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一个液压管路上两个压力传感器测得冲击峰值差别大

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1#
发表于 2020-7-24 06:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直径650mm的单作用缸的无杆腔通过3根2.3米长直径2”的胶管接卸荷阀A口。A口通:阀体上的压力传感器1#;1根6米长直径1"的胶管连接到油站阀体(该阀体接2#压力传感器,之后的通路处于关闭状态);DN80阀口到B腔。
% y, O% E$ L! H( K. n现在问题是:1#和2#是响应时间为1毫秒相同的传感器,电控采样周期为5毫秒,在单作用缸受到大于5毫秒的冲击压力时,2#传感器有冲击压力信号,而1#传感器的冲击信号很弱。将两传感器互换,结果相同,还是阀体上1#位置处的信号弱。将1#的电控显示器接到2#位置的显示器上,显示有强的冲击信号。' A# k6 W7 h  c) E5 c- N- z5 \4 ~6 m
对1#位置进行了排气处理,未见好转。大侠看一下可能原因; ?, R  A  M: B" c
( F/ r2 \" }/ H# Y7 `8 R
     
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2#
发表于 2020-7-24 07:58:58 | 只看该作者
软管太长,有膨胀造成的

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末端2#传感器有信号  发表于 2020-7-24 08:37
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3#
发表于 2020-7-24 08:19:58 | 只看该作者
可以简单的画个示意图吗?这样描述可能分析不准
9 q4 U& U7 f4 U1 n
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4#
 楼主| 发表于 2020-7-24 08:37:05 | 只看该作者
ameng022 发表于 2020-7-24 07:585 Z5 x. \" D3 ^
软管太长,有膨胀造成的
  {- W/ e. n; N9 h# l' K; \
振源直径650的液压缸,2.3米2”的管子到1#传感器,再经6米长1”的管子到2#传感器。2#传感器离振源8.3米远有冲击信号。8 z; Y( j3 i) Y+ V; X
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5#
 楼主| 发表于 2020-7-24 08:39:54 | 只看该作者
机械学生鲁班 发表于 2020-7-24 08:19
+ O% E/ p0 Z5 [( f+ Y& w& y可以简单的画个示意图吗?这样描述可能分析不准

$ o$ s' S( G( t4 r正在看阀体内部详细油路,整理后贴上来
% F4 _( s. g. m
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6#
发表于 2020-7-24 10:00:21 | 只看该作者
看看你的连接图。
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7#
 楼主| 发表于 2020-7-25 11:11:05 | 只看该作者
本帖最后由 642093071 于 2020-7-25 11:58 编辑
; A1 C5 D8 G& l+ p( x6 h
晓昀 发表于 2020-7-24 10:008 A0 o# W! W  I. I# y; F
看看你的连接图。
; ?  y* m/ \6 G1 O
阀体内流道:压力源的胶管接直径55的水平孔,水平孔左侧接1”6米长胶管到2#压力传感器;右端为盲孔。到1#压力传感器阀内油道:正对左端2”胶管孔垂直向上孔径10242,转90°后为直径6100的水平孔(内含直径1.22的阻尼孔),再转90°为直径1075水平孔,再转90°向上为直径857的垂直孔接入1#压力传感器的接头。
1#压力传感器相连通的元件还有:直径10150孔通75bar溢流阀;直径1075孔通两通阀控制油腔的阻尼孔(阻尼孔直径为2.52.4.

- h  f* l7 f4 s+ o8 y5 x- ]
周六文件不便解密,截图没见哪里能粘贴,先文字表述如上。

& ^( y( ^& k1 G) B( @2 x
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8#
发表于 2020-7-25 12:38:30 | 只看该作者
可以加一个10毫秒,50毫秒的压力?
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9#
 楼主| 发表于 2020-7-25 12:55:00 | 只看该作者
本帖最后由 642093071 于 2020-7-25 14:41 编辑
$ F! T& D% i: R' Q( |
8 ~+ Q" J; U! k- P: O+ V6 N现场调试看到1#压力传感器在直径1.2阻尼孔(原理图中阻尼孔R1)之后,认为阀体设计不合理,在右边的2"油管和阀体相连处加了3通,1#压力传感器移到3通上,仍是没有压力冲击峰值信号,只有30bar以下的信号。75bar的溢流阀如果损坏,卸荷压力低,有可能会导致这种情况吧。这是一个重点排查点。
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10#
 楼主| 发表于 2020-7-25 14:35:20 | 只看该作者
702736 发表于 2020-7-25 12:38
5 X8 ^4 I' D- L3 |. C" A可以加一个10毫秒,50毫秒的压力?
; E+ B  P( k# d$ G+ W, B
是的,在做冲击实验准备的准备。
  B2 _& d1 ~& Q! K
, J$ i5 C2 e% R" {- B
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