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液压泵严重磨损原因分析及改进- {# C- |) t3 D. s) c( V
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故障现象及原因分析 8 f/ e F/ U- d0 U/ \7 V1 }2 O
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在维修时从以下三点查找故障原因,并对系统进行改进:
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9 U+ d% F X. V9 d6 R' a (1)检查动臂油缸的内漏情况。最简单的方法是把动臂升起,看其是否有明显的自由下降。若下落明显则拆卸油缸检查,密封圈如已磨损应予更换。
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(2)检查操纵阀。首先清洗安全阀,检查阀芯是否磨损,如磨损应更换。安全阀安装后若仍无变化,再检查操纵阀阀芯磨损情况,其间隙使用限度一般为0.06mm,磨损严重应更换。 8 W; L* C5 ~1 k" f9 y. ?" p
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(3)测量液压泵的压力。若压力偏低,则进行调整,加压力仍调不上去,则说明液压泵严重磨损。
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; U# s6 T# c8 ]- n 一般来说,造成动臂带载不能提升的主要原因为:
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! I# X: g, A1 U$ W a.液压泵严重磨损。在低速运转时泵内泄漏严重;高速运转时,泵压力稍有提高,但由于泵的磨损及内泄,容积效率显著下降,很难达到额定压力。液压泵长时间工作又加剧了磨损,油温升高,由此造成液压元件磨损及密封件的老化、损坏,丧失密封能力,液压油变质,最后导致故障发生。
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b.液压元件选型不合理。动臂油缸规格为70/40非标准系列,密封件亦为非标准件,制造成本高且密封件更换不便。动臂油缸缸径小,势必使系统调定压力高。 1 I& i7 ?6 b! @# c9 c p$ L
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c.液压系统设计不合理。由图1可知,操纵阀与全液压转向器为单泵串联,安全阀调定压力分16MPa,而液压泵的额定工作压力也为16MPa。液压泵经常在满负载或长时间超负荷(高压)情况下工作,并且系统有液力冲击,长期不换油,液压油受污染,加剧液压泵磨损,以致液压泵泵壳炸裂(后曾发现此类故障)。
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. Y/ A/ o9 q' X+ y# C0 f 2 改进及效果 4 P! N! }# o. F% H/ [
- c9 h2 g# `2 l; n) Y (l)改进液压系统设计。经过多次论证,最后采用先进的优先阀与负荷传感全液压转向器形式,见图2。新系统能够按照转向要求,优先向其分配流量,无论负载大小、方向盘转速高低均能保证供油充足,剩余部分可全部供给工作装置回路使用,从而消除了由于转向回路供油过多而造成功率损失,提高了系统效率,降低了液压泵的工作压力。 & }5 A! j0 }- T/ d3 O
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(2)优化设计动臂油缸和液压泵造型,降低系统工作压力。通过优化计算,动臂油缸采用标准系 9 T8 z9 H8 |6 w6 v4 S2 u
# g6 R! B7 N7 }9 ^! n4 G q( Y 列80/4。液压泵排量由10ml/r提高为14ml/r,系统调定压力为14MPa,满足了动臂油缸举升力和速度要求。 d6 s) f) R. x+ |5 A/ c R; j1 f
- n0 x5 B5 [* w- D7 r7 _ (3)在使用过程中还应注意装载机的正确使用与维护,定期添加或更换液压油,保持液压油的清洁度,加强日常检查和维护 |
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