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发表于 2007-1-22 10:44:02
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Re: 数控机床对刀方法
FANUC系统确定工件坐标系有三种方法。
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第一种是:通过对刀将刀偏值写入参数从而获得工件坐标系。这种方法操作简单,可靠性好,他通过刀偏与机械坐标系紧密的联系在一起,只要不断电、不改变刀偏值,工件坐标系就会存在且不会变,即使断电,重启后回参考点,工件坐标系还在原来的位置。. q& | z# ^- ?$ r5 ~8 b6 [
6 x9 q9 B- \1 H8 l8 Y第二种是:用G50设定坐标系,对刀后将刀移动到G50设定的位置才能加工。对到时先对基准刀,其他刀的刀偏都是相对于基准刀的。; Q2 ], X/ M# u: S) R: f7 i( K
2 _+ @ r/ } U" H第三种方法是MDI参数,运用G54~G59可以设定六个坐标系,这种坐标系是相对于参考点不变的,与刀具无关。这种方法适用于批量生产且工件在卡盘上有固定装夹位置的加工。
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航天数控系统的工件坐标系建立是通过G92 Xa zb (类似于FANUC的G50)语句设定刀具当前所在位置的坐标值来确定。加工前需要先对刀,对到实现对的是基准刀,对刀后将显示坐标清零,对其他刀时将显示的坐标值写入相应刀补参数。然后测量出对刀直径Фd,将刀移动到坐标显示X=a-d Z=b 的位置,就可以运行程序了(此种方法的编程坐标系原点在工件右端面中心)。在加工过程中按复位或急停健,可以再回到设定的G92 起点继续加工。但如果出意外如:X或Z轴无伺服、跟踪出错、断电等情况发生,系统只能重启,重其后设定的工件坐标系将消失,需要重新对刀。如果是批量生产,加工完一件后回G92起点继续加工下一件,在操作过程中稍有失误,就可能修改工件坐标系,需重新对刀。鉴于这种情况,我们就想办法将工件坐标系固定在机床上。我们发现机床的刀补值有16个,可以利用,于是我们试验了几种方法。
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第一种方法:在对基准刀时,将显示的参考点偏差值写入9号刀补,将对刀直径的反数写入8号刀补的X值。系统重启后,将刀具移动到参考点,通过运行一个程序来使刀具回到工件G92起点,程序如下:% p! K- b9 w" a7 z* o" J+ Q9 |
N001 G92 X0 Z0;
; x( y3 y3 O- z2 RN002 G00 T19;
5 D1 J) R: \5 _' l, L% ^+ @N003 G92 X0 Z0;
c7 q" i7 d; Q7 ?, ]& iN004 G00 X100 Z100;
; A& @0 ?- M4 I% p- G s4 ?: ^N005 G00 T18;
, N5 J2 e# l; t( R0 H3 p5 L, J, b3 }N006 G92 X100 Z100; @! j! J3 ~2 a1 r) H8 [
N007 M30;, ~; V+ A* Q: R
; d, \. J2 n% i) M1 [* s. k
程序运行到第四句还正常,运行第五句时,刀具应该向X的负向移动,但却异常的向X、Z的正向移动,结果失败。分析原因怀疑是同一程序调一个刀位的两个刀补所至。# O4 B$ R, ~0 e4 Q$ Y4 Z* P
5 e6 W4 i2 a" i* j& W% T第二种方法:在对基准刀时,将显示的与参考点偏差的Z值写入9号刀补的Z值,将显示的X值与对刀直径的反数之和写入9好刀补的X值。系统重启后,将刀具移至参考点,运行如下程序:
0 c+ ?6 P2 T1 K8 E$ U. V+ eN001 G92 X0 Z0;
8 b+ J# |, O" [7 C5 s& K1 V6 tN002 G00 T19;
( o& H* R5 ?6 c$ `7 dN003 G00 X100 Z100;1 l1 g8 U* {2 N" x/ z# s$ u
N004 M30;# [/ C- s# {4 S
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程序运行后成功的将刀具移至工件G92起点。但在运行工件程序时,刀具应先向X、Z的负向移动,却又异常的向X、Z的正向移动,结果又失败。分析原因怀疑是系统运行完一个程序后,运行的刀补还在内存当中,没有清空,运行下一个程序时它先要作消除刀补的移动。
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6 H0 K+ o$ t+ P, v% R第三种方法:用第二种方法的程序将刀具移至工件G92起点后,重启系统,不会参考点直接加工,试验后能够加工。但这不符合机床操作规程,结论是能行但不可行。! z, L! I4 }) v+ Z5 F+ b, \
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第四种方法:在对刀时,将显示的与参考点偏差值个加上100后写入其对应刀补,每一把刀都如此,这样每一把刀的刀补就都是相对于参考点的,加工程序的G92起点设为X100 Z100,试验后可行。这种方法的缺点是每一次加工的起点都是参考点,刀具移动距离较长,但由于这是G00 快速移动,还可以接受。# T% K# x$ L2 N: x; ^
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第五种方法:在对基准刀时将显示的与参考点偏差及对刀直径都记录下来,系统一旦重启,可以手动的将刀具移动到G92 起点位置。这种方法麻烦一些,但还可行。8 i& a3 O4 _' p7 v. x1 o
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