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油底壳拉伸件开裂问题

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1#
发表于 2016-3-14 10:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
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2#
发表于 2016-3-14 11:15:10 | 只看该作者
建议先仿真一下,速度应该很快,其次看一下坯料原件,是否存在微裂纹,最后检查压力机
" ^: O9 o, n: D3 T
3#
发表于 2016-3-14 11:34:01 | 只看该作者
阻力过大导致材料来不及流入凹模里。,降低压边力或长度方向的圆缘筋高度。

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xlf63 + 1
张聋子 + 1

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4#
发表于 2016-3-14 12:46:19 | 只看该作者
这种成熟的拉伸件,设计出问题的概率不大,看一下材料及拉伸工艺。
" c: S P" W6 z5 ]3 ~! Y0 o$ d. |是否拉伸的时候润滑问题,换粘度稍大一点的润滑油,拉伸前工件表面光洁度注意。
% C! R) f/ D, g6 W9 w如果以前没问题,现在有问题了,那很可能是钢板的质量不好了,晶粒过粗。
5#
发表于 2016-3-14 20:42:22 | 只看该作者
油底壳采用的应该是普通碳钢吧,那么感觉像是普通碳钢的应力集中问题导致了断裂。残余应力去除不够。5 T, ~- h, ~, T
应该跟工艺上的控制有关,温度之类的?
6#
楼主 | 发表于 2016-3-16 21:48:41 | 只看该作者
arkerjac 发表于 2016-3-14 11:15 # g; y( ^+ a$ W7 W; t
建议先仿真一下,速度应该很快,其次看一下坯料原件,是否存在微裂纹,最后检查压力机

( B3 D- [ L5 `* s; }毕业实习看到的,板子是用鞍钢1.8mm的碳素结构钢,厚度不是很均一,可能是原材料问题, R+ Y0 a% J! _' g
7 Z+ R- C3 P' S2 n8 w0 o% [
7#
楼主 | 发表于 2016-3-16 21:50:32 | 只看该作者
LIAOYAO 发表于 2016-3-14 11:34
3 N7 B, w# O5 P" I- O: b阻力过大导致材料来不及流入凹模里。,降低压边力或长度方向的圆缘筋高度。

: j V. c% U4 R: c# `现场看到工人安装模具是凸凹模间隙都是一点点试出来的,应该是间隙不均匀z( O! y% u1 r! \+ v

5 ?8 o+ F1 s4 o1 m; W2 {7 f8 w1 q, ~
8#
楼主 | 发表于 2016-3-16 21:51:45 | 只看该作者
dongst 发表于 2016-3-14 12:46
7 a& x4 o2 `% m( \+ r这种成熟的拉伸件,设计出问题的概率不大,看一下材料及拉伸工艺。 6 V8 D" }% o2 Z) Y& d, N
是否拉伸的时候润滑问题,换粘度稍大一 ...
6 l3 M' Z" \7 ^- {' c
拉深的时候刷有润滑油了,粘度应该是偏低的,方便脱模,板子是用鞍钢的; @2 c7 p/ s4 {+ A- N) h4 z5 k- [0 n) z

* }/ B* ^( P/ W5 b6 j
9#
楼主 | 发表于 2016-3-16 21:52:31 | 只看该作者
liucaiyong 发表于 2016-3-14 20:42
9 ~- E4 `& c. J/ |油底壳采用的应该是普通碳钢吧,那么感觉像是普通碳钢的应力集中问题导致了断裂。残余应力去除不够。 9 H$ m1 ~% @+ {8 ?
应该 ...

8 E0 ]# Y# l8 R6 ]1 _把鞍钢的板子换成宝钢的会不会好些- Q* q1 J) a9 J7 h8 x

, I4 c0 ~( v* f
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