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高速数控车床“车刀异常磨损”问题

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1#
发表于 2012-11-6 13:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机床:德国数控高速车床
, M" D  A) ?: d" M4 j' F工件材质:曲轴 QT700-2  硬度240HBS
) v8 s/ L+ _9 t刀片:肯纳 KC9315
/ ~5 ^5 s4 z( b& U加工部位:粗车法兰端倒角及端面3 A5 l" J! U6 b+ @
切削参数:横线速度200m/s,进给0.44mm/min: f9 z! B* C3 {# X# L8 D, t
切削余量:端面余量近4mm(图中阴影部分)+ [. E7 V, a" J7 r7 n6 A. k  m

5 W$ b+ Q2 y3 y! ]0 ^0 U; B 2 R7 ^# T% r6 i+ B6 f2 r! X/ n
7 `; `2 d/ d5 ^. @/ k
设备刚刚验收,经过近2个月的加工,此刀加工150件磨损正常。但从最近开始频频崩刀,而且加工100件左右磨损就很严重,声音很刺耳,而且火花大。' i8 J1 k+ A6 Q
下面是刀具磨损情况,拍的不是很清楚。7 Y+ @& X/ k3 h) q$ U
  A3 G3 c& a4 T6 @+ J  m

" R" S2 _, S" \1 P* P& y
# M7 U$ W! F* U6 Q % N7 T' A& P! o, d1 }8 U
: Q, B, M' x  G8 V+ R7 J/ u
尝试更改参数,线速度由200降为180,进给降到0.35,效果也不是很理想。
! Z4 r) g/ z# e6 Y, {, X* |: I* R6 [. g3 G
请问大家有没有其他好的解决思路。, b! |8 b6 \" a2 P6 h- ]

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2#
发表于 2012-11-6 14:32:42 | 只看该作者
你的V,F,Ap同时在在高位,这种工况刀具寿命好才怪。这种情况下牺牲的正是刀具寿命,但是节约的是节拍时间。粗车每个刀尖100件左右的寿命已经很不错了。要知道刀具寿命太长不是好事。刀具成本从0.2元降低到0.1元才节省0.1元,但是因此损失的节拍10秒钟的成本就得0.2~0.3元。(数据仅举例说明,未经过严格计算)

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在参数更改上,大家有什么更改方向吗?我不是专业刀具工程师,在这一块不是太懂.  发表于 2012-11-6 15:04

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wmj113 + 1 热心助人,专业精湛!

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3#
 楼主| 发表于 2012-11-6 14:41:27 | 只看该作者
把刀用好 发表于 2012-11-6 14:32
$ u' Q" l* F$ g# u5 q你的V,F,Ap同时在在高位,这种工况刀具寿命好才怪。这种情况下牺牲的正是刀具寿命,但是节约的是节拍时间 ...

8 c( I+ e/ y; R  b# l2 e+ q& ~现在公司产能很紧,而且这台机床还是瓶颈工序,其他刀具都是150件寿命,唯独这把100件,换刀时间凑不到一起,制约产量的提升.没有办法的事.; P! [1 U3 _8 A2 A/ B2 J

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4#
 楼主| 发表于 2012-11-6 14:43:18 | 只看该作者
但是我不明白为什么之前150干的挺好的呀,最近干100就不行了.想分两刀切削,或者降参数,寿命,节拍又不允许.两难!

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嗯,明天我找找看。刚下班太累了。  发表于 2012-11-7 01:27
你拿旁边的150的和你这个比较下刀片的失效。看看有没有什么区别。  发表于 2012-11-6 20:30
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5#
发表于 2012-11-6 14:58:11 | 只看该作者
刀尖高度应该位移了吧,检查过刀垫下面了吗?贴合面不会有什么杂质吧。
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6#
 楼主| 发表于 2012-11-6 15:01:58 | 只看该作者
王树大 发表于 2012-11-6 14:58 ( d# @( \, e- Q) o
刀尖高度应该位移了吧,检查过刀垫下面了吗?贴合面不会有什么杂质吧。

% X; \: h& B: Y3 R4 o检查过,包括刀柄,刀座都换过全新的.问题还是依旧.; Q8 ~0 V0 M! l' I1 W9 f( D

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今天尝试下!多谢!  发表于 2012-11-6 15:08
就是可能在更换刀柄时重新定位出现问题而破换刀尖高度呢,方刀柄装在刀塔槽座里可能还是会有几丝偏差的吧。刀头现在是主要磨在后刀面,所以刀尖应该是高了一点点,试试降低刀尖高度呢。  发表于 2012-11-6 15:05
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7#
发表于 2012-11-6 15:47:31 | 只看该作者
是不是切削液没有喷好?你这个转速多少?

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设备是干式加工,  发表于 2012-11-7 01:15
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8#
发表于 2012-11-6 17:49:20 | 只看该作者
i你可以考虑一下把刀的端面放到比工件中心高1mm左右,你试试看,还有你检查一下刀架的导轨间隙,看你的情况是栽刀
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9#
发表于 2012-11-6 18:31:59 | 只看该作者
1、润换条件变了,切削液没喷上或者切削液浓度变了,或者你们换切削液品牌了;* ~% [! f1 \6 D' W
2、刀片假货;
2 K0 ~% Q. W- ~' O: Q$ T3、工件材料变硬了。* ^( W6 N0 s* [5 y# S7 ?+ X
从磨损看,属于热融化,降低线速度看看。再不行就换山特的刀片,估计第一条的可能性大。

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全是干式加工。  发表于 2012-11-7 01:21
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10#
发表于 2012-11-6 19:46:18 | 只看该作者
这几天出了异常,就看这几天和前几天哪里发生了改变。毛坯是一个批次的吗?

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不是一个批次的,我们要求240-300HBS,目前检测是240HBS,属于下限范围。  发表于 2012-11-7 01:24
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