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一个液压管路上两个压力传感器测得冲击峰值差别大

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1#
发表于 2020-7-24 06:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直径650mm的单作用缸的无杆腔通过3根2.3米长直径2”的胶管接卸荷阀A口。A口通:阀体上的压力传感器1#;1根6米长直径1"的胶管连接到油站阀体(该阀体接2#压力传感器,之后的通路处于关闭状态);DN80阀口到B腔。
+ Q/ @/ X, Y& O$ l* y现在问题是:1#和2#是响应时间为1毫秒相同的传感器,电控采样周期为5毫秒,在单作用缸受到大于5毫秒的冲击压力时,2#传感器有冲击压力信号,而1#传感器的冲击信号很弱。将两传感器互换,结果相同,还是阀体上1#位置处的信号弱。将1#的电控显示器接到2#位置的显示器上,显示有强的冲击信号。3 z8 n7 ?3 l& o' j- X
对1#位置进行了排气处理,未见好转。大侠看一下可能原因( z( b$ T* e- }( n/ y/ s; T

* O. m; @; _+ r' A/ `     
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2#
发表于 2020-7-24 07:58:58 | 只看该作者
软管太长,有膨胀造成的

点评

末端2#传感器有信号  发表于 2020-7-24 08:37
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3#
发表于 2020-7-24 08:19:58 | 只看该作者
可以简单的画个示意图吗?这样描述可能分析不准
, v! K- n6 u" r7 I- z
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4#
 楼主| 发表于 2020-7-24 08:37:05 | 只看该作者
ameng022 发表于 2020-7-24 07:58
; D! v# U" ?* Y3 f$ v软管太长,有膨胀造成的

" b3 t1 N& i8 W' {) L振源直径650的液压缸,2.3米2”的管子到1#传感器,再经6米长1”的管子到2#传感器。2#传感器离振源8.3米远有冲击信号。7 ~! }+ R- S( O# |8 d
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5#
 楼主| 发表于 2020-7-24 08:39:54 | 只看该作者
机械学生鲁班 发表于 2020-7-24 08:19
  f% C* X% d8 N0 |可以简单的画个示意图吗?这样描述可能分析不准
9 l$ i5 @/ J! \' q- x1 W9 N3 t
正在看阀体内部详细油路,整理后贴上来
; S; H+ h* @  |; u3 u
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6#
发表于 2020-7-24 10:00:21 | 只看该作者
看看你的连接图。
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7#
 楼主| 发表于 2020-7-25 11:11:05 | 只看该作者
本帖最后由 642093071 于 2020-7-25 11:58 编辑
) F: C( I8 @" d0 o% Y5 }
晓昀 发表于 2020-7-24 10:006 P/ u; t/ ^4 ?
看看你的连接图。

6 @, e, u' G. J" k7 W
阀体内流道:压力源的胶管接直径55的水平孔,水平孔左侧接1”6米长胶管到2#压力传感器;右端为盲孔。到1#压力传感器阀内油道:正对左端2”胶管孔垂直向上孔径10242,转90°后为直径6100的水平孔(内含直径1.22的阻尼孔),再转90°为直径1075水平孔,再转90°向上为直径857的垂直孔接入1#压力传感器的接头。
1#压力传感器相连通的元件还有:直径10150孔通75bar溢流阀;直径1075孔通两通阀控制油腔的阻尼孔(阻尼孔直径为2.52.4.
# D5 [7 p# B( C" ?. i  C. Y& Z
周六文件不便解密,截图没见哪里能粘贴,先文字表述如上。

# R4 l* I; o' z* Y! T7 ^* p; u; S
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8#
发表于 2020-7-25 12:38:30 | 只看该作者
可以加一个10毫秒,50毫秒的压力?
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9#
 楼主| 发表于 2020-7-25 12:55:00 | 只看该作者
本帖最后由 642093071 于 2020-7-25 14:41 编辑
0 \- y  `( H' q7 r" s7 D  y) O/ O# |, n
现场调试看到1#压力传感器在直径1.2阻尼孔(原理图中阻尼孔R1)之后,认为阀体设计不合理,在右边的2"油管和阀体相连处加了3通,1#压力传感器移到3通上,仍是没有压力冲击峰值信号,只有30bar以下的信号。75bar的溢流阀如果损坏,卸荷压力低,有可能会导致这种情况吧。这是一个重点排查点。
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10#
 楼主| 发表于 2020-7-25 14:35:20 | 只看该作者
702736 发表于 2020-7-25 12:388 P1 H  }: ?  w# m
可以加一个10毫秒,50毫秒的压力?

! D  U/ y$ f* {3 K; p6 r0 v是的,在做冲击实验准备的准备。
* y" Y5 `! [0 B! [
3 C- f# x1 }8 E
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