本帖最后由 非常 于 2022-4-6 07:18 编辑 / {4 R3 [: m& R2 W
3 m# z0 W8 [5 M( Z$ M5 F4 u" F0 C最近两个月陆陆续续在试验采用立式拉床拉圆孔工艺。对于这工艺,这还真是老工艺了。但是我做下来就不行了。
. ~( A- h( [+ f4 e 出现的问题是“孔位置偏移”,而且是随机的,没有规律。孔位置偏移量最大达到0.11mm(即径向跳动),最小是无变化(做了拉前和拉后30个试样的检测数据),端跳都合格,不超过0.03。预拉内孔都是经过镗孔的,预拉孔尺寸范围控制在H8公差。
) y1 ?. k; B7 A! @ 拉削后成品的孔径为25H7。内孔尺寸合格,采用塞规和数显三爪测量。0 X5 p5 b( u6 {% t! x! _
拉削速度为1.5m/min,切削油冷却。位移偏差大的工件预拉内孔与拉刀导向配合间隙反而小。拉刀为新采购回厂拉刀,拉刀粗切齿跳动0.03,其余0.01以内。拉床垫头也重新制作精磨,端面平行度0.005。
; X3 C9 J5 P5 @& p, W0 H9 w8 l. E. q1 z- u 想了解有谁做过圆拉孔工艺?做的工件“孔位置偏移”量有多大??有没有做过这方面的工艺研究。. Z+ C- ?+ |9 d+ {6 G1 m5 [" m
不考虑拉孔后在用内孔定位精加工外圆之类的工艺,外圆有感应淬火要求,先拉孔后再感应淬火,内孔会变形,无法调整。) p9 K9 x' b5 ~* Q o# c5 I
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