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机修问题:两轴数控车,轴向波浪状解决办法

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1#
发表于 2013-5-21 20:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前干的活都是半精车活粗车,没注意这个问题 ,最近做精车才发现。最大处和最小处最多相差0.04。先别说我工作不仔细,我是做农机配件的要求都不高,粗车半精车,甚至精车(公差0.05MM以上)我都是拿卡尺量的,只有0.03以内的才用内径表或外千。  M2 ]' x3 s7 c& g# d9 Q1 Q: B

. C" Q1 T7 h$ p9 h  q: h发现了问题跟主任汇报,找来机修师傅,机修简单看了看,说是主轴轴承有问题。然后就打开主轴箱,调整轴承背帽,忙了近半小时。试车,没见效,机修师傅说可能是平面轴承要换了。小厂,机床附件从来都没有库存,之后上报,等轴承。这些天就继续做一些粗活。5 ^, `/ H! Y/ J4 H1 ^- p
' S- {; Q. v- W, P+ T
今天有时间了,就自己琢磨,因为我一直都认为主轴是没问题的,至少不是主要原因,也不会是刀塔活X轴丝杠问题问题(不做过多解释)。既然有疑问就要想办法实践解惑。
5 ~% s& ~8 o9 j1 J" m) Z+ X
- l' X4 V) s6 D先拿了一根棒料车好外圆,观察发现,波浪状只在靠近卡盘70左右开始出现,越靠近卡盘越明显,这样基本排除z轴丝杠问题。
6 _7 a, ^: g1 D- F继续。在卡盘上卡一个长度约80的验棒(外圆精磨),把百分表吸在刀塔上,主轴不动,测量点放在验棒外圆,大致与刀尖对齐,然后手动Z轴,表针在靠近卡盘70左右开始微动,继续向卡盘方向移动,指针摆动越加明显,最大近0.02。) c0 s) a& K9 `7 S6 d4 V/ }
调整百分表,离开刀尖大约300(相对刀塔Z轴的负向),重做上一步,指针丝毫未动。
0 D% |4 Y* @0 b6 L" T1 |) c( X4 N+ Q2 k" F" Y* D( {
到这我基本确定了应该是机床导轨的问题,不知道我的判断是否正确。
' h6 u7 E8 N7 d, S6 B- G; h
- p! V. n6 x# v/ k7 o还请必威体育网址里的大侠帮忙判断一下,或者还有其他方法,一起讨论一下。  }3 H& p+ p& V3 Q" J3 ^9 d8 {
本人是做数控的,编程,调机,加工就是一个人。机修经验基本没有,还希望各路高手不吝赐教,先谢过!; C* Y% C& m  p

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参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!

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2#
发表于 2013-5-21 21:04:05 | 只看该作者
你的机床撞过车吗?
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3#
发表于 2013-5-21 21:12:43 | 只看该作者
很明显,Z轴丝杆与机床导轨,机床托板,丝杆座   安装位置误差大,或者撞机导致位置误差大。0 }9 e2 G% z' P+ ^  ]6 n+ ^
+ Q. j8 W5 v0 |& M7 K7 o
  解决方法,简单的是松下丝杆座,反反复复开台Z轴。调至Z轴丝杆在没通电的情况下,用手能很轻松的转动丝杆。然则锁紧丝杆座

点评

大哥,靠近主轴时,是不是丝杆座和托板螺母座是不是很近了。你想想  发表于 2013-5-21 21:35
别问为什么其他位置没有这样的话,头痛一定是头的问题?脚痛一定是脚的问题?牵一而动百,自己去试试行不行再说。  发表于 2013-5-21 21:28
为什么其他位置没有?  发表于 2013-5-21 21:20
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4#
 楼主| 发表于 2013-5-21 21:16:20 | 只看该作者
yaoyonm 发表于 2013-5-21 21:04 * `. e) e* |( ]$ ?
你的机床撞过车吗?
8 h2 t! E; ~8 }5 s1 I/ b" H. |
没有: P3 n, j, y+ }
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5#
发表于 2013-5-21 21:28:43 | 只看该作者
个人感觉不是导轨的问题。因为如果是导轨的问题,单单这靠近卡盘的70MM有问题,其余部分没问题,不好解释。% C' N( @! p. u  h6 S
可能是在车削靠近卡盘的这一段相对应的Z向丝杠有损伤。
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6#
发表于 2013-5-21 22:23:15 | 只看该作者
做批量产品时,总是只用到一部分的丝杆,那部分的丝杆磨损会严重些,
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7#
发表于 2013-5-21 22:25:46 | 只看该作者
导轨不会这么明显,方法提出,仁者见仁。数控车这现象太多了,主轴有问题肯定不是规则的波纹,波纹可以肯定是丝杆与螺距相合

点评

谢谢 有时间会试一下  发表于 2013-5-21 22:26
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8#
发表于 2013-5-21 23:15:11 | 只看该作者
。。。 2丝是符合普通数控的合格范围的
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9#
 楼主| 发表于 2013-5-22 11:47:32 来自手机 | 只看该作者
行中 发表于 2013-5-21 22:258 l( y* V" r! i- k, d
导轨不会这么明显,方法提出,仁者见仁。数控车这现象太多了,主轴有问题肯定不是规则的波纹,波纹可以肯定 ...
$ L( a7 j. M6 b8 I5 B! `
刚才量了一下,波纹规律与丝杠螺距吻合,和你判断相同,大侠就是大侠,等有时间自己动手调试一下,谢过
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10#
 楼主| 发表于 2013-5-22 13:44:37 来自手机 | 只看该作者
行中 发表于 2013-5-21 21:12+ c( o3 S/ w4 x$ t/ r6 q$ ?
很明显,Z轴丝杆与机床导轨,机床托板,丝杆座   安装位置误差大,或者撞机导致位置误差大。
, u( s4 @, Y" M: u) a+ H7 E5 v" A0 U% H
  解决方法 ...

2 m- o! x& U$ y0 f% D6 H* ^问题已解决,和大侠判断一样 ,是伺服电机座螺丝有未紧固现象导致,调整后,用昨天的方法重新试机,波峰波谷最大相差0.003以内,再次谢谢

点评

敢问大侠做数控几年了?  发表于 2013-5-22 18:49
天朝的数控大多数是这样的,不用谢。很多这样问题,在机床厂解决很容易,只需要一小小工具。估计是他们不作为  发表于 2013-5-22 14:03
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