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小孔加工求助_压铸铝件

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1#
发表于 2016-3-25 13:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位专家,
5 q, D$ i. h$ Q/ ^3 b5 |+ w: k2 c
8 h+ ^! q& }: x, C2 @7 l" ~3 Y我所描述的问题是我们公司存在好几年的问题了,一直没有找到根本原因,问题过一段时间后重复出现:
4 p) _5 [7 F: _0 I: R6 w% P0 R毛坯尺寸如附件,材料AlSi9Cu3(铝压铸件),和A380差不多;5 B+ [& A4 s1 l# L& f
加工后尺寸如附件;刀具结构和尺寸如附件,进口刀;巨浪四轴加工中心,立式;
; g+ p& y5 {- m% d. G, ^: Q# P
4 i4 x* Q7 ~8 Y7 u问题:
- [1 X0 n  \3 M8 O. \1. 加工过程中会出现孔大的现象,超差至D10.06左右(检测孔径的最大值和最小值,一般孔径的最大值超差),不良比率3%-5%;( t5 V5 Y/ x% J9 W
2. 部分不良件出现附件所示的螺旋状刀纹;
; ]& D3 m) F4 q/ D% w3. 加工后孔径D10H8(+0/+0.022)呈倒锥状,孔口直径比孔底直径大0.005左右;
# o6 o% P# N. G& W; _% Q! E, c( h) w) i" }) P! b% e( {% {: d+ @
我们排查过毛坯件,夹具,刀具,并且调试过各种工艺参数,但效果不理想;最主要问题是孔大现象不定时出现,一般两三个星期就会出现一下;
4 ]2 j' g7 S+ Q" [不知有哪位工程师在加工的过程中遇到过相同的问题。# G3 }0 x3 T# \3 B9 l. J

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2#
发表于 2016-3-25 14:25:56 | 只看该作者
这个跟刀具有没有关系啊?
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3#
发表于 2016-3-25 14:34:03 | 只看该作者
我猜测,压铸毛坯,毛坯底孔同轴度会有偏差,导致两个刀具受力不一致,另外,这个毛坯一模几出?,如果多模腔的话,也可以看看不同模腔结果: \0 E: d3 _+ x0 N" S

4 A5 B: a3 G$ s! W4 f/ Z9 H另外,下方小孔出口处的斜面也会导致刀具出口时受力不稳,晃动,超差
8 ?5 q) R& f# ~3 [5 W
) _9 R! R# Y7 V1 v" i不用复合刀具应该可以解决,但是效率变低了
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4#
发表于 2016-3-25 14:39:14 | 只看该作者
我又考虑了下,对于钻铰刀0.022的公差带大小算是要求比较高的,加工时再加上下面的钻头带来的干扰,挺困难,我的想法改刀子吧
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5#
发表于 2016-3-25 14:59:04 | 只看该作者
刀具改成阶梯铣刀,带端面刃和侧刃。有内冷。非加工部分尽可能加粗。增加刀具刚性。
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6#
发表于 2016-3-25 15:08:39 | 只看该作者
楼主你哪里的、可以考虑三刃钻这样定心 钻铰更好、刚性、钻头角度改为150度、钻到底部 快打通处、将转速、进给降1/3、因为底孔两边受力不均、影响钻头偏受力、产生的不稳定原因、

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7#
发表于 2016-3-25 15:21:22 | 只看该作者
复合钻,h8的公差直接干到位。一般机床干不出来。可能是材料有杂质,导致受力不平衡。还有主轴使用过程中是否有夹渣
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8#
 楼主| 发表于 2016-3-25 15:26:54 | 只看该作者
xjhuan1010 发表于 2016-3-25 14:25
5 X9 c6 w5 c1 b! w$ ?# _" f这个跟刀具有没有关系啊?

$ X( S  g1 o7 ~7 E刀具查过了,包括用新刀。应该没关系。
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9#
 楼主| 发表于 2016-3-25 15:29:26 | 只看该作者
holm 发表于 2016-3-25 14:34 - V7 b' o+ o$ O+ I$ ]
我猜测,压铸毛坯,毛坯底孔同轴度会有偏差,导致两个刀具受力不一致,另外,这个毛坯一模几出?,如果多模 ...
' T3 f# ?: f# `4 w: O4 |. ~; l1 B
这是一出一的,毛坯的同心度我们来料检测的,基本在0.1左右。如受力不一致,应该是批量的问题。所以我觉得可能性比较小。
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10#
 楼主| 发表于 2016-3-25 15:57:20 | 只看该作者
@谢谢各位的建议,看样子大家还是比较集中在刀具上。) Q& s, Y3 `! b! h
我有做过两种实验:一种是将D6.2的底孔先钻,再用原来的刀加工一下;一种是用D9.99的刀加工一下(用旧的磨损的刀),再用原来的刀加工;两种效果都不是很理想;
8 q+ ?. z( y  l4 d3 Z至于“孔加工”提到的三尖,也有考虑过,但这把刀是复合刀,加工长度比较长,基本上断刀的机会比较大,所以没有去试了;
5 H6 n; o+ X- W) @: r. @- S) F 曾与德国专家讨论过,他们建议使用PCD的复合刀,但成本太贵(一万多一把),也放弃了。
7 e: x0 ^3 ^$ h0 M) q1 q3 c$ M$ |
- E* V9 e& B. {. N% Z  b" X, D/ |通过很多次试验,个人觉得可能和刀的关系不大。如果是因为刀的因素,不良率因该会超过5%。
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