2 L$ X2 @6 \, ]6 G- V% z& Y1 {是的, 当前阶段使用机器人直接参与金属部件的精加工的技术难度很大, 六轴系统本身的刚性是个大问题.( e, q$ U, p: N
而对于打磨应用来说, 通常情况下客户对于精度的要求不是很高, 而且待加工件的尺寸精度也基本到位7 l# n2 {3 `( d. Z$ ~, K( _
机器人打磨系统的主要任务是确保完全去除表面的加工纹路, 这个时候, 如何保证接触力是关键.# I1 V1 v6 O5 O* J$ `3 w- a7 T# u
这个问题有三种解决方案:
, }0 g: H7 [9 ?& u9 R1. 使用六轴力控系统, 可以实时监测下压力, 反馈给机器人进行调整. 价格贵
, l9 {/ I6 d$ J, B. [+ X2. 使用ACF恒力装置, 主动控制下压力. 这个价格也不便宜
% `: P$ _; e1 d2 J3. 机器人路径控制, 这个需要工件由良好的表面和定位精度,
/ n6 {% R3 ?' K. H" J$ b对于磨料损耗的问题, 可以按打磨时间补偿和更换, 当然, 这个对磨料的一致性有要求
0 n' p* R: F U! H8 _0 i按照道理说这个失败的案例已经配备了六轴力控, 做打磨应用是足够的. 到底哪里出问题了呢?8 b, n6 |7 m2 G0 ]6 |1 u9 B( q0 u
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另外, IRB1200只适合抓工件或者气动打磨头, 对于电主轴, 要用到2600.
. u0 @/ B' i6 _1 f7 B# }7 p. \机器人缩回是为了更换磨料, 打磨区域太脏. 磨头是否损坏或缺陷, 系统中会有检测. & G& {- ~9 b' o1 L) t
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