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大横杆的计算(2)键槽计算

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1#
发表于 2014-1-20 00:02:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 子子61961 于 2014-1-22 00:02 编辑

上次发的大横杆的问题,在大家的讨论之下,有了点进展。

最近又注意到点儿问题,还想再继续商量一下。



结构简化后如上图所示。



上图中,F6的力向上敲打,把键槽都给打坡了。照片如下。



推断键槽变形后,推测键的形状如下。



左边板侧,键槽的受力面积为180mm x 9mm x 2根。
左边板的材质为 SS400。右边的机体部分为铸钢。左右键槽都有严重变形。
中间的键拆下来后,没有明显变形。
F6的力为反复施加,大约一分钟10下。

1. 想计算一下,键槽打坡了,反算一下,F6的力大概多大。俺算出来的力非常大。
2. 在F6的情况下,键槽变形,然后向外顶板子,M20螺栓受力,然后就断了,是否可以这样理解。
3. 最终想反算一下F3的大小,貌似比较麻烦,F3顶上来之后的受力状态,还是比较麻烦。

上个帖子里后来有朋友提到,F3特别大的时候会怎样,是个值得考虑的话题,或许就是上面的样子。

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补加一幅图片。俺认为是像下图一样的杠杆受力,产生F7,把螺栓顶断的。不知对否。


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zjnyxhlove + 1 问题描述清楚,显得很专业!
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2#
发表于 2014-1-20 08:30:41 | 只看该作者
机械结构里,偏载往往是容易忽i视但其实后果严重的事情。
年轻时候,这种苦头也曾经吃过,所以后来特别小心。
在必威APP精装版下载已经不止一次提醒过了,借着子子的这个实例,再一次提醒:
气缸、液缸凡双缸或多缸使用,务必采用可靠手段保证同步 ,绝不大意!
如子子的这个实例,如果当初将上端气缸大小按受力比例配置,就不会出现后来这状况了。

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前几天刚吃了一个苦头,一个电磁阀控制2个气缸不同步,更换接头后解决。  发表于 2014-1-23 11:36

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chase_1987 + 1 热心助人,专业精湛!
子子61961 + 1 热心助人,专业精湛!
zh39204128 + 1 思想深刻,见多识广!

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3#
发表于 2014-1-20 08:46:59 | 只看该作者
至于这个实例中间键块受力的分析,因键块与键槽配合不同,会有极大差异,不大好做。
按道理,必须保证有过盈,绝对不该出现松配合。但这给加工增加了难度。
从照片看,实际上这里键块和键槽的配合肯定很松,有个“像”的结构而并没有起到应该起的作用。

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我前几天也搞了个键的结构,不过是键当滑轨的,也是配合很送,乱晃,就在键的背面用个螺丝顶着,完了根据受力大小调整螺栓,还打了些润滑油,用着效果不错,不知道这个结构能不能用螺丝顶紧  发表于 2014-1-25 09:17
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4#
发表于 2014-1-20 10:04:59 | 只看该作者
这个位置是受剪切、循环载荷的作用吗?
做疲劳设计,增加接触面,应该可以好点

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是剪切,循环载荷的过程。疲劳设计指的是什么呢。  发表于 2014-1-20 22:10
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5#
发表于 2014-1-20 10:13:33 | 只看该作者
“想计算一下,键槽打坡了,反算一下,F6的力大概多大。俺算出来的力非常大。”这个变形反算,楼主是不是按一次受力变形计算得出的结果?按楼主的情况,这是反复冲击和疲劳的过程,变形是多次叠加的结果,简单按一次变形算,得出的力肯定远超实际受力。个人见解,如有不对请指正。

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确实是按照一次受力计算得到的结果,用的该材料的压缩应力极限值。反复冲击的情况下用的应力暂时没有查到。  发表于 2014-1-20 22:12
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6#
发表于 2014-1-20 12:50:44 | 只看该作者
我只知道,该键是用来定垂直的

