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加工6.3mm槽底比较毛

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1#
发表于 2017-7-10 15:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 yuyaibo 于 2017-7-10 15:30 编辑
: t, B- E* `  B2 g! R
) A) l* ?7 Z2 i% B  _- \: z8 S材料:低碳CrNiMo,料偏软。槽宽6.3mm,深5.7mm,共有9个同样的槽。零件外径D57mm,长度540mm;采用一夹一顶方式,水冷;
: V; M" F* E0 t# y4 d/ u) |6 a; @用5mm槽刀扎2刀,最后一刀扎完横拉。扎槽跟横拉用的同一线速度,只是进给不一样。
7 M: p9 o8 a' s" j+ G第一组参数:V=300,F=0.2(扎槽),0.05(横拉): X# J5 `5 Z' d. X" f) }0 D0 K
第二组参数:V=300,F=0.15(扎槽),0.1(横拉)
5 U: k5 o% U# e( b# Q第三组参数:V=260,F=0.15(扎槽),0.05(横拉)! m, S. w: U) L$ |/ E) d

( G2 d# D8 S; g5 {& b: ~: F以上三组参数干下来都是靠近顶尖处2个槽底很光,而且主轴端的几个槽底也很粗糙,其余7个槽底如图所示。
/ U* C+ ~) ]1 Y# C9 ?2 R+ d' i各位大侠有没有好的改进方法,谢谢  F  y, x9 @& e) f+ G6 j

. ?6 j/ W; h1 `, p' }5 U
$ I* Y! r+ X6 G- G2 H, r( w3 P- J) ]

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2#
发表于 2017-7-10 16:26:17 | 只看该作者
看下尾座和卡盘是否同心,加一道半精车试下,精车,半精车速度打快点。
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3#
发表于 2017-7-10 16:30:18 | 只看该作者
楼主把工件尺寸再发一下,如果靠顶尖处要好一些,那极可能跟工件刚性也有关系。
% C, p6 [0 t+ n. J5 |% P& |) N另外楼主再说一下使用的刀具,刀装得正不正?
/ v; W6 I$ i3 j: p( @, r最后一刀的余量多少?
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4#
发表于 2017-7-10 17:28:44 | 只看该作者
你的什么刀具材料,精车的时候降到50转试试,试试金属陶瓷
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5#
发表于 2017-7-10 17:28:59 | 只看该作者
你的什么刀具材料,精车的时候降到50转试试,试试金属陶瓷
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6#
发表于 2017-7-10 17:34:21 | 只看该作者
是否与刀具和转速等都有关系
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7#
发表于 2017-7-10 19:09:26 | 只看该作者
原因我们可以猜很多,就是不知道哪个更和现场吻合。
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8#
发表于 2017-7-10 21:34:50 | 只看该作者
槽低的粗糙度的话,一直都不是很好调整的,建议楼主从刀具的选择上入手
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9#
发表于 2017-7-10 21:38:04 | 只看该作者
菜鸟学习了
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10#
发表于 2017-7-10 21:39:19 | 只看该作者
一般来说,应该是两头的粗糙度比中间的要好,因为中间的刚性最差。靠卡盘粗糙度差有可能是主轴径向跳动过大,应该检查一下主轴。建议换一把2mm的切刀专门修底。或者用一把6.3mm的白钢切刀修底。
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