本末倒置,两侧板上轴承孔应该是先加工再组装一起,而不是组装好结构再加工(没定位销也没用),所以应该是前后轴承安装好定位好两侧板的位置才紧固连接柱,连接柱的沉孔是否完全按高位置精度加工了?是不是两边都有定位孔? 定位基本都是两点定位而不能多点定位,所以思路都是错的。 轴平行度不好,轴承没装好,单改电机输入方式也无济于事。因为轴刚性连接,加工的时候电机安装接口应该和轴承孔有严格形位公差要求。加联轴器势必要增加电机座,带轮轴也需要重新制作,改起来还是挺麻烦的 |
封箱机吧,或者开箱机?这东西多的是,百度下看看。或者直接去现场看。 我记得别人的电机都是放在下边。 你这个同步轮看来是加长了,可以用空心的减速电机,用一根同轴穿进来。 |
xuexi |
20080646 发表于 2018-12-11 11:21 转起来是不会卡了,但是电机轴与转盘中心线不同心,整个转盘可想而知。用深沟球就行,联轴器不贵的。 |
不建议用调心滚珠轴承,它两头会晃动,很不稳定。 |
楼主的这个结构出现问题,我认为应当是两个原因 1. 设计方面的原因,四根柱子和两根同步带轴之间造成过定位。锥头螺丝本身带定心功能,更增加了出现问题的概率 2. 加工方面的原因,两侧板的加工误差,造成四组沉孔与两组轴承孔之间存在偏差 3. 装配方面的原因,两侧板在依靠四根柱子固定的时候,由于配合间隙的存在,实际上是能够晃动一些的,这就是拧紧螺丝的手法要求比较高。甚至,在没有完全拧紧的时候,用力拧动内六角扳手都会把侧板带歪 我的建议:(按照目前的思路往下走,但并不是最佳方案) 将侧板上四根柱子的定位沉孔取消,四根柱子的台阶也去掉。 这样,位置定位完全依靠轴承沉孔,两侧板间距控制完全依靠四根柱子 修改完以后,依然是对装配手法要求比较高,但却能避免过定位 |
我觉得首先还是先确认问题,不要乱了。现象是卡顿,1.看你结构,算是皮带有好几道连接,刚性是否足够?2.卡顿是皮带表现出来的吗?如果是,皮带的是否张紧充分?空转也是同样的现象吗?调心轴承可以考虑装在电机另一侧进行安装试试。 |
用调心球轴承 |
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