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工艺系统刚性差该怎样解决

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发布时间: 2017-5-10 20:29

正文摘要:

一、问题描述:近期做了一把非标刀杆,如图所示:刀杆直径56mm;连接处还剩13mm;要加工此件的内孔底面进行反勾车削至直径尺寸138mm; 刀杆材质:40Gr;工件材质:HT250;使用刀片:CBN; 二、验证结果: 因 ...

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地球MAN 发表于 2018-4-4 19:55:44
楼主问题解决了没。
YLH_Ze8OR 发表于 2017-5-23 14:24:48
YLH_Ze8OR 发表于 2017-5-12 09:40
工件为什么不反过来装夹呢?

那为什么不在前工序一步到位呢?
喀秋莎88 发表于 2017-5-19 10:51:59
这个刀具主要问题是刚性不足,你的切削参数,是在刚性不足的情况下调整,可以改善,但很难从根本上解决问题。
我的意思是,用一把刚性好些的刀,通过翻身进入工件内部。
进给的话没问题,因为我没画细节。
主要你设备不支持。
五面怪 发表于 2017-5-18 09:25:55
喀秋莎88 发表于 2017-5-17 22:03
不知道楼主的设备就是三轴吗?

如果可以的话,可以弄个四轴的床子来加工

这个真不是?就是简单的两轴设备!

搞把大刀,怎么实现横向进给车削内腔底面呢?

目前实验结果:
1、通过改变刀具的几何角度及改变切削用量,“颤纹”问题有所改善;
2、此刀杆的刚性确实不足(刀杆连接处太少);刀具还有所改善;

喀秋莎88 发表于 2017-5-17 22:03:09
不知道楼主的设备就是三轴吗?

如果可以的话,可以弄个四轴的床子来加工
弄把大刀,翻转进入工件内部。

只有快乐 发表于 2017-5-15 19:50:19
40Cr调质,结构性能会好点。但是你刀杆发颤主要还是刚度上的问题
大米xiao 发表于 2017-5-12 19:26:39
学习中,不发言。
五面怪 发表于 2017-5-12 17:53:00
林泉之乐 发表于 2017-5-12 13:39
说实话 我是不会出主意的,这次你帮他搞定了,下次他弄出个更奇葩的来,什么时候是个头,就应该让这样的人 ...

呵呵.....目前的情况改善了一大截!

只讨论此方案的可行性,其他的事项不做讨论......望见谅!
林泉之乐 发表于 2017-5-12 13:39:42
说实话 我是不会出主意的,这次你帮他搞定了,下次他弄出个更奇葩的来,什么时候是个头,就应该让这样的人吃吃苦头,他才会清醒

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