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嗯,是的。  发表于 2014-1-20 22:12
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7#
发表于 2014-1-20 12:55:41 | 只看该作者
大侠,说实话,相较键的变形,我更倾向于板子的变形。在一根18的键上从这个截面上想要通过一个侧向力使之变形,这是相当困难的。
另外,对于大侠的这种变形假设,我有一些看法。
1。这种变形的前提是整个板子出现了竖直向的变形或者移动。但是不要忘记了此时的螺栓联接方式。预紧摩擦联接。所以,如果真的要出现这种情况,且发生的前提是变形区域的预紧力衰减过多,导致接触面摩擦力不够。
2。若前提1真的发生,接下来发生的也不应是键的如图变形。而是优先于此的外板的“翘板变形”(可以视为一个悬臂梁看待变形)。因此,结合整体格局的横梁产生的F6力的方向应个是向右上(针对左板上部说)的方向,因此,整个侧板会在侧板与顶板的第一个交点处形成支点弯曲,最终形成一个波浪形变形。因此,真正发生在键位置的变形可以理解为一种(一段外伸的简支梁) 。所以,与其理解为键的变形导致顶起侧板诱发螺栓断裂,不如理解为本身的侧板变形产生的侧向力诱发断裂。或者,换句话说,作为被动变形的键,不是导致螺栓破坏的原因。
以上观点仅为个人观点,仅供讨论。

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谢谢大侠写了这么多字回复。大概能想象出您说的“波浪形变形”。你提到的1情况,确实发生了,其他螺栓的表面,也有磨平现象。是键把螺栓顶开,还是先是螺栓变弱,确实不容易确定。  发表于 2014-1-20 22:16
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8#
发表于 2014-1-20 14:19:36 | 只看该作者
有个问题,当初设计的时候,承担F6的,到底是靠高强度螺栓的摩擦力,还是靠那个键连接?

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这一点我能够确定。当初设计时的想法是,横杆保持水平上升,与方孔上缘之间还有5mm。没考虑横杆倾斜,F6的力直接敲击方孔的情况。然后横杆向上的力,通过气缸来抵抗。方孔板在竖直方向受的摩擦力,由键来承担。  发表于 2014-1-20 22:20
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9#
发表于 2014-1-20 14:59:11 来自手机 | 只看该作者
害怕伏枥 发表于 2014-1-20 08:46
至于这个实例中间键块受力的分析,因键块与键槽配合不同,会有极大差异,不大好做。
按道理,必须保证有过 ...

前辈,按键与键槽过盈配合的话是否设计成双面梯形键,留少量装配间隙,用上面的连接螺栓预紧达到过盈配合,这样是否加工装配起来会方便得多呢
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10#
发表于 2014-1-20 15:25:40 来自手机 | 只看该作者
实际上在F3顶起时给了横梁一个不在中心的支点,也就让F1.2.3形成了一个杠杆,所以F3 被成倍放大,而在横梁左端上升时,左边气缸由于回程空气压缩实际上压力也有所增大,但相对于右边气缸作用下F3放大的倍数来说确实是小巫见大巫了,设计时上面恒定压力的两个气缸就是错误的,既然是横梁左端上升,那右边气缸完全是多余的,右边气缸完全可以采用刚性限位,因为气缸和支点作用于同一条直线,在没有F3的情况下,只有左边气缸和下面两个支点也能达到平衡状态的,而在F3顶起时,就需要把右边气缸换成刚性限位,这样F3顶起时,右端也会上升,横梁倾角不仅比原来小,更不会因为倾角过大撞板,同时F3被削弱数倍,对左端的冲击就小了很多,而同时左边开方孔那个端板也是设计错误的,何不多做一个凸台卡在上面铸钢横梁的下端,比你用键抗剪来得稳当得多,假如是因为位置不够,你也可以做成双面略带梯形的键,键槽底部留一点点装配间隙,用你上面的螺栓预紧,第一达到彭老说的过盈配合,第二将螺栓受力从抗剪变为抗拉,我想应该可以更牢固吧,即使再不行,左边气缸旁边再加个刚性限位的支柱,限制横梁左端上升的位移量,这样将F3的作用力转移到上面的铸钢横梁上,也比撞在你那脆弱的端板上来得实在吧。你的设计正如彭老所说没有保险措施,如果左边端板失效,失去限制位移的作用,而F3在工作时力足够大的话,被爆肛也不是不可能的,你去计算F6的实际意义不大,你要做的是优化结构,削弱F3工作时横梁对其他地方的破坏以及F3对横梁的破坏。个人愚见,望相互交流

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子子61961 + 1 感谢您的认真回复,下页回复您~

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