楼主问题解决了没。 |
YLH_Ze8OR 发表于 2017-5-12 09:40 那为什么不在前工序一步到位呢? |
这个刀具主要问题是刚性不足,你的切削参数,是在刚性不足的情况下调整,可以改善,但很难从根本上解决问题。 我的意思是,用一把刚性好些的刀,通过翻身进入工件内部。 进给的话没问题,因为我没画细节。 主要你设备不支持。 |
喀秋莎88 发表于 2017-5-17 22:03 这个真不是?就是简单的两轴设备! 搞把大刀,怎么实现横向进给车削内腔底面呢? 目前实验结果: 1、通过改变刀具的几何角度及改变切削用量,“颤纹”问题有所改善; 2、此刀杆的刚性确实不足(刀杆连接处太少);刀具还有所改善; |
不知道楼主的设备就是三轴吗? 如果可以的话,可以弄个四轴的床子来加工 弄把大刀,翻转进入工件内部。 |
40Cr调质,结构性能会好点。但是你刀杆发颤主要还是刚度上的问题 |
学习中,不发言。 |
林泉之乐 发表于 2017-5-12 13:39 呵呵.....目前的情况改善了一大截! 只讨论此方案的可行性,其他的事项不做讨论......望见谅! |
说实话 我是不会出主意的,这次你帮他搞定了,下次他弄出个更奇葩的来,什么时候是个头,就应该让这样的人吃吃苦头,他才会清醒 |
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