
2、顶尖完全变形,端面顶靠了零件的端面 ,靠 早干什么去了?
9 r m" n1 S- z5 @8 A6 y 3、润滑油箱没有一滴油, 班组管理员呢 ? 大拖板平面磨损 S型;
6 W4 k) r* B& U- C5 V 4、中拖板左右间隙达到0.7mm。 靠你老婆?!(不要说我骂人,换做你还不知道会说什么)
% ? c0 }1 ?; F( G& S" ^就是这样也不对,还是不能加工多少件。' i2 v& g- ~ N4 x, {* Q. W
以上过程是一个一个慢慢发现的,
1 B' j! t# W; w5 } 没想到啊,都什么年代了 管理还这么差?
U: e; K4 L" P4 y7 ?) N9 u A; E" z
! W7 `$ ?$ G6 G' V1 G 高潮来了 ,最后发现 ,车刀中心高低了1.5mm。 也不知道是否是维修过,是否原来就这样?, n: Z3 A, i1 g E# V9 Q4 Z
修正后 , ok!( a, t3 W0 {/ ?8 _- o2 @
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