本帖最后由 非常 于 2022-4-6 07:18 编辑
; b; _: M; v; I! ?' h. c
% _+ b1 q3 V3 G; ~最近两个月陆陆续续在试验采用立式拉床拉圆孔工艺。对于这工艺,这还真是老工艺了。但是我做下来就不行了。 : D! W! s' Y/ w+ ?7 x4 c2 r
出现的问题是“孔位置偏移”,而且是随机的,没有规律。孔位置偏移量最大达到0.11mm(即径向跳动),最小是无变化(做了拉前和拉后30个试样的检测数据),端跳都合格,不超过0.03。预拉内孔都是经过镗孔的,预拉孔尺寸范围控制在H8公差。
) D8 u/ B& E5 S+ X3 J6 Z% S 拉削后成品的孔径为25H7。内孔尺寸合格,采用塞规和数显三爪测量。
# u+ D& x8 {4 I4 H: M 拉削速度为1.5m/min,切削油冷却。位移偏差大的工件预拉内孔与拉刀导向配合间隙反而小。拉刀为新采购回厂拉刀,拉刀粗切齿跳动0.03,其余0.01以内。拉床垫头也重新制作精磨,端面平行度0.005。( ]5 ?, n' @* w4 g- b3 W
想了解有谁做过圆拉孔工艺?做的工件“孔位置偏移”量有多大??有没有做过这方面的工艺研究。
0 W9 S- E' q! u3 S* m' T 不考虑拉孔后在用内孔定位精加工外圆之类的工艺,外圆有感应淬火要求,先拉孔后再感应淬火,内孔会变形,无法调整。# J8 g2 _, a J- }# u1 r; E" `- s
$ g. c9 \4 ]$ D- x% M3 T
& J L! d. _: c* W9 ]' V9 _- M) q
, c- y7 s- k2 v8 O* S1 B# k |