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主轴问题,一台机械结构换刀的立式加工中心---请教

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1#
发表于 2008-11-21 09:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台机械结构换刀的立式加工中心,现遇到如下的问题,都是关于主轴的,请个高手给予分析解答:2 O) M# z# `; J8 G
现象:主轴使用一段时间松刀不流畅,即当机械结构完成主轴卸刀行程时,刀库将主轴上刀柄取下时有异响,声音为主轴刀爪没有完全松开刀柄而刀库强行将刀柄取下造成的。, a! K& w* q& X! ?' G. q7 Y
解决办法:增加主轴卸刀行程后可以解决此问题,但使用一段时间后仍有上诉现象出现
) E$ f) L+ \: T/ w- q问题:1 主轴内为碟形弹簧,主轴的工作现象不正常是由碟形弹簧疲劳造成的么?或是由于其他原因造成的。
  G5 F0 z# N: i0 V2 l           2 碟形弹簧疲劳影响的是卸刀行程还是拉刀力?个人偏向的是影响拉刀力。
0 g6 t8 |3 v+ y) |% y           3 如果碟形弹簧影响的是拉刀力,那么是什么原因造成的上诉的现象的呢?
& P- h+ [4 O2 l此问题的出现不是由于装配不当造成的,而是普遍存的,请各位解答!
* _" p) n" l" O& S5 V以下为主轴结构图,和碟簧安装示意图,请大家旋转下观察图片!7 P! \+ q, r! X& m! }
; w4 ]* L2 n) n2 }4 Z2 Y
[ 本帖最后由 cococ 于 2008-11-21 10:00 编辑 ]

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2#
发表于 2008-11-21 18:11:15 | 只看该作者
可能是打刀缸的行程出问题了,蝶簧是用来拉刀的
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3#
发表于 2008-11-21 18:33:47 | 只看该作者
看没人回这个贴本想转到机床栏,一看是才从那里才转来就没动。呵呵,还请高手来解答!

点评

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4#
发表于 2008-11-21 19:52:13 | 只看该作者
可能是打刀缸的行程出问题了
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5#
 楼主| 发表于 2008-11-22 08:45:15 | 只看该作者
注意,已经说明为机械式换刀结构,没有采用打刀缸,能保证行程准确,打刀行程没有任何的问题!
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6#
发表于 2008-11-24 10:23:00 | 只看该作者
碟型弹簧是为主轴提供抓刀力的。: j9 w3 P' e- d+ H! O9 O& N
抓刀爪释放不到位置才会出现楼主所说的情况,建议观察一下刀柄拉钉的磨损情况,以进一步确定。
, G0 a* Q; C3 L- ]几种可能,碟型弹簧之间进入铁屑;后置的气缸行程不到位;拉刀爪变形。
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7#
发表于 2008-11-26 21:17:06 | 只看该作者
楼主看来是认真研究了一番的。你所描述的现象,我也遇到过。而且不是一台两台机床。
; J' C( ?% U# _1 g( X虽然现象一样。原因却是五花八门。! S- v# w3 ^1 K& B/ ^
松刀的机械原理:刀具平常装在主轴上是由卡爪拉住拉钉,卡爪与拉杆连接。拉杆上装了百来片碟型弹簧片,刀具的拉紧力就是弹簧提供的,一般50刀柄的拉紧力在16000N左右。松刀时拉杆上部的油缸或汽缸加力在压杆上,(50刀柄)压下的行程一般为7mm,此时卡爪松开,拉杆顶部正好顶住刀柄拉钉顶部,把刀柄顶出主轴7:24的锥孔。这样刀柄就非常轻快地离开主轴。
6 H- [9 h( ?# U" [% q1 ^ 问题1  楼主怀疑蝶形弹簧片疲劳可能性很小。只要蝶形弹簧片质量过关,根本没有可能。因为只有松刀时的弹簧力才大于(50刀柄)16000        牛,一般为25000牛左右。也就是平常弹簧力不过16000牛,仅承受设计载荷的50%,何来疲劳之说。
8 F4 _7 b8 @5 j问题2 也就免谈了。
* U) e) |9 u7 X0 }% o1 a/ S6 A产生该现象的原因我也只能大致分析一下:5 ^7 k0 a3 q1 G0 e3 s
楼主说增加松刀行程可轻松卸刀。我认为可能的原因有:一般松刀油缸(汽缸)是压在拉杆上部一个套的键上的(左右有两个键)。机床换刀时间久了,此两键容易塌角(或者油缸压在此键的部位产生凹坑)从而影响拉杆的行程(只要差0.3),在松刀松到位时,拉杆头部压不到拉钉头部,刀柄7:24锥面与主轴孔贴合很好。此时刀柄就卸不下。
+ a( o! f! M* t6 g' u此种可能性最大。
$ n6 J& }" ?* ]8 ]6 E6 n9 J7 I另外一个可能就是拉钉长度公差太大。
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8#
发表于 2008-12-1 09:12:57 | 只看该作者
楼上解释的挺详细,不过我不是搞这方面的不敢乱言
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9#
发表于 2008-12-1 14:25:10 | 只看该作者
所说的松刀行程我们叫做打刀量,这个量是要用百分表测量并且在主轴上进行调整的,调整之后要锁紧,可以把打刀量重新调整一遍,然后锁紧,同时 要注意刀柄表面和锥形孔内壁的清洁,不知道我说的有用没有
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10#
 楼主| 发表于 2008-12-13 11:56:35 | 只看该作者
7#说的挺详细,但是我不大认同。第一疲劳与受力的大小无关,看的是换刀的次数,主轴蝶型弹簧受力虽然只是最大值的50%,但是次数增多后弹簧会疲劳,而不是强度不够。再有我的换刀机构是不需要打刀缸的,是通过类似杠杆的原理实现的,可以保证准确地卸刀行程!+ }0 k$ a2 {8 B4 b2 F% `
原因到现在还是没有找到,还请高手继续指点我一下!
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