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求教20CrMnTi的热处理

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1#
发表于 2014-8-19 11:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          目前状况:使用20CrMnTi材质加工凸轮轴,精磨前渗碳处理(HRC58-60),预留磨量(单边0.4mm),精加工后检测硬度为HRC48-51.客户要求达到HRC55以上。. b  ?/ ^1 _, {8 \9 X+ P/ H6 l
       & @# [4 l) H. t. H+ v& E3 H+ ^- f
         求教问题:是我们预留磨量太大还是渗碳层浅?有没有其他好的办法可以保证HRC硬度8 P" k. F$ B8 q
, _5 _) s, a  R( p) n
          我们在石家庄附近,有能达到要去的热处理厂可以合作试试。谢谢+ x, q- v# N8 e, _6 Y1 y

0 q5 ]0 H2 _% Z5 m' ^; d3 ]
. ]) M0 ?' ~+ D" x2 L/ r
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2#
发表于 2014-8-19 11:35:20 | 只看该作者
渗碳深度小了
# b" y, _) Z0 z+ M9 ]加工余大了' Y+ W1 |4 I! A$ @' q2 l. [
就是这个结果

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3#
发表于 2014-8-19 12:00:03 | 只看该作者
本帖最后由 niufang2 于 2014-8-19 12:34 编辑 7 w9 N# ?1 y# B: G  Q: x

, a. ?& ?# e% L# ]& N# n; |磨余量大了,最多单边0.1-0.15,是什么原因要这么大,是热处理变形,还是重装定位精度有问题,疑惑中,9 K& k  P, G6 K; ^$ B- {
$ v1 [3 t8 @, n' H2 F6 E
还有种办法就是磨削后才软氮化(低温碳氮共渗),变形很小,如果能满足你精度要求也不错,硬度超过渗碳,渗透厚度也不错,但事后不能磨削了,厚度不够" {* t' ]; p4 A

7 I9 C' f$ D  s; ]+ J; k1 F还有种办法是磨削后低温离子渗氮,变形极小,应该能满足你精度要求,硬度极大,但渗氮厚度只有0.25左右,; L- N/ u" {/ x2 v6 n9 [7 o  R

- `3 {' y5 B/ O- e, X碳氮共渗,或渗氮后尺寸都呈长大趋势,可磨削尺寸减小0.004* R- S) ?9 X( D# p+ g7 J7 W5 T( `

' F: R5 {7 q1 K% v: x" z3 ?碳氮共渗,渗氮前都要调质处理
1 D- c! P* E0 i8 J6 @/ W* p, c$ t
; i' U  f: `; H1 w) I如果规定要渗碳,只能要求渗碳深度规定1.1-1.3,同事尽可能用小的磨削余量

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4#
发表于 2014-8-19 12:07:19 | 只看该作者
是不是在渗碳之后没有进行热处理直接上磨床了,渗碳后最靠近表面的地方含碳量最高,并且含有二次渗碳体,再往里面碳含量就大幅降低了。你留的余量应该是把最硬的二次渗碳体给磨削掉了。最好是在渗碳之后再进行淬火和回火,使C含量由表及里不要有这么大的差异。也或者省事点减少磨削余量,不过这个不保险。

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5#
 楼主| 发表于 2014-8-19 14:14:36 | 只看该作者
w91678 发表于 2014-8-19 11:35
* o+ F" ^7 S) I! X渗碳深度小了+ F9 @3 H# N. C6 \; }% o5 E0 L
加工余大了1 A) j$ D" j4 ]1 I; _4 T* g. e$ W
就是这个结果

2 R6 z& r: B2 O6 Y/ {& F0 g谢谢
0 r( s2 Z- h6 _; k  a" Y
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6#
 楼主| 发表于 2014-8-19 14:16:10 | 只看该作者
niufang2 发表于 2014-8-19 12:00 ' C; Q  l5 h4 f. g7 ~4 U
磨余量大了,最多单边0.1-0.15,是什么原因要这么大,是热处理变形,还是重装定位精度有问题,疑惑中,
3 `4 m+ Y( x6 P( X2 Q' W: q! I& g, s' ?: N2 D
...
9 \1 X* d5 k6 I3 E0 @, f  C
谢谢,我会考虑你的建议的
5 f9 M" ~: u+ Z1 c7 `, y
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7#
 楼主| 发表于 2014-8-19 14:25:53 | 只看该作者
孤城领主领主 发表于 2014-8-19 12:07 , H; }# R& s9 K8 p
是不是在渗碳之后没有进行热处理直接上磨床了,渗碳后最靠近表面的地方含碳量最高,并且含有二次渗碳体,再 ...

- X* A$ l# T( P& x谢谢,可能是我们预留的磨量太大了,但是如果只留0.1-0.15mm的磨量,又怕变形量太大,精磨余量不够造成废品。稍后把产品上传,再请各位指导9 C; Q% @1 g: _9 c/ O/ e9 c
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8#
发表于 2014-8-19 15:35:46 | 只看该作者
三兴 发表于 2014-8-19 14:16
* h! m6 Z4 J0 d2 _4 ~6 I谢谢,我会考虑你的建议的
& T% |4 M7 H7 r$ W
刚才我百度了渗碳词条,6 s! B" w% ?* G$ D5 K

! R. I8 t4 `7 q; o* A据百度百科介绍,20crmnti ,的渗透性很好,最大渗碳深度可达2,所以不妨规定深度在1.4-1.8,不过按楼上朋友介绍,渗碳层可能表面最硬,磨削余量还是少点好% [( Y1 U* z3 u6 d/ f
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9#
发表于 2014-8-20 09:29:08 | 只看该作者
渗碳前能增加粗磨会更好,精磨余量单面0.15够了
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10#
 楼主| 发表于 2014-8-22 08:22:47 | 只看该作者
我们可以把精磨余量改为。0.10--0.15mm.可是弯曲、变型怎么解决?
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