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本帖最后由 freebooter_13 于 2018-10-13 14:10 编辑
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% q' @' i+ N. k4 R: T这是我前段时间遇到的问题,已经解决了,是个很容易被忽略的小问题引起的。个人觉得是个不错的案例,发上来大家一起学习讨论。 ]: h4 l3 a; s1 }
问题如下:注塑机在熔胶时出现螺杆后退非常慢。/ B3 t' ?, Y5 m" m
; d: A) b3 Q( y) v+ p) |3 M事情如下
( m# S; H: A- j这个是公司新设计的一台机器,在调试的过程中发现熔胶时螺杆后退很慢,即熔胶率很低,100mm的螺杆熔胶率只有30多克每秒,转速80多转每分种。这很不正常,怎么说也得有一两百克每秒才对。我之前做过一段时间的螺杆设计,项目负责人怀疑螺杆的问题就找我帮忙一起排查。由于这个项目不是我的项目,我也没有参与进去,所以前期他们做了什么,排查了什么我也不知道。他们跟我大概说了情况后我开始问他们一些我感兴趣的问题。6 l1 F" J; \" Q1 n C5 t& l
1、背压多大?有没有不用背压去试
" g+ |7 f* q5 |" ?) r回答:不用背压试过,情况一样。
$ w9 P( {# Z1 F1 T0 ]我想:背压高了会导致熔胶率低,螺杆退得慢。但是他们试过无背压,暂时排除背压问题。
0 _$ z! v" v, w: p! F! i2、熔胶压力多少?()7 O% P; d* p( j; n/ g- _$ F4 h
回答:30多公斤。
9 c" r' I w/ E3 B. u我想:熔胶压力直接反应螺杆的做功情况。现在熔胶压力这么低(一般都会有70-80公斤),可以初步判断螺杆吃料有问题,螺杆打滑。
+ |$ l3 V3 k! C) m3、熔胶转速高低试过没,熔胶压力分别多少?
+ ^6 u% g' w6 q( | F* |) T回答:都试过,没留意压力。8 l6 \: K. D7 s7 w8 ]# s
我想:想再确认螺杆是否打滑。
: O+ H* W# N& }! H0 M/ a4、料筒温度多少?有没有温升现象?
: H5 v: K/ i8 Q( k# S8 [回答:温度280-300度都试过,下料口温度高低都试过,但是没什么效果。温升没留意。
$ r0 M7 u5 n7 ~/ N. F我想:看看螺杆打滑的原因。
& p# b2 q8 X; Y' Q) X5、料筒下料口的胶料是什么情况,是不是在涌动?
& _% X4 c/ Z5 Z, w3 o回答:应该没有涌动。我们看过螺杆没有包胶。
- L! ^1 m' a0 ^: U, \/ l1 _我想:料筒下料口如果设计不合理会影响下料,但是这么大的螺杆情况应该很少。
0 T2 m c, @; ]8 f( ~* I6、螺杆料筒图纸有吗?能给我看看吗?
' u4 y2 r; u( k( K9 Z- D# ?回答:没有,这是供用商设计的。
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8 h* y" z4 H& q" T) Y上面的提问得到的信息,信息有点乱,我有些怀疑信息的真实性,或者一些细节是他们没有留意。7 g7 M/ z! v' n8 l! A" v$ r
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接下来我先从供应商那里调来图纸,发现螺杆与料筒的间隙给得有点大,特别是下料段,间隙都给到0.6-0.8了,而且下料段的长度有点短。让我初步怀疑可能反胶导至螺杆打滑,现场还发现料筒中后段的温度有温升,更证明我的怀疑是对的。但是我有点想不通的就是怎么反胶,这么大的螺杆在没有背压的情况下怎么也不会退这么慢。这让我再次想起螺杆的后退阻力大。我就问调试的同事。1 S; Y2 r/ L8 m7 _2 c
1、你们刚熔胶时下料快不快?9 W+ k4 z& b( A9 ~/ h
回答:一样很慢。
% [7 n c5 f" P我想:这个不可能,有可能他们没有理解我的问题,我重新问。
) n' z2 X6 L! \0 O3 l! C% b& w/ I2、机器刚开始熔胶,料筒里面还没有胶料,即第一次熔胶。
+ c1 e+ N! X0 i7 q* T. B* \回答:没留意。) t' b3 Q! z: Z1 L8 w
另外一个同事说:挺快的,一包料下去很快就没了。# }/ \7 c. b. M* x$ `; S1 w) }0 L+ y
我想:这就合理了。
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我让同事强制给液压封嘴的阀给电让其一直强制打开,然后熔胶,发现射咀在冒胶,胶量也挺多的,熔胶压力也一下起来到120公斤了。这很明显是螺杆后退阻力大了的原因导至的。我再强调背压是多少?调试的同事说我都将阀的插头都拔掉了,肯定没有背压。我觉得有问题,自己跑去机器后面看着阀插头确实拔掉。这是6通径的比例溢流阀+25通径的插装阀组成的比例压力,是个很成熟的方案。我再看射胶缸的压力表,确实为零。这个就想不懂了,难道是机械的阻力?我让同事做射胶动作,想看看这个阻力是多大。压力表一直为零,直到射胶到底(油缸到底)表压才50多公斤,我再问同事射胶压力设置多少,他说175公斤。不正常,我问压力表会不会接错油口?在旁边的项目负责人好像想起什么似的,立即叫人换了个压力表。8 W1 p0 W1 w4 F
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换了压力表后重新打射胶动作,压力表起步时有50多公斤,到底时有150多公斤。再试熔胶,表压有55公斤。可以证明之前的压力表是坏的,是背压高导致熔胶慢。但为什么会背压高呢,明明比例阀的插头都拔了。我问装这个油路板的同事,插装阀盖板上的节流子装了没?同事说盖板上都没有螺纹孔,我怎么装。项目负责人让他拆下盖板手动攻牙和装上节流子。
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4 G& I7 ~/ y4 z/ ~1 k9 z盖板重新装好后熔胶,一切正常。
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" T" }1 W5 ]# O: C7 n0 s/ R5 K总结:其实问题就是比例背压盖板上的节流子没有装,比例背压的先导油流量过大(比例溢流阀的过油量为1L/min),有55公斤的压降,使得射胶油缸有55公斤的背压,而且螺杆与料筒的间隙偏大,下料段长度偏短,出现反胶,温升,螺杆包胶打滑。
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' c G4 D* Y5 d& @7 _2 B x一个小小的节流子没有装,浪费了两天一夜的时间。项目的同事本可以很快排查出问题,但一个没有核对过的坏压力表误导了他们。$ G4 S- |9 Q* K+ `/ a( v
